空氣流量計進出(chū)口管線泄漏原因分析及處理
點(diǎn)擊次數:2401 發布(bù)時間:2021-01-08 05:32:34
摘要:水煤漿氣化爐(lú)空氣流量計進、出口管線在運(yùn)行中因泄漏問題造成氣化爐停車,針對泄漏問題進行分析,並提出改(gǎi)造措施,改造後的鎖鬥係統實現了長周期運行,目前氣化爐負荷可以達(dá)到 110%,且運(yùn)行穩定。
中海石油華鶴煤化有限公司(sī)氣化裝置采用水煤漿加壓氣化技術(shù), 水煤漿與氧氣通過三流式燒嘴進入(rù)氣化(huà)爐, 在(zài)氣化爐燃燒室裏發生部分氧化(huà)反應後產生的粗渣進入鎖鬥(dòu)進行 28 min 的集渣,然後通過(guò)鎖鬥(dòu)自身(shēn)邏輯程序排放到渣池。 流量計入口介質來自鎖鬥頂部, 在排渣期間通過自身循環運行, 集渣時鎖鬥頂部介質與氣化爐底部(bù)介(jiè)質進行(háng)循環,從(cóng)而導致空氣流量計進、出口管線長時間磨(mó)損衝刷後(hòu)出現泄漏(lòu)。
1 鎖鬥係統流程
氣化爐內反應產(chǎn)生的粗渣及(jí)少量沒有燃燒的碳沉降在激冷室底部(bù),通過鎖鬥安全閥、鎖鬥入口閥進入鎖(suǒ)鬥。 鎖鬥集渣需要借助鎖鬥係統循環水的夾帶和衝擊, 該水流是從鎖鬥頂部管線(xiàn)進入到流量計, 然後經泵打回激(jī)冷室錐底以強製水在激冷室錐底和鎖鬥之間循環流動。 渣由激冷室進入鎖鬥後沉澱在鎖鬥底部,從而(ér)使渣水分離,渣通過這種方(fāng)式在給定(dìng)時間內收集(jí)在鎖鬥(dòu)中,28 min後開始排渣。排渣之(zhī)前,空氣流量計管線上的循環閥打開,泵入口閥(fá)關閉,使該(gāi)泵建立自(zì)身循環。鎖鬥入口閥關閉,鎖鬥與激冷室隔離。打開鎖鬥泄壓閥 使 鎖 鬥(dòu) 泄 壓, 鎖鬥泄壓後壓力(lì)不得大於 0.17MPa,然後(hòu)打開衝洗泄(xiè)壓管線閥門對(duì)泄(xiè)壓管線進行衝洗(xǐ),15 s 後關閉鎖鬥(dòu)泄壓閥和衝洗(xǐ)泄壓管線閥(fá)門, 隨後在(zài)渣池液位不大於 50%時打開鎖(suǒ)鬥衝洗閥和鎖鬥(dòu)出口閥,渣排入渣池。當鎖(suǒ)鬥衝洗水罐液位小於 35%時關閉鎖鬥出口閥, 鎖鬥充滿水後(hòu)關閉鎖鬥衝洗閥, 再打開鎖鬥充壓閥給鎖鬥進行充壓,當鎖鬥與氣化爐壓差小於 0.18 MPa 時,打開鎖鬥入口閥關閉鎖鬥充壓閥, *後流量計入口閥打開,泵管(guǎn)線上循(xún)環閥關閉,此時鎖鬥進入下一個循環。
2 空氣流量計進、出口管線泄漏原因(yīn)及處理方法
2.1 泄漏(lòu)現象(xiàng)
1) 流量計進、 出口管線泄漏出現在氣化爐運行 3 500 h 左右時, *先出現漏點位置是泵出口流量計處,鎖鬥管線采用的(de)是楔形流量計,在流量計中間有個楔(xiē)塊起到截流(liú)測量作用, 因此在流量計楔塊(kuài)處流體產(chǎn)生偏流(liú)導致楔塊後(hòu)區域減薄泄漏,後期經過幾次補焊維持到(dào)備爐檢修。
2) 氣化爐運行到 4 300 h 左右時,流量計進、出口管線的三通、彎頭處頻繁出現(xiàn)泄漏現象,影響了現場環境衛生。
3) 氣化爐運行到 4 882 h 時,空氣流量計出口總(zǒng)閥後三通出現漏(lòu)點, 由於總閥後(hòu)與氣化爐直接相連接無法帶壓堵漏,致使氣化爐停車處理漏點,因鎖鬥管線泄漏導致氣化爐停車 2 次。
2.2 泄漏判斷依據
1) 流量計進、出(chū)口壓力表指示波動,出口流量波動。
2) 現場泄漏點向外噴出黑水並帶有少量固體顆粒。
3) 泄漏量大時可造成氣化爐液位下降, 黑水排(pái)放量(liàng)減小。
4) 運行中的空氣流量(liàng)計振(zhèn)動大產生汽蝕現象(xiàng)。
2.3 原因分(fèn)析
1) 原始(shǐ)設計管線厚度較薄, 選用 90°彎頭,故導致介質流速增大,衝(chōng)刷腐蝕速度加快。
2) 在鎖鬥排渣過程中流量計(jì)是自身循環,原始開車後將流量計出(chū)口閥(fá)門全部打開,導致(zhì)自身循環時吸(xī)入量不夠, 管線內氣液混合對管線造成汽蝕及衝擊。
3) 流量計出口單向閥為(wéi)碳(tàn)鋼材質, 氣化爐運行 3 000 h 後管線內介質將單項閥閥芯衝刷腐(fǔ)蝕脫落堵塞管線, 因沒有完全堵塞造成的單(dān)向閥後介質流向改變(biàn)、流速增大,加快對管線衝刷。
2.4 解決措施
1) 空氣流量計出口管線(xiàn)總閥泄漏無法(fǎ)在線處理,導致氣化爐停車。在入氣化爐根部增加 2 台儀表氣動閥門,要(yào)求每月進(jìn)行 2 次開、關,防止閥(fá)門出現卡塞現象。 新增 2 台儀表氣動閥門相關參數見表(biǎo) 1。

2) 為了解決泵(bèng)出口流量計頻繁泄漏以及流量較低不能滿足工藝需求的問題,更換新型流量(liàng)計,其相(xiàng)關參數見表(biǎo) 2。 更換後(hòu)的流量計運(yùn)行 4 000 h後未(wèi)出現泄漏現象。

3) 將空氣流量計出口閥門限製流量, 一般控製在 45~55 m3 / h,並能夠滿足氣化爐(lú)下渣順(shùn)暢。
4) 改造方(fāng)案。
管道原設計公稱直徑 DN100 mm, 壓力等級CL600,壁厚等級 SCH120,材質 20#。
①由於 20# 鋼材質能滿足現有工況要求,從經濟性方麵考慮, 對原有的閥門、 流量計等繼續(xù)使用,原設計的管線材質、管(guǎn)徑不變,隻(zhī)對管線的厚度進(jìn)行加厚, 壁厚等級由原來的 SCH120 增加(jiā)到SCH160。
②由(yóu)於管線漏點位置按照介質(zhì)流向(xiàng)均(jun1)出現在(zài)彎頭後(hòu)或三通轉彎後與直管(guǎn)連(lián)接段, 為減小介質(zhì)對轉彎處的衝刷, 彎頭改(gǎi)用大曲率(lǜ)半徑的 90°彎 頭:R=3D。
③對原有等(děng)徑三通更(gèng)換為厚壁三通, 由原來的 NPS4 SCH120 更換為 NPS4 SCH160,通過增加壁厚來延長其使用壽命。
④考慮到介質工況, 長時間運行可能存在管線堵塞(sāi)情況,從而影響(xiǎng)空氣流量計出口流量,所(suǒ)以在管線上(shàng) 20 m 與(yǔ) 40 m 處(chù)各(gè)增加 1 個三(sān)通之路用盲法蘭堵上, 每次備爐檢修時對(duì)管(guǎn)線進行檢(jiǎn)查清洗。
2017 年 9 月(yuè), 氣化裝(zhuāng)置(zhì) 3 台氣化爐鎖鬥係統管線改造完(wán)畢。 改造後(hòu)運行 7 000 h 左右未出現鎖鬥管線泄漏現象,保證了氣化爐長周期穩定運行。
3 鎖鬥(dòu)管線(xiàn)泄漏預防(fáng)措施(shī)
1) 氣化(huà)爐運行中, 定期對鎖鬥管線進行壁厚檢測,發現管線(xiàn)變薄及時進(jìn)行預防性補焊處理。
2) 定期進行備爐檢修(xiū), 針對鎖鬥(dòu)係統列出單獨檢(jiǎn)修項目,並對管線進行壁厚檢測,發現管線減薄及時(shí)更換管線及管(guǎn)件。
3) 鎖鬥係統所有(yǒu)手動閥及程控閥門備爐檢修期間(jiān)進行檢查,防止閥門出現內漏現象。
4) 建立管線壁厚定期(qī)檢測台賬, 摸索(suǒ)其規律性變化。
4 建議
流量計進、出口管線經過改造(zào),雖有很大改觀,但還應(yīng)進一步優(yōu)化。將流量計電機增加變頻裝置, 這樣(yàng)可以保證泵出口(kǒu)閥門始終處(chù)於全開位置,通過調節電機轉速(sù)來調節泵出口流量,能減小對泵出口閥門造成的衝(chōng)刷損壞, 還能(néng)保證空氣流量計(jì)再循環時泵吸入量充足, 防止發(fā)生汽蝕現象,使(shǐ)泵穩定運行。
5 結束語
通過以上改造(zào), 氣化爐運行超(chāo)過 8 000 h 未出現鎖鬥管線泄漏現象, 目前氣(qì)化爐負荷可以達(dá)到110%,且運行穩定。
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1 鎖鬥係統流程
氣化爐內反應產(chǎn)生的粗渣及(jí)少量沒有燃燒的碳沉降在激冷室底部(bù),通過鎖鬥安全閥、鎖鬥入口閥進入鎖(suǒ)鬥。 鎖鬥集渣需要借助鎖鬥係統循環水的夾帶和衝擊, 該水流是從鎖鬥頂部管線(xiàn)進入到流量計, 然後經泵打回激(jī)冷室錐底以強製水在激冷室錐底和鎖鬥之間循環流動。 渣由激冷室進入鎖鬥後沉澱在鎖鬥底部,從而(ér)使渣水分離,渣通過這種方(fāng)式在給定(dìng)時間內收集(jí)在鎖鬥(dòu)中,28 min後開始排渣。排渣之(zhī)前,空氣流量計管線上的循環閥打開,泵入口閥(fá)關閉,使該(gāi)泵建立自(zì)身循環。鎖鬥入口閥關閉,鎖鬥與激冷室隔離。打開鎖鬥泄壓閥 使 鎖 鬥(dòu) 泄 壓, 鎖鬥泄壓後壓力(lì)不得大於 0.17MPa,然後(hòu)打開衝洗泄(xiè)壓管線閥門對(duì)泄(xiè)壓管線進行衝洗(xǐ),15 s 後關閉鎖鬥(dòu)泄壓閥和衝洗(xǐ)泄壓管線閥(fá)門, 隨後在(zài)渣池液位不大於 50%時打開鎖(suǒ)鬥衝洗閥和鎖鬥(dòu)出口閥,渣排入渣池。當鎖(suǒ)鬥衝洗水罐液位小於 35%時關閉鎖鬥出口閥, 鎖鬥充滿水後(hòu)關閉鎖鬥衝洗閥, 再打開鎖鬥充壓閥給鎖鬥進行充壓,當鎖鬥與氣化爐壓差小於 0.18 MPa 時,打開鎖鬥入口閥關閉鎖鬥充壓閥, *後流量計入口閥打開,泵管(guǎn)線上循(xún)環閥關閉,此時鎖鬥進入下一個循環。
2 空氣流量計進、出口管線泄漏原因(yīn)及處理方法
2.1 泄漏(lòu)現象(xiàng)
1) 流量計進、 出口管線泄漏出現在氣化爐運行 3 500 h 左右時, *先出現漏點位置是泵出口流量計處,鎖鬥管線采用的(de)是楔形流量計,在流量計中間有個楔(xiē)塊起到截流(liú)測量作用, 因此在流量計楔塊(kuài)處流體產(chǎn)生偏流(liú)導致楔塊後(hòu)區域減薄泄漏,後期經過幾次補焊維持到(dào)備爐檢修。
2) 氣化爐運行到 4 300 h 左右時,流量計進、出口管線的三通、彎頭處頻繁出現(xiàn)泄漏現象,影響了現場環境衛生。
3) 氣化爐運行到 4 882 h 時,空氣流量計出口總(zǒng)閥後三通出現漏(lòu)點, 由於總閥後(hòu)與氣化爐直接相連接無法帶壓堵漏,致使氣化爐停車處理漏點,因鎖鬥管線泄漏導致氣化爐停車 2 次。
2.2 泄漏判斷依據
1) 流量計進、出(chū)口壓力表指示波動,出口流量波動。
2) 現場泄漏點向外噴出黑水並帶有少量固體顆粒。
3) 泄漏量大時可造成氣化爐液位下降, 黑水排(pái)放量(liàng)減小。
4) 運行中的空氣流量(liàng)計振(zhèn)動大產生汽蝕現象(xiàng)。
2.3 原因分(fèn)析
1) 原始(shǐ)設計管線厚度較薄, 選用 90°彎頭,故導致介質流速增大,衝(chōng)刷腐蝕速度加快。
2) 在鎖鬥排渣過程中流量計(jì)是自身循環,原始開車後將流量計出(chū)口閥(fá)門全部打開,導致(zhì)自身循環時吸(xī)入量不夠, 管線內氣液混合對管線造成汽蝕及衝擊。
3) 流量計出口單向閥為(wéi)碳(tàn)鋼材質, 氣化爐運行 3 000 h 後管線內介質將單項閥閥芯衝刷腐(fǔ)蝕脫落堵塞管線, 因沒有完全堵塞造成的單(dān)向閥後介質流向改變(biàn)、流速增大,加快對管線衝刷。
2.4 解決措施
1) 空氣流量計出口管線(xiàn)總閥泄漏無法(fǎ)在線處理,導致氣化爐停車。在入氣化爐根部增加 2 台儀表氣動閥門,要(yào)求每月進(jìn)行 2 次開、關,防止閥(fá)門出現卡塞現象。 新增 2 台儀表氣動閥門相關參數見表(biǎo) 1。

2) 為了解決泵(bèng)出口流量計頻繁泄漏以及流量較低不能滿足工藝需求的問題,更換新型流量(liàng)計,其相(xiàng)關參數見表(biǎo) 2。 更換後(hòu)的流量計運(yùn)行 4 000 h後未(wèi)出現泄漏現象。

3) 將空氣流量計出口閥門限製流量, 一般控製在 45~55 m3 / h,並能夠滿足氣化爐(lú)下渣順(shùn)暢。
4) 改造方(fāng)案。
管道原設計公稱直徑 DN100 mm, 壓力等級CL600,壁厚等級 SCH120,材質 20#。
①由於 20# 鋼材質能滿足現有工況要求,從經濟性方麵考慮, 對原有的閥門、 流量計等繼續(xù)使用,原設計的管線材質、管(guǎn)徑不變,隻(zhī)對管線的厚度進(jìn)行加厚, 壁厚等級由原來的 SCH120 增加(jiā)到SCH160。
②由(yóu)於管線漏點位置按照介質(zhì)流向(xiàng)均(jun1)出現在(zài)彎頭後(hòu)或三通轉彎後與直管(guǎn)連(lián)接段, 為減小介質(zhì)對轉彎處的衝刷, 彎頭改(gǎi)用大曲率(lǜ)半徑的 90°彎 頭:R=3D。
③對原有等(děng)徑三通更(gèng)換為厚壁三通, 由原來的 NPS4 SCH120 更換為 NPS4 SCH160,通過增加壁厚來延長其使用壽命。
④考慮到介質工況, 長時間運行可能存在管線堵塞(sāi)情況,從而影響(xiǎng)空氣流量計出口流量,所(suǒ)以在管線上(shàng) 20 m 與(yǔ) 40 m 處(chù)各(gè)增加 1 個三(sān)通之路用盲法蘭堵上, 每次備爐檢修時對(duì)管(guǎn)線進行檢(jiǎn)查清洗。
2017 年 9 月(yuè), 氣化裝(zhuāng)置(zhì) 3 台氣化爐鎖鬥係統管線改造完(wán)畢。 改造後(hòu)運行 7 000 h 左右未出現鎖鬥管線泄漏現象,保證了氣化爐長周期穩定運行。
3 鎖鬥(dòu)管線(xiàn)泄漏預防(fáng)措施(shī)
1) 氣化(huà)爐運行中, 定期對鎖鬥管線進行壁厚檢測,發現管線(xiàn)變薄及時進(jìn)行預防性補焊處理。
2) 定期進行備爐檢修(xiū), 針對鎖鬥(dòu)係統列出單獨檢(jiǎn)修項目,並對管線進行壁厚檢測,發現管線減薄及時(shí)更換管線及管(guǎn)件。
3) 鎖鬥係統所有(yǒu)手動閥及程控閥門備爐檢修期間(jiān)進行檢查,防止閥門出現內漏現象。
4) 建立管線壁厚定期(qī)檢測台賬, 摸索(suǒ)其規律性變化。
4 建議
流量計進、出口管線經過改造(zào),雖有很大改觀,但還應(yīng)進一步優(yōu)化。將流量計電機增加變頻裝置, 這樣(yàng)可以保證泵出口(kǒu)閥門始終處(chù)於全開位置,通過調節電機轉速(sù)來調節泵出口流量,能減小對泵出口閥門造成的衝(chōng)刷損壞, 還能(néng)保證空氣流量計(jì)再循環時泵吸入量充足, 防止發(fā)生汽蝕現象,使(shǐ)泵穩定運行。
5 結束語
通過以上改造(zào), 氣化爐運行超(chāo)過 8 000 h 未出現鎖鬥管線泄漏現象, 目前氣(qì)化爐負荷可以達(dá)到110%,且運行穩定。
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