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使(shǐ)用高壓泥漿流(liú)量計監測浮選係統提高藥劑消耗的準確性

點(diǎn)擊次數:1825 發布(bù)時間(jiān):2020-08-12 15:10:12
摘要: 針對浮選成本高、效率低,浮(fú)選精煤質量難以保證的(de)問題,呂家坨選煤廠的浮選自動(dòng)加藥及乳化控(kòng)製係統采用以 S7 - 300 PLC 為控(kòng)製器(qì),用高壓泥漿流量計和煤泥濃度計分別(bié)檢測進入浮選係(xì)統(tǒng)的流量和濃度,PLC 計算藥劑(jì)的加(jiā)入量,變頻控製計量泵,乳(rǔ)化器實時準確(què)的對藥劑實施乳化和加入。生產(chǎn)實踐表明,控製軟件采用人工智能技術並(bìng)結合數(shù)字濾波,使測量、計算數據存儲數據曲線,藥劑消耗量準確可靠。
開灤能源化工股份有限公司呂家坨(tuó)選煤廠(以(yǐ)下簡稱呂家坨(tuó)選煤廠(chǎng)) 設計能(néng)力為 3. 0 Mt /a,生產工藝為重介、浮選聯合工藝,該廠浮(fú)選工藝(yì)為原生煤泥和重介分流煤泥進入 2 個煤泥混料桶,然後進入 2 個礦漿預處理器(qì),1 個礦漿預處(chù)理器供料2 個浮選機,4 個浮選機(jī)的精礦進入再選預處理器,供再選浮選機。呂家(jiā)坨選煤廠煤泥水量大,浮選(xuǎn)係統(tǒng)設備多、工藝複雜,每班(bān)操作(zuò)人員少,實現其全麵自動化控製是非常(cháng)必要的。
浮選是洗選(xuǎn) < 0. 5 mm 煤泥*有效的方法,利用浮選(xuǎn)可以降低煤泥的灰分和硫分。在我國,煤泥浮選的處理量一般(bān)占全部入選量的 20% 左右。因(yīn) 此,在煤炭潔淨生產中,強化、優化浮選過程是一個十分重要的環節。傳統的浮選(xuǎn)生產都是(shì)依靠浮選司機(jī)經驗操(cāo)作,生產效率較低(dī),一些主要工藝參數,如礦漿流量、礦漿濃度、藥劑添加、尾礦灰分等(děng)都沒有做到實時定量。人工操作相對於自動加藥和乳化作業既不(bú)準確也不及時,造(zào)成浮選成本高、效率低,浮(fú)選精煤質量難以保證。對該過程實現自動控製,可以提高精煤產率(lǜ)、準確控製精(jīng)煤灰分、節省浮選藥(yào)劑、改善工作環境和降低工人的勞動強度。
浮選自動加藥及乳化控製係統對穩定浮選精煤灰分(fèn),提(tí)高藥劑分散度及顆粒接觸麵積起到了(le)一定的作用,獲得了較好的經濟效益和社(shè)會效益,也是選煤廠實現人工智(zhì)能控製的有效單元。
1 硬(yìng)件構成
該係(xì)統設有(yǒu)自動控製櫃,配有工業控製計算機(jī)和(hé)礦漿濃度計、流量計、藥劑計(jì)量泵、藥(yào)劑乳化裝置(zhì)等單元(yuán)組成,根(gēn)據(jù)選煤廠浮選工藝(yì)的設(shè)計,在操作麵板和(hé)工控機均設(shè)有起泡劑和捕收劑的設定旋鈕電位器,旋鈕設定隻(zhī)針對(duì)噸幹(gàn)煤泥的藥比,且具有全部的手、自動操作(zuò)裝置。儀表櫃內裝有流量計和濃度計等二次檢測儀表,乳化器的操作及控製在(zài)裝置本身(shēn)上。開關電(diàn)源、隔(gé)離模塊、PLC 等安裝在操作台內部,為提高係統的可靠性,所有控製和信號線纜(lǎn)全部采用 RVVP - 銅芯(xīn)聚氯(lǜ)乙烯絕緣屏蔽型護套軟電纜,該電(diàn)纜外層有較密的銅網屏蔽,信號穩定可靠。
1. 1 PLC 可編程序控製器
係統控製核心由西門子 S7 - 300 的 CPU 及模擬量、數字量輸入∕輸出模塊(kuài)組成,輸(shū)入∕輸出通道均采取光電隔離等(děng)措施,大大提高了係統的抗幹擾性能(néng),可穩定工作在(zài)較惡劣的生產環境中。軟件采用 SIEMENS STEP7 6. 0 編程,用戶界麵(miàn)全部漢化,各功能采用菜單提示,界麵友(yǒu)好,易於操(cāo)作。控製程序主要完(wán)成的功能: 數據采集、數字濾波(bō)、控製模型運(yùn)算、PID 輸出、存貯、顯示(shì)生產主(zhǔ)要工藝參數及運(yùn)行曆史曲線。呂家坨選煤(méi)廠采用 3 台礦漿預處理器、6 台 16 m3機械攪拌式浮選機,分兩期施工,在軟件設計時采用兩台 PLC 並行運行(háng)方式,兩台控製櫃分別控製南北浮選係(xì)統和新係統,內部含有 SIEMENS S7 - 300 係列 PLC,ABB 變頻器。計算機(jī)組成(chéng)網(wǎng)絡係統,與兩台 PLC 組成 MPI網絡,係統*大的優點是獨立運行能力(lì)強。對計量泵的控製是輸出動力電源,由變頻器直(zhí)接接線到計量泵電動機(jī)。輸(shū)入信號是兩台流量計、兩(liǎng)台濃度計,是 4 ~ 20 mADC 信號(hào)。控製櫃采用 380VAC 動力電源。
1. 2 高壓泥漿流量計
流量計(jì)一般采用電磁式結構,根據現場工藝狀況(kuàng),分別在原礦漿管道和稀釋水管道上,根據管徑選用不同的規格,管徑一般在100 ~ 500 mm 之 間。本係統采(cǎi)用 LZD 一(yī)體防爆型高壓泥漿流量計,整體設計符合 GB 3836-2000 爆炸性氣(qì)體使用環境要求,儀器儀表特點為(wéi): **的單片機智能化管理,分流量(liàng)段進行修正,確保流量計量的準確性與穩定(dìng)性; 傳感器測量管內無活動及阻流部件,因此無壓力損(sǔn)失,無阻塞; 合理選用襯裏材料及(jí)電*材料,可實(shí)現良好的耐腐蝕性和耐磨性; 測量不受液體的密度、粘度、溫(wēn)度、壓力和電導率變化的影響; 低頻矩形波勵磁,不受工頻(pín)及現場各種雜散幹擾的影響,工作穩定可靠; 不受流體方向影響,正、反向均可準確計量; 高阻快速響應電路,無失真采集微弱信號和(hé)快速反應流量變化; 寬量程比 (0. 3 ~ 10 m /s),滿量(liàng)程流(liú)速範圍寬; 具有小信號(hào)切除功(gōng)能,用戶可通過設置切除幹擾性小流量; 大屏幕多參(cān)數同步顯示(shì),瞬時流量、流速、正負向累計總量以(yǐ)及報警提示等; 故障自診斷功能(néng),當流量計工作異常時,測量界麵顯示故障部位及報警; 紅外遙控功能、磁力感應(yīng)式非接觸操作以(yǐ)及按鍵接觸(chù)操作(zuò),操作多樣、方便。測(cè)量精度可達 1. 5% ,相對濕度在 5% ~ 95% 之間。
安裝方向(xiàng)可垂直、水平、傾斜,但水平安裝時要求二電*的中心軸線處於水平狀態,安裝應保證測量管(guǎn)內(nèi)能充滿介(jiè)質,不能有(yǒu)不滿管現象或有大量氣泡通過傳感器。對於液固兩相介質,*好是垂直安裝,流(liú)體自下而上流動。這樣既可避免固體顆粒在測量管中沉積,又使襯裏的磨損均勻,延長使用壽命(mìng)。為了避免(miǎn)在安裝後形成旋渦流,應保證連接管、密封件、接地環(huán)及感應器這四者同心連接,不要相互錯開。要求前置直管段長為 5 倍管(guǎn)道內徑,後置直(zhí)管段長為 3 倍管道內徑。
1. 3 濃度計(jì)
濃度計一般分為(wéi)同位素濃度計和雙膜盒差壓濃度計。雖然同位素濃度計的測量精度較高,但由於價格昂貴難(nán)於維護和管理,目前(qián)現場一般推薦使用雙膜盒式濃度計,該儀表(biǎo)安裝容易、使用安全和易於管理,實踐(jiàn)證明這(zhè)種方式的濃度計(jì)也能滿足生產要求。選煤廠浮選生產中,入浮濃度是一個重要參數,它直(zhí)接關係到洗選(xuǎn)效果與精煤產(chǎn)率。*佳入浮濃(nóng)度由小浮選試驗得出,多數選煤廠*佳入(rù)浮濃度在(zài) 80 ~ 120 g /L 之間。主要技術參數為: 測量精(jīng)度為 0. 25% ,通過儀表量程的遷移,選取密度測量變化範圍為 1 000 ~ 1 200 g /L 的上下限值,對應測量信號為 4 ~ 20 mA,實際誤(wù)差應在±0. 5 g /L。管(guǎn)徑範圍為 0 ~ 750 mm,環境(jìng)溫度為 - 10 ~ 50 ℃。
1. 4 變頻(pín)式藥劑計量泵
計量泵在市(shì)場上(shàng)有(yǒu)多(duō)種方式,其流量調節(jiē)基本有兩種: 一(yī)是調(diào)節泵的(de)柱塞行程長度; 二是采用變頻器改變電源頻率調(diào)節泵速,後者便於實現流(liú)量的控製和計算機管理。主(zhǔ)要技術參(cān)數為: 測量精(jīng)度(dù)為±1% ,測量範圍為(wéi) 0 ~ 300 L /h 可調,環境溫度(dù)為- 10 ~ 50 ℃。
1. 5 單一藥劑乳(rǔ)化器
選煤廠浮選藥劑乳化裝置是將藥劑和水製成(chéng)乳化液,實現藥劑的合理使用,將對浮選效果和節約藥劑起到一(yī)定的作用。在(zài)使用中可根據(jù)藥劑和水的配製比例觀察(chá)藥劑的乳化效果,通過乳化器操作箱內的的電位器調整水泵轉(zhuǎn)速,即(jí)調整乳化壓力(lì)。自動加藥控製是根據入浮流量與入浮濃度的檢測結果,控製起泡(pào)劑與捕收劑的加入。乳(rǔ)化器的工作原理如圖 1 所示。
2 控製(zhì)原理及功能
2. 1 藥劑自動添(tiān)加原理
藥劑(jì)添加是浮選生產中的(de)重要環節,其添加量的大小、準確與否和油醇配比等都直接影(yǐng)響產品的質量、效果及經(jīng)濟效益。傳統浮選司機憑經驗調節油嘴加藥(yào),沒有做到定量,在流量、濃度(dù)、煤(méi)質發生變化時,不能及時調(diào)節,產品質量難以保證,尾礦(kuàng)跑粗現象嚴重。

STD - Ⅲ型浮選工藝參數自動測控係統通過雙膜盒差壓計測量(liàng)原(yuán)礦漿濃度; 采用高壓泥漿流量計測量(liàng)原礦漿(jiāng)流量,由 PLC 計(jì)算出入浮幹煤泥量和藥(yào)劑(jì)的瞬(shùn)時添加量,用變頻式計量泵完成浮選藥劑的添加。通過上位機還可以打印小時、班、天(tiān)及月的運行數據,更加有利於生產管理及技術(shù)分析,藥劑自動原理如(rú)圖 2 所(suǒ)示,k1、k2、k3 是計算修(xiū)正參數。以 PID 算法為核心,通過優化控製程序(xù)計算出藥劑給定量,在捕收劑和起(qǐ)泡劑管道上分別(bié)安裝藥劑測量裝置,用於(yú)檢測藥劑的添加量。當藥劑測量值小於藥劑給定(dìng)量時,PID 輸出增大,反之則減小。加藥泵變頻器控製(zhì)原理如圖(tú) 3 所示。

2. 2 改變藥強控製(zhì)浮選精煤灰分
在控製係統中,通過對入浮礦漿的流量、濃度檢測,計算出入(rù)浮的煤泥量,根據人工設(shè)定的藥劑加入(rù)量/噸煤泥,計算出起泡劑和捕收劑(jì)的加入量,然後通過在線乳化(huà),分別送到礦漿預處理器和浮選機各室。調節藥強旋鈕(niǔ)可以改變噸煤耗油量,這樣(yàng)選煤廠可根據客戶要求,方便生產出不同灰分等級的浮選(xuǎn)精(jīng)煤產品(pǐn)。
2. 3 乳(rǔ)化器構成及操(cāo)作
射流泵可產生一定壓力,通過文李氏管將藥劑吸入,並和水形成乳化液。
電氣(qì)操(cāo)作箱通過對電機頻率的(de)調整可使射流泵改變供水壓力,即達到調整乳(rǔ)化效果。操作箱上有(yǒu)啟動、停止按鈕,可控製射流泵的運行,操作箱內部有一(yī)個(gè)電(diàn)位器,可用來調節射流泵電機的轉(zhuǎn)速,即調節射流泵產生的水壓力,可(kě)通過乳化器上的壓力表觀察,一般壓力調節到(dào) 0. 25 ~ 0. 4 MPa 之間即可,在變頻器的小顯示屏上可查看運轉速度(dù),電機電流等參數。
在乳化裝置的進水管處應安裝有閥門,工作前將該進水閥們打開,然後開(kāi)啟操作箱的啟動(dòng)按鈕,注意觀(guān)察供水壓力,通(tōng)常在(zài) 0. 25 ~ 0. 5 MPa 範圍內調整 (注意觀察乳化效果) 調整射流泵壓力。該裝置停止(zhǐ)時,按操作箱上的停止按(àn)鈕,關閉進水閥門。
係統的控製櫃(guì)、操作台和現場(chǎng)儀表在布線(xiàn)時,要信號線與動力線嚴格分開,無法分開的地方控製線要求穿(chuān)管(guǎn),以防動力電源幹擾控製信號。

2. 4 參數設定(dìng)操(cāo)作
係統具有電腦操作和控(kòng)製(zhì)櫃手(shǒu)動操作,而電(diàn)腦(nǎo)操作又有手動和自動兩種方式,在自(zì)動狀態下(xià)有測量參數(shù)的實際值和人工給定(dìng)值得選擇。手動運(yùn)行是通過拖(tuō)動鼠標條改變藥劑(jì)量的添加。選擇自動時係統是根據流量、濃度、起泡劑設定、捕收(shōu)劑設定,自(zì)動確定藥劑的加入(rù)量,此時手動拖(tuō)動鼠(shǔ)標條是沒用的(de)。藥(yào)劑比是(shì)由捕收劑除起泡劑運算(suàn)所得,在自(zì)動運行時,需(xū)**調整起泡劑(jì)設定和捕收劑(jì)設定。
3 結語
以呂家坨選煤廠應(yīng)用前(qián)後的對比,在正確使用的情況下,除穩定產品煤質量、縮小精煤灰分區間外,回收 率 可 提 高 1 ~ 1. 5 個 百 分 點,以 選 煤 廠(3. 0 Mt /a) 年處理(lǐ)60 萬 t 浮選煤泥計算,可多產出商品煤 0. 6 ~0. 9 萬 t ,按噸(dūn)精煤(méi)中煤差價 500 元計(jì)算,可增加收入300 ~450 萬元 ; 另外還使浮選藥劑的消耗下降了 10 ~15 個百分點,節省藥劑 180 ~ 270萬元。浮選自動加藥及乳化控製(zhì)係統實現了浮選生產過程中參數的精確實時檢測、內部數據浮點運算及(jí)精準的藥劑(jì)加入量自(zì)動(dòng)控製,實時在線的藥劑乳化及加入,降低浮選藥劑消耗、穩定了(le)浮選精煤灰分、提高了浮選(xuǎn)精煤產率、減輕了工人勞動強度。該係統通過多種網絡接口可實現與全廠(chǎng)自動化(huà)係統的數據共享(xiǎng),下一步可結合浮選精煤灰分和尾礦灰(huī)分的(de)測量,采用大數(shù)據處理技術構建浮選灰分智能控製閉環,實(shí)現浮選精煤灰分的在線測控,對提高選煤廠的運行(háng)質量和經濟效益(yì)有較大的意義。

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