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探究不同類型管道對二氧(yǎng)化氯(lǜ)流(liú)量計測量的影響(xiǎng)
點擊次數:1863 發布時間:2020-11-06 02:42:44
摘要:大、中型管道小直管段風量測量是影響鍋爐自動化運行的難題,設計開發了一種新(xīn)型多點截麵式(shì)防堵型流(liú)量測量裝置,可有效提升(shēng)煤粉爐磨煤機入口混合風測量的(de)穩定性和防(fáng)堵性,並在實際運行中得到了驗證(zhèng)。
引言
燃煤鍋爐磨煤機入口風量測量一直是困擾機組運(yùn)行人員的大難題,其本身的重要性就不再(zài)贅述,就測量來講目前主要有兩個方麵的問題。
一是測量的準確性和重複性問題。磨煤機入(rù)口前布置(zhì)有(yǒu)熱風調節門、變徑管及冷風入口管,各種節流件及鍋爐負荷的變化對安(ān)裝在在內部的測量元件穩(wěn)定輸出會產生較大的影響。二是(shì)其測量裝置一次元件及(jí)引壓管路的堵塞問題,一次元件本身的結構設計應(yīng)該具有一定的防堵措施,以保證(zhèng)差壓信號的輸出。常規的補償是設置反吹裝置,由於沒有考慮好風速管本身的結構問題,要麽吹掃起不到作用造成必然的堵塞,要麽就是影響差壓正確輸出,使其無法投(tóu)運,可(kě)用的風量測量裝置必須解決好這兩方麵問題,流量(liàng)的準確測量才可能實現。
1原風量測量裝置存在的問題
1.1 運行暴露(lù)的(de)主要問題
某一項目現場原設計選用的是一種插入式雙文丘裏(lǐ)管二氧化氯流量計。在實際使用過程中,每當鍋(guō)爐負荷變化(huà)時,差壓變送器就會反向工作,即調門減小,輸出增加,由此*終導致無法投(tóu)入鍋爐和磨煤機的(de)自動運行(háng)。同時,輸出信號也不太(tài)穩定,偶爾出現(xiàn)時有時無的現象,導致差壓變(biàn)送器輸出異常,給鍋爐運行帶來了(le)很大的安(ān)全隱患。
1.2 原因分(fèn)析
現(xiàn)場的具體(tǐ)工況如圖1所示。磨煤機一次熱風管(guǎn)道(dào)接自熱風總管,其管道尺寸為820mm,經調節風門後管道變徑擴(kuò)大為920mm,緊接著在上部有(yǒu)冷風管(guǎn)接入,* 後經閘板門、混合風調節(jiē)門和直角彎(wān)頭轉向為垂直管道,再經過膨(péng)脹節和變(biàn)徑管後進入磨(mó)煤機。
從(cóng)流量測量角度講,影響(xiǎng)流場的主要為熱風調門、擴管、彎頭以(yǐ)及一次冷風的混入,閘(zhá)板門和混合風調門由於運行時處於全開狀態,影響(xiǎng)可忽略,目前使用了單點雙文丘裏管的測量方式,有以下(xià)問題:
(1)由於雙文(wén)丘裏自身的尺寸以及安裝空間原因,其安裝位置緊(jǐn)臨彎頭,這樣造成彎頭後流體運動方向是斜(xié)向進(jìn)入二氧(yǎng)化氯流量計的,由於其(qí)本身(shēn)不(bú)具有流體導(dǎo)向功能,導致測量(liàng)信號波動較大,無法輸(shū)出(chū)一個穩(wěn)定(dìng)的測量數(shù)值。

(2)從圖中可以看出,雙文丘裏(lǐ)前方(fāng)根本沒有直(zhí)管段,其測量結果也基(jī)本上是不可信的隨機數值。
(3)由於直(zhí)管段(duàn)本身較短,加上前方影響流量測量的多種因素,會導(dǎo)致流場分布不均,單點的雙文丘裏管二氧化氯流量計根本無法測到整個管道的平(píng)均流速,在負荷變化時,會導致反向運行結果(負荷增加,輸出減(jiǎn)小),致使無法投入自動運行或保護。
2新型流(liú)量裝置的(de)開發
根據多個現場實際運行情況的調(diào)研,結合目(mù)前該類一次元件的使用時出現的問題,開發出了 FWZ-1100D- AM3-D920型(xíng)多點截麵式防堵型流量測量裝(zhuāng)置,及(jí)與其相配(pèi)套的正壓(yā)式(shì)在線防堵吹掃裝置。
2.1一(yī)次元件的特性(xìng)
2.1.1 大差壓信號
多點截麵式防堵型二氧化氯流量計是基於(yú)動、靜壓組合測量原理,動壓測點產生高於(yú)管道介質壓力的正壓,而靜壓測點產生低於管道介質(zhì)壓力負壓(yā),二者組合後可實現增壓(yā)的(de)目的,即差壓等於動壓的2倍。
2.1.2 來流方向校(xiào)正功能
新二氧化氯流量計采用拋物麵導向型結構作為動壓測點,采用對稱(chēng)自(zì)補償型式的靜(jìng)壓測點,可以有效地解決來流方向偏流時信號(hào)的穩定采集,來流偏離管道軸線時,可(kě)以維持輸出差(chà)壓基本不變,如圖2所示。
2.1.3 有效的防堵功能
采用了多組動壓和多組靜壓組合(hé)方式,動壓組(zǔ)采用無阻礙型自(zì)清掃結構,靜壓組采用抽吸型自清掃結構(gòu),可實現自(zì)動清掃(sǎo)。若介質含塵量較大,可外配吹掃裝置進行定期吹掃。

2.2 一次元件的防(fáng)堵設計
對於含有較大灰塵或風粉混合的流體介質,為了解決一次元件堵塞問題,結合本產品使用特點,開發了與一次元件配套的 LFC係列正壓式防堵吹掃裝置,其采用了以下的防堵原理,有(yǒu)效地解決了吹掃對測量(liàng)值的影響。
采(cǎi)用正壓吹掃原理是借鑒了腐蝕性液體吹氣式(shì)液位測量方法,如圖3所示,當液(yè)位為0時,壓(yā)縮空氣由於(yú)沒有受到(dào)阻力,直接(jiē)排出,所以壓力計(jì)顯(xiǎn)示為0;當液位升(shēng)至(zhì)一定高度時,由於流體靜壓的影(yǐng)響,在其*下端口會(huì)形(xíng)成一個與液位深度和(hé)密度(dù)成正比的壓力,該壓力阻礙了氣體的流(liú)出,那麽其核壓力大(dà)小就是壓力(lì)計所(suǒ)測到的值。
作為(wéi)用於差壓式風量測量(liàng)裝置時,為了保證不(bú)影響正壓側和(hé)負壓(yā)側正確(què)的差壓輸出,就(jiù)需要在正負壓側設置兩個吹掃裝置。在實際應用時保證正負壓兩端的壓力損失一樣,把兩個吹掃量調(diào)成大小(xiǎo)一致數值(zhí),如圖4所示。理論上講,該吹掃量越(yuè)大越好,一次元件一定不會堵,但是,太(tài)大就會影響(xiǎng)差(chà)壓的測量;當然,太小也不行,吹掃量太小時不能保證每個測量孔處(chù)的微正壓,就達不到防堵的目的,所以,吹掃量的大小取決於二氧化氯流量計的(de)結(jié)構,需要相(xiàng)互匹配才能取得預期的效果。
3風量測量裝置的改造方案
3.1 安裝位置的調整
現場原有的安裝位(wèi)置,無法滿足(zú)二(èr)氧化氯流量計正常(cháng)工作的條件。根據新產品自身的特點,選(xuǎn)用了一套磨煤機垂直管道專用(yòng)的流量(liàng)裝置,由3支多點導向防堵型二氧化氯流量計(jì)組合而成的 FWZ-1100D-AM3-D920型多(duō)點截麵(miàn)式防堵(dǔ)型流量測量裝置,布置在垂直(zhí)管道的(de)膨脹節後,根據現場測量,該部分(fèn)長度為200mm,可以滿(mǎn)足安裝條件,詳見圖5所示。
3.2 多點測量平均輸出(chū)
從前麵的分析可以看出,由於流量裝置前流場非常複雜(zá),單點測量無法滿足現場使用要求,為此二氧化氯流量計的(de)測量(liàng)采用了(le)其(qí)使用18點(diǎn)防堵動壓和36點自補償式靜壓測點來進行平均流速的(de)測(cè)量(liàng),如圖6所示(shì),可以滿足(zú)現場工(gōng)況的要(yào)求,如實地反映負荷的變化情況。
新二氧化(huà)氯流量(liàng)計(jì)安裝完成後,將三支二氧化氯流(liú)量(liàng)計的(de)正壓和負壓分別接至均壓(yā)容器後再送往差壓變送器(qì)。這樣有效解決了(le)不同(tóng)負荷不(bú)同流速下風量的測量,另由於節流件采用流線型設計,壓損較小,安裝後對正常運(yùn)行工況影響甚微。
3.3 防堵問題的(de)解決方案
依據現場發生堵塞的實際情(qíng)況不完全統計,風量測量裝置本身的防堵(dǔ)性能差的占(zhàn)30%左右,測量管路(lù)係統(tǒng)氣密性差的占70%左右。
由於施工質量等原因,從二氧化氯流量計到變送器的引壓管其氣密性無法完全保證,再加上測量介質為低壓熱空氣,密(mì)度很小,隻要引壓管有泄露點時,被測(cè)氣(qì)體裹挾著灰塵進(jìn)入引壓管(guǎn),在泄露點(diǎn)處集(jí)聚,長此以(yǐ)往就形成了堵塞。
實際運行中發現,由上至下的垂直管道的測量(liàng)更容易堵塞(sāi),特別是那些動壓式(shì)二氧化氯流量計。所以,為了徹底解決堵塞(sāi)隱患,本次流(liú)量裝置配套了 LFC 係列正壓式防堵吹掃裝置,確保二氧化氯流量(liàng)計的能夠正常工作。
3.4 方案的管路連接係統圖
整個流量測量係統主要由測量測量裝置、均壓容器、防堵吹掃裝置(zhì)及差壓變送(sòng)器組成。其中(zhōng)吹掃裝置包括過濾(lǜ)減壓閥、二氧化氯流量計及調節閥等,詳細管路連接如圖 7所示。

引言
燃煤鍋爐磨煤機入口風量測量一直是困擾機組運(yùn)行人員的大難題,其本身的重要性就不再(zài)贅述,就測量來講目前主要有兩個方麵的問題。
一是測量的準確性和重複性問題。磨煤機入(rù)口前布置(zhì)有(yǒu)熱風調節門、變徑管及冷風入口管,各種節流件及鍋爐負荷的變化對安(ān)裝在在內部的測量元件穩(wěn)定輸出會產生較大的影響。二是(shì)其測量裝置一次元件及(jí)引壓管路的堵塞問題,一次元件本身的結構設計應(yīng)該具有一定的防堵措施,以保證(zhèng)差壓信號的輸出。常規的補償是設置反吹裝置,由於沒有考慮好風速管本身的結構問題,要麽吹掃起不到作用造成必然的堵塞,要麽就是影響差壓正確輸出,使其無法投(tóu)運,可(kě)用的風量測量裝置必須解決好這兩方麵問題,流量(liàng)的準確測量才可能實現。
1原風量測量裝置存在的問題
1.1 運行暴露(lù)的(de)主要問題
某一項目現場原設計選用的是一種插入式雙文丘裏(lǐ)管二氧化氯流量計。在實際使用過程中,每當鍋(guō)爐負荷變化(huà)時,差壓變送器就會反向工作,即調門減小,輸出增加,由此*終導致無法投(tóu)入鍋爐和磨煤機的(de)自動運行(háng)。同時,輸出信號也不太(tài)穩定,偶爾出現(xiàn)時有時無的現象,導致差壓變(biàn)送器輸出異常,給鍋爐運行帶來了(le)很大的安(ān)全隱患。
1.2 原因分(fèn)析
現(xiàn)場的具體(tǐ)工況如圖1所示。磨煤機一次熱風管(guǎn)道(dào)接自熱風總管,其管道尺寸為820mm,經調節風門後管道變徑擴(kuò)大為920mm,緊接著在上部有(yǒu)冷風管(guǎn)接入,* 後經閘板門、混合風調節(jiē)門和直角彎(wān)頭轉向為垂直管道,再經過膨(péng)脹節和變(biàn)徑管後進入磨(mó)煤機。
從(cóng)流量測量角度講,影響(xiǎng)流場的主要為熱風調門、擴管、彎頭以(yǐ)及一次冷風的混入,閘(zhá)板門和混合風調門由於運行時處於全開狀態,影響(xiǎng)可忽略,目前使用了單點雙文丘裏管的測量方式,有以下(xià)問題:
(1)由於雙文(wén)丘裏自身的尺寸以及安裝空間原因,其安裝位置緊(jǐn)臨彎頭,這樣造成彎頭後流體運動方向是斜(xié)向進(jìn)入二氧(yǎng)化氯流量計的,由於其(qí)本身(shēn)不(bú)具有流體導(dǎo)向功能,導致測量(liàng)信號波動較大,無法輸(shū)出(chū)一個穩(wěn)定(dìng)的測量數(shù)值。

(2)從圖中可以看出,雙文丘裏(lǐ)前方(fāng)根本沒有直(zhí)管段,其測量結果也基(jī)本上是不可信的隨機數值。
(3)由於直(zhí)管段(duàn)本身較短,加上前方影響流量測量的多種因素,會導(dǎo)致流場分布不均,單點的雙文丘裏管二氧化氯流量計根本無法測到整個管道的平(píng)均流速,在負荷變化時,會導致反向運行結果(負荷增加,輸出減(jiǎn)小),致使無法投入自動運行或保護。
2新型流(liú)量裝置的(de)開發
根據多個現場實際運行情況的調(diào)研,結合目(mù)前該類一次元件的使用時出現的問題,開發出了 FWZ-1100D- AM3-D920型(xíng)多點截麵式防堵型流量測量裝(zhuāng)置,及(jí)與其相配(pèi)套的正壓(yā)式(shì)在線防堵吹掃裝置。
2.1一(yī)次元件的特性(xìng)
2.1.1 大差壓信號
多點截麵式防堵型二氧化氯流量計是基於(yú)動、靜壓組合測量原理,動壓測點產生高於(yú)管道介質壓力的正壓,而靜壓測點產生低於管道介質(zhì)壓力負壓(yā),二者組合後可實現增壓(yā)的(de)目的,即差壓等於動壓的2倍。
2.1.2 來流方向校(xiào)正功能
新二氧化氯流量計采用拋物麵導向型結構作為動壓測點,采用對稱(chēng)自(zì)補償型式的靜(jìng)壓測點,可以有效地解決來流方向偏流時信號(hào)的穩定采集,來流偏離管道軸線時,可(kě)以維持輸出差(chà)壓基本不變,如圖2所示。
2.1.3 有效的防堵功能
采用了多組動壓和多組靜壓組合(hé)方式,動壓組(zǔ)采用無阻礙型自(zì)清掃結構,靜壓組采用抽吸型自清掃結構(gòu),可實現自(zì)動清掃(sǎo)。若介質含塵量較大,可外配吹掃裝置進行定期吹掃。

2.2 一次元件的防(fáng)堵設計
對於含有較大灰塵或風粉混合的流體介質,為了解決一次元件堵塞問題,結合本產品使用特點,開發了與一次元件配套的 LFC係列正壓式防堵吹掃裝置,其采用了以下的防堵原理,有(yǒu)效地解決了吹掃對測量(liàng)值的影響。
采(cǎi)用正壓吹掃原理是借鑒了腐蝕性液體吹氣式(shì)液位測量方法,如圖3所示,當液(yè)位為0時,壓(yā)縮空氣由於(yú)沒有受到(dào)阻力,直接(jiē)排出,所以壓力計(jì)顯(xiǎn)示為0;當液位升(shēng)至(zhì)一定高度時,由於流體靜壓的影(yǐng)響,在其*下端口會(huì)形(xíng)成一個與液位深度和(hé)密度(dù)成正比的壓力,該壓力阻礙了氣體的流(liú)出,那麽其核壓力大(dà)小就是壓力(lì)計所(suǒ)測到的值。
作為(wéi)用於差壓式風量測量(liàng)裝置時,為了保證不(bú)影響正壓側和(hé)負壓(yā)側正確(què)的差壓輸出,就(jiù)需要在正負壓側設置兩個吹掃裝置。在實際應用時保證正負壓兩端的壓力損失一樣,把兩個吹掃量調(diào)成大小(xiǎo)一致數值(zhí),如圖4所示。理論上講,該吹掃量越(yuè)大越好,一次元件一定不會堵,但是,太(tài)大就會影響(xiǎng)差(chà)壓的測量;當然,太小也不行,吹掃量太小時不能保證每個測量孔處(chù)的微正壓,就達不到防堵的目的,所以,吹掃量的大小取決於二氧化氯流量計的(de)結(jié)構,需要相(xiàng)互匹配才能取得預期的效果。
3風量測量裝置的改造方案
3.1 安裝位置的調整
現場原有的安裝位(wèi)置,無法滿足(zú)二(èr)氧化氯流量計正常(cháng)工作的條件。根據新產品自身的特點,選(xuǎn)用了一套磨煤機垂直管道專用(yòng)的流量(liàng)裝置,由3支多點導向防堵型二氧化氯流量計(jì)組合而成的 FWZ-1100D-AM3-D920型多(duō)點截麵(miàn)式防堵(dǔ)型流量測量裝置,布置在垂直(zhí)管道的(de)膨脹節後,根據現場測量,該部分(fèn)長度為200mm,可以滿(mǎn)足安裝條件,詳見圖5所示。
3.2 多點測量平均輸出(chū)
從前麵的分析可以看出,由於流量裝置前流場非常複雜(zá),單點測量無法滿足現場使用要求,為此二氧化氯流量計的(de)測量(liàng)采用了(le)其(qí)使用18點(diǎn)防堵動壓和36點自補償式靜壓測點來進行平均流速的(de)測(cè)量(liàng),如圖6所示(shì),可以滿足(zú)現場工(gōng)況的要(yào)求,如實地反映負荷的變化情況。
新二氧化(huà)氯流量(liàng)計(jì)安裝完成後,將三支二氧化氯流(liú)量(liàng)計的(de)正壓和負壓分別接至均壓(yā)容器後再送往差壓變送器(qì)。這樣有效解決了(le)不同(tóng)負荷不(bú)同流速下風量的測量,另由於節流件采用流線型設計,壓損較小,安裝後對正常運(yùn)行工況影響甚微。
3.3 防堵問題的(de)解決方案
依據現場發生堵塞的實際情(qíng)況不完全統計,風量測量裝置本身的防堵(dǔ)性能差的占(zhàn)30%左右,測量管路(lù)係統(tǒng)氣密性差的占70%左右。
由於施工質量等原因,從二氧化氯流量計到變送器的引壓管其氣密性無法完全保證,再加上測量介質為低壓熱空氣,密(mì)度很小,隻要引壓管有泄露點時,被測(cè)氣(qì)體裹挾著灰塵進(jìn)入引壓管(guǎn),在泄露點(diǎn)處集(jí)聚,長此以(yǐ)往就形成了堵塞。
實際運行中發現,由上至下的垂直管道的測量(liàng)更容易堵塞(sāi),特別是那些動壓式(shì)二氧化氯流量計。所以,為了徹底解決堵塞(sāi)隱患,本次流(liú)量裝置配套了 LFC 係列正壓式防堵吹掃裝置,確保二氧化氯流量(liàng)計的能夠正常工作。
3.4 方案的管路連接係統圖
整個流量測量係統主要由測量測量裝置、均壓容器、防堵吹掃裝置(zhì)及差壓變送(sòng)器組成。其中(zhōng)吹掃裝置包括過濾(lǜ)減壓閥、二氧化氯流量計及調節閥等,詳細管路連接如圖 7所示。

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