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使用地下水汙水流量計監測浮選係統提高藥劑消耗的準確性

點(diǎn)擊次數:2215 發布(bù)時間:2021-08-19 07:17:20
摘要: 針對浮選成本高、效率低,浮選精煤質量難以保證的問題,呂家坨選(xuǎn)煤廠的浮選自動加藥及乳化控(kòng)製係統采(cǎi)用(yòng)以 S7 - 300 PLC 為控製器,用地(dì)下水汙水流量計和煤泥濃度計分別檢測進入浮選係統的流量和濃度,PLC 計(jì)算藥(yào)劑的加入量(liàng),變頻(pín)控(kòng)製計量泵,乳化(huà)器實時準確的對(duì)藥劑實施乳化和加入。生產實踐表(biǎo)明(míng),控製軟件采用人工智能技術並結合數字(zì)濾(lǜ)波,使測量、計算數據存儲數據曲線(xiàn),藥劑消耗量(liàng)準確可(kě)靠。
開灤(luán)能源化工股份有限公司(sī)呂家坨選煤廠(以下簡稱呂家(jiā)坨選煤廠) 設計能力為 3. 0 Mt /a,生產工藝為重介(jiè)、浮選聯合工(gōng)藝,該廠浮選工藝為原生(shēng)煤泥和重介分流煤泥進入 2 個(gè)煤泥混料桶,然後進入 2 個礦漿預處(chù)理器,1 個礦漿預處理(lǐ)器供料(liào)2 個浮選機,4 個浮選機的精礦進入再選預處理器,供再(zài)選浮選機。呂家(jiā)坨選煤廠煤泥水量大,浮選係統設備(bèi)多、工藝(yì)複(fù)雜,每班操作(zuò)人員少,實現其全麵自動化控製是非常必要的。
浮選(xuǎn)是洗選 < 0. 5 mm 煤泥*有效的方法,利用浮選可以降低煤泥的灰分和硫分。在我國,煤泥浮選的處理量一般占全部入選量的 20% 左(zuǒ)右。因(yīn) 此,在煤炭潔淨生產中,強化、優化浮選過程是(shì)一個十分重要的環節。傳統的浮選生產都(dōu)是依靠(kào)浮選司機(jī)經驗操作,生產效率較低,一些主要工藝參數,如礦漿流量、礦漿濃(nóng)度、藥劑添加、尾礦灰分等都沒有做到實時定量。人工操作相對(duì)於自動加(jiā)藥和乳化作業既不準(zhǔn)確也不及時(shí),造成浮選成本高、效率低,浮選精煤質量難以保證。對該過(guò)程實現自動控製,可以提高精煤產率、準確控製精煤灰分(fèn)、節省浮選藥劑、改善工作環境和降低工人的勞動強度。
浮選自動加藥及乳化控製係統對穩(wěn)定浮選精煤(méi)灰分,提高藥劑分散度及顆粒(lì)接觸麵積起到了(le)一定的作用,獲得了較好的經濟效益和社會效(xiào)益,也是選煤(méi)廠實現(xiàn)人工智能控製的有效單元。
1 硬件(jiàn)構成(chéng)
該係統設有自動控製櫃,配有工(gōng)業控製計算機和礦漿濃(nóng)度計(jì)、流量計、藥劑計(jì)量(liàng)泵、藥(yào)劑乳化裝置(zhì)等單元組成,根據選煤廠浮選工藝的設計,在操作麵板(bǎn)和工控機均設(shè)有起泡劑和捕收劑的設定旋鈕電位器,旋鈕設定隻針對噸幹煤泥(ní)的藥比,且具有全部的手、自動操(cāo)作裝置。儀表櫃內裝有(yǒu)流量計和濃度計等二次檢測儀表,乳化器的操作及控製在(zài)裝置本身上。開關電源、隔離模塊(kuài)、PLC 等安裝在操(cāo)作台內部,為提高係統的可靠(kào)性,所有控製和信號線纜全部采用 RVVP - 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽型護套軟電纜(lǎn),該電纜外層有較密的銅網屏蔽,信號穩定可(kě)靠。
1. 1 PLC 可編程序控製器
係統控(kòng)製核心由西門子 S7 - 300 的 CPU 及模擬(nǐ)量、數字量輸入∕輸出模塊組成,輸入∕輸出通道均采取光電隔離等措施,大大提高(gāo)了係統的抗幹擾性能,可穩定工作在較惡劣的生產環境中(zhōng)。軟件(jiàn)采用 SIEMENS STEP7 6. 0 編程,用戶界麵全部漢化,各功能采用菜單提示,界麵友(yǒu)好,易(yì)於操(cāo)作。控製程序主要完(wán)成的功能: 數據采(cǎi)集、數字濾波、控製模型運算、PID 輸出、存貯、顯示生(shēng)產主要工藝參(cān)數及運行曆史曲線。呂(lǚ)家(jiā)坨(tuó)選煤廠采用 3 台礦漿預處理(lǐ)器、6 台 16 m3機械攪拌式浮選機,分兩期施工,在軟件設(shè)計時采用兩台 PLC 並行運行方式(shì),兩台控製櫃分別控製南北浮選係統和(hé)新係統,內部含有 SIEMENS S7 - 300 係列 PLC,ABB 變頻器。計算機組(zǔ)成網絡係統,與兩台(tái) PLC 組成 MPI網絡,係統(tǒng)*大的優點是(shì)獨立運行(háng)能力強。對計量泵的控製是輸出動力電(diàn)源,由變(biàn)頻器直接接(jiē)線(xiàn)到計量泵電動機。輸入信號是兩(liǎng)台(tái)流量計、兩台濃度計,是 4 ~ 20 mADC 信號。控製櫃采用 380VAC 動力電源。
1. 2 地下水汙水流量計
流量(liàng)計一般采(cǎi)用(yòng)電磁式結構,根據現場工藝狀況,分別在原礦漿管道和稀釋水管道上(shàng),根(gēn)據管徑選用不同的規格,管徑一般在100 ~ 500 mm 之 間。本係統采用 LZD 一(yī)體防爆型(xíng)地下水(shuǐ)汙水流(liú)量計(jì),整體設計符合 GB 3836-2000 爆炸性氣體使用環境(jìng)要求,儀(yí)器儀表特點為: **的單片機智能化(huà)管理,分流量段進行(háng)修正,確保流量計量的準(zhǔn)確性與穩定性; 傳感器測量管內無活動及阻流部件,因此無壓力損失(shī),無阻塞; 合理選用襯裏材料及電*材料,可實現良好的(de)耐腐蝕性和(hé)耐(nài)磨性; 測(cè)量不受液體的密度、粘度、溫度、壓力和電(diàn)導率變化的影響; 低頻(pín)矩形波勵磁,不受工頻及現場各種雜散幹擾的影響,工作穩定可靠; 不受(shòu)流體方向影響,正、反(fǎn)向均可準(zhǔn)確計量; 高阻快速響應電路,無失真采集(jí)微(wēi)弱信(xìn)號和快速反應流量變化; 寬量程比 (0. 3 ~ 10 m /s),滿量程流速(sù)範圍寬; 具有小信號切除功能(néng),用戶可通過設置切除幹擾性小流量; 大屏幕多參數同步顯示,瞬時流量、流速、正負向累計總量(liàng)以及報警提示等; 故(gù)障自(zì)診斷功(gōng)能,當流量計工作異常時,測量界麵顯示故障部位及報警; 紅外遙控功能、磁力感應式非接觸操作(zuò)以及按鍵接觸操作,操作多樣、方便。測量精度可達 1. 5% ,相對濕度在 5% ~ 95% 之間。
安裝方向可垂直、水平、傾斜,但水平安裝時要求二電*的中心軸線處於水平狀態,安裝應保證測量管內能充(chōng)滿介質,不能有不滿管現象或有大量氣泡通過傳感器。對於液固兩相介質(zhì),*好是垂直安裝,流體自下而上流動。這樣既可避免固體顆粒在測量管中沉積,又使襯(chèn)裏的磨損均勻,延長使用壽命。為(wéi)了避免在安裝後形成旋渦流,應保證連接管、密封件(jiàn)、接地環(huán)及(jí)感應器這(zhè)四者同心(xīn)連接,不要相互錯開。要求前置直管段(duàn)長為(wéi) 5 倍管道內徑,後置直管段長為 3 倍管道內徑。
1. 3 濃度計(jì)
濃度計一般分為同位素濃度計和雙膜盒差壓濃度計。雖然同位素濃度計的測量精度較高,但由於價格昂貴難於(yú)維護(hù)和管理(lǐ),目前現場一般(bān)推(tuī)薦使用雙膜盒式濃度(dù)計,該儀表安裝容易(yì)、使用安全和易於(yú)管理,實踐證(zhèng)明這種方式的濃度計也能滿足生產要(yào)求。選煤廠浮選生產中,入浮濃度是一個重要參數,它直接關係到洗選效果與精煤產率。*佳入浮濃度由小浮選試(shì)驗(yàn)得出,多數選煤廠*佳入浮濃度在 80 ~ 120 g /L 之間。主要技術參數為: 測量精度為 0. 25% ,通過儀表量程的遷移,選取密度(dù)測量變化範(fàn)圍為 1 000 ~ 1 200 g /L 的(de)上下(xià)限值,對應測量信號(hào)為 4 ~ 20 mA,實際誤差應在±0. 5 g /L。管徑範圍(wéi)為 0 ~ 750 mm,環境溫度為 - 10 ~ 50 ℃。
1. 4 變(biàn)頻式藥(yào)劑計量泵
計量泵在市場上有多種方式,其流量調節基本有兩種(zhǒng): 一是調節泵的柱塞行程長度; 二(èr)是采用變頻器改變電源頻率調節泵速,後(hòu)者便於實現流量的控製和計算機管理。主要技術參數為(wéi): 測量精度為±1% ,測量範圍為 0 ~ 300 L /h 可(kě)調(diào),環境溫度為- 10 ~ 50 ℃。
1. 5 單一藥劑乳化器
選煤廠浮(fú)選藥劑乳化裝置是將藥劑和水製成乳化液,實現藥劑的(de)合理使用,將對浮選效果和節約藥劑起到一(yī)定的作用。在使用中可根據(jù)藥劑和水的配製比例觀(guān)察藥劑(jì)的乳化效果(guǒ),通過乳化器操作箱內的的電位器調(diào)整水泵(bèng)轉速(sù),即調整乳化壓力。自動加藥控製是(shì)根(gēn)據入浮流量與入浮濃(nóng)度的檢測結果,控製起泡劑與捕收劑的加入。乳化(huà)器的工作原理如圖 1 所(suǒ)示。
2 控製原理及功能
2. 1 藥劑自動添加原理
藥劑添加是浮選生產中的重要環節,其添(tiān)加量的大小、準(zhǔn)確與否和油醇配比等都直接影響產品的質量、效果及經濟效益。傳統浮選司(sī)機憑經驗調節油嘴加藥,沒有做到定量(liàng),在流量、濃度、煤質發生變化時,不能及時調節,產品質量難以保證,尾礦跑粗現象嚴重。

STD - Ⅲ型浮選工藝(yì)參數自動測控係統通過(guò)雙膜(mó)盒(hé)差壓計測量原礦(kuàng)漿濃度; 采用地下(xià)水汙水流量計測量原礦漿流量(liàng),由 PLC 計算出(chū)入浮幹煤泥量和藥劑的瞬時添加量,用(yòng)變頻式計量泵完成浮選藥劑的(de)添加。通過上(shàng)位機還可以打印小時(shí)、班、天及月的運行數(shù)據,更加有利於生(shēng)產管(guǎn)理及技術分析,藥劑自動原理如(rú)圖 2 所示(shì),k1、k2、k3 是計算(suàn)修正參數。以 PID 算法為核心,通過優化控製程序計(jì)算出藥劑給定量,在捕收劑和起泡劑管道上分別安裝藥劑測量裝置,用於檢測藥劑(jì)的添加量。當藥劑測量值小(xiǎo)於藥劑給定量時,PID 輸出增大,反之(zhī)則減小。加(jiā)藥泵變頻器控(kòng)製原理如圖(tú) 3 所示。

2. 2 改變藥強控製浮選精煤灰分
在控製係統中,通過對入浮礦漿的流量、濃度檢測(cè),計算(suàn)出(chū)入浮的煤(méi)泥量,根據人工設定的藥劑加入量/噸煤(méi)泥,計算出起泡劑(jì)和捕收劑的加入量,然後通過在線乳化,分別送到礦漿(jiāng)預處(chù)理器和浮選機各室。調節藥強旋鈕(niǔ)可以改變噸煤耗油量,這樣(yàng)選煤廠可根據客戶要求(qiú),方便生產出不同(tóng)灰分等(děng)級(jí)的浮選精煤產品。
2. 3 乳化器構成及操作
射(shè)流泵可產生一(yī)定壓力,通過文李氏管將藥劑吸(xī)入,並和水形成乳化(huà)液。
電氣操作箱通過對電機頻率的調整可(kě)使射流泵(bèng)改變供水壓力,即達到調整乳化效果(guǒ)。操作箱(xiāng)上有啟動、停止按鈕,可控製射流泵的運行,操作箱內部有一個電位器,可用來調節射流泵電機的轉速,即調節(jiē)射流泵產(chǎn)生的水壓力,可通過乳化器上的壓力表觀(guān)察,一(yī)般壓力調節到 0. 25 ~ 0. 4 MPa 之間即可,在變頻器的(de)小顯(xiǎn)示屏上可查看運(yùn)轉速(sù)度,電機電(diàn)流等參數。
在乳化裝置(zhì)的進水管處應安裝有閥門,工作(zuò)前將該進水閥們打開,然(rán)後開啟操作箱的啟動按鈕,注意觀察供水壓力,通常(cháng)在 0. 25 ~ 0. 5 MPa 範圍(wéi)內調整 (注意觀察乳化效果) 調整射流泵壓力。該裝置(zhì)停止時,按操作(zuò)箱(xiāng)上的停止按鈕,關閉進水閥門。
係統的控製櫃、操作台和現場儀表在布線時,要(yào)信號線與動力線(xiàn)嚴格分開,無法分開的地方控製線(xiàn)要求穿管,以防動力電源幹擾控製信號。

2. 4 參數設定操作
係統(tǒng)具有電腦(nǎo)操作和控製櫃手動操作,而電腦操(cāo)作又有手動和自動兩種方(fāng)式(shì),在自動狀態(tài)下有測(cè)量參(cān)數(shù)的實際(jì)值和人工給定值得選擇。手動運行是通過拖動鼠標條改(gǎi)變藥劑量的添加。選擇自動時係統是根據流量、濃度(dù)、起泡劑設定、捕收劑設定,自動確定藥劑的加入量,此時手動拖動鼠標條是(shì)沒用的。藥劑比是由捕收劑除起泡劑運算所得,在自動運(yùn)行時,需**調(diào)整起泡劑設(shè)定和捕收劑設定。
3 結語
以呂家坨選煤廠應用前後的對比,在正確使用的情況下,除穩定產品煤質量、縮小精煤(méi)灰分區間(jiān)外,回收 率 可 提 高 1 ~ 1. 5 個 百 分 點,以 選 煤 廠(3. 0 Mt /a) 年處理60 萬 t 浮選煤泥計算,可多產出商品煤 0. 6 ~0. 9 萬 t ,按噸(dūn)精煤中煤差價 500 元計算,可增加收入(rù)300 ~450 萬元 ; 另外還(hái)使浮選藥(yào)劑的消耗下降了 10 ~15 個百分點,節省藥(yào)劑 180 ~ 270萬元。浮(fú)選自動加藥(yào)及乳化控製係統實(shí)現了浮選生產過程中參數的精確實時檢(jiǎn)測、內部數據浮點(diǎn)運算及(jí)精準的藥劑加入量自動控製,實時(shí)在線的藥劑乳化及加入,降低(dī)浮選藥劑消耗(hào)、穩定了浮選精(jīng)煤灰分、提高(gāo)了浮選精煤產率、減輕(qīng)了工人勞動強度。該係統通過多種網絡接口可實現與全廠自動化係統的數據共享,下一步可結合浮選精煤灰分和尾礦灰分的測量,采用大數據處理技術構建浮選灰分智能控製閉(bì)環,實現浮選精煤灰分的在線測控,對提(tí)高選煤廠的運行質量和經濟效(xiào)益(yì)有較大的意義。

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