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關於蒸汽渦街流量(liàng)計堵塞(sāi)故(gù)障的原因分析(xī)與解決措施

點擊次數:2250 發布時間:2021-01-06 11:38:09
摘要:針對3號蒸汽渦街流量計循環水管堵塞問題進行深入分析(xī),確定為塔壁上的泥垢小塊脫落所致。好後采用在線用(yòng)酸清洗蒸汽渦街流量計水係統,在不停(tíng)高爐的(de)情況(kuàng)下,解決了蒸汽渦街流量計堵塞(sāi)問題(tí)。某鋼廠(chǎng)3號高爐采用濕式煤氣清洗工藝,係統主(zhǔ)要組成:比肖夫塔、旋(xuán)風(fēng)除塵器、旁通閥組以及(jí)餘壓透(tòu)平發電裝置、灰捕,其主要設計參數見表1。針對比肖夫係統堵塞問(wèn)題,采用在線加酸清洗水管線的方法,成功解決消除堵塞問(wèn)題。

1堵塞故障的原因(yīn)及對係統的影響
1.1堵塞故障的原因
2017年12月對3號比肖夫(fū)係統進行的年修,對整個循(xún)環水(shuǐ)支管、閥門包括水嘴都進行了更(gèng)換,而且對塔內的(de)積(jī)泥進行了徹底地清理,包括下端(duān)排(pái)水管和循環泵(bèng)出入口管(guǎn)道。技術人員分析排除了(le)水管線的(de)問題,初步確認是塔壁上積的泥垢小(xiǎo)塊掉下來隨汙環水被循環泵帶到上(shàng)端水(shuǐ)嘴造成(chéng)循環水支管堵塞。年修時氣溫在-14℃,而且年修6天沒有時間安排徹底清除塔壁(bì)的結垢,複風送水(水溫40℃)造成塔壁上(shàng)的垢遇熱膨脹,大量地脫落堵塞支管。
1.2堵塞故障對(duì)係統(tǒng)的影響
3號高爐比肖夫塔上段循環水路由5條帶噴嘴的DN150給水(shuǐ)支管組成,從年修結束2天開始,循環水量從好高的460t/h降為200t/h(正常生產工況為400~500t/h)。蒸汽渦街流量計循環水量的(de)減少直接影響蒸汽渦街流量計下(xià)端的排水量,造成下端水位升高無法自動調節,隻(zhī)能人為進(jìn)行調(diào)節(jiē)排水(shuǐ)將一部分水直接排到地溝(gōu),再由潛汙泵(bèng)抽入到高架水槽(cáo)回到給水廠的沉(chén)澱(diàn)池。由於上(shàng)端屬於煤(méi)氣的粗洗過程,水量減少使煤氣的清洗指標不達標,含塵量增加,後續TRT機組磨損增加,給CCPP機組帶來磨(mó)損甚至降負荷停機的可能。
2解決措施
2.1前期措施
為了保證下端水位正常,技術人員臨(lín)時在上端循環水管上搬眼(yǎn)安裝了一根DN150的(de)水管線,保證上端(duān)排水量同時也保證下端水位不升高。運行一段時間雖然水量可以保證,但是沒有清洗效果而且(qiě)加劇其他支管的堵塞,所以(yǐ)此方法不能徹底解決該問題。
2.2後期解(jiě)決方案
通過與給水分廠同(tóng)誌(zhì)研究,決定在線(xiàn)對蒸汽渦(wō)街流(liú)量計水係(xì)統進行酸洗(xǐ)。*先是前期的方案論證與取樣試驗。與附企水處理公(gōng)司的人員論證加酸的部位、加酸泵(bèng)的揚程和用水(shuǐ)試驗加酸的速度控製。水處理公司人員取結垢的樣本,進行酸蝕(shí)試驗,好終(zhōng)試驗的藥劑標準(zhǔn)參考表2。

加酸的部位選(xuǎn)擇在(zài)下(xià)端(duān)排水管到循環水泵前(qián)的管道,搬眼安裝DN50的加酸管(guǎn)道,搬眼閥(fá)門采用碳(tàn)鋼閥門,後麵再加裝一個逆止閥,連接管道(dào)采用無(wú)縫管。初步方案如下:
(1)附企水處理(lǐ)公司負責加酸清洗操作(zuò)在白天進行(9點至(zhì)16點),地衣天先按濃度1~1.5mg/L加酸,加酸0.5h後在(zài)高架水(shuǐ)槽處化驗汙環水pH數值(zhí),然後根據pH數值確定(dìng)是否(fǒu)再按濃(nóng)度1~1.5mg/L加酸3h;*二天加酸前於8:30先在高架水(shuǐ)槽處(chù)化驗汙環水pH數值(如有條件也要化驗就地(dì)循(xún)環泵送出水的pH數值作為監控手段),如數值在7~7.3,經(jīng)燃氣分廠、給水分(fèn)廠確(què)認後繼續按濃度1~1.5mg/L加酸7h;計劃加(jiā)酸期限暫定(dìng)為7d。
(2)加酸期間(jiān)附企水處理公司人員負責每(měi)0.5h在高架水槽處化驗汙環(huán)水pH值,每2h監測一次高架水槽內掛片腐蝕情況,將化驗結果告(gào)知燃氣崗位人員,崗位職工負責(zé)記錄。當pH小於6時,附企給水人員在高(gāo)架水槽處加入堿液進行調整,同時根據洗滌塔循環水量變換情況調整清洗劑濃度見表3。

(3)燃氣分廠洗滌(dí)塔加酸清洗(xǐ)過程中,給水分廠時刻(kè)監測濃縮池溢流(liú)水的pH,當pH小(xiǎo)於7時,附(fù)企給水人(rén)員在分配井加(jiā)入(rù)堿液來調整供水(shuǐ)pH,如有特殊異常情況給水分廠立即(jí)通報燃氣分廠停止加酸。
(4)燃氣分廠(chǎng)崗位人員密切監視循環水量變換情況,每2h記錄一次。同時(shí)加強(qiáng)外部巡檢,發現係統運行異常或(huò)有漏點立即停止方案實施,匯報並處理。
(5)每天加酸操作結束後,附企水處理公司人員(yuán)用緩蝕劑衝洗加酸管道15min,減緩腐蝕。在線試驗隻做了20min,循環水量就從200t/h升到了380t/h,期間pH值從7.32降低到(dào)6.32,之後pH值瞬間降(jiàng)到了1.2,考慮(lǜ)到酸的腐蝕作用停止了加酸作業(yè),就目前運行情況來看加酸沒有對運行設備及測量元件造成影響,基本保證(zhèng)了蒸汽渦街流量計係統(tǒng)的(de)自動(dòng)調節。
3結語
通(tōng)過此次在(zài)線加酸(suān)清洗(xǐ)水管線作業,初步達到(dào)了效果,也開創了高爐不停產進行酸洗蒸(zhēng)汽渦街流量計(jì)水(shuǐ)管道的先例,滿足了生產需要,且投資少、見效(xiào)快。但是也要吸取一些不足,對加酸的速(sù)度還要加以控製,對測量元件的影響還要加以觀察,但是總體上解決此類(lèi)問題的方向是正確的。

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