淺析電磁液(yè)體流量計在汙水泵站(zhàn)自控係統運用
點擊次數:1943 發布時(shí)間:2021-01-02 05:47:01
摘要:甌海三溪片共有四(sì)座汙(wū)水提升泵站,由於建成(chéng)年份都在移交排(pái)水公(gōng)司(sī)之前,當時移交情況就是各個泵站缺少自(zì)控係統(tǒng),每個(gè)泵站(zhàn)沒(méi)有保持很好的水位(wèi)運行區間,也很難有一些運(yùn)行數據的反饋,因此,根據當時這四個泵站的設備現狀,我們逐步對各個泵站進行自控改造,增(zēng)加PLC 櫃、水泵控製櫃等設備,實現每個泵站的自動化運行,又達到數據監測,設備監控的效果。
1 當時狀況
甌海三溪(xī)片(piàn)四座汙水提(tí)升泵站,梅嶼泵站、任橋泵站、新橋泵站、高翔泵站,分別建成年代為 1 9 9 9 年、1 9 9 9 年、2000 年、2004 年。2010 年被溫州市排水有限公司接收,有排水(shuǐ)公司統一負責運行管理。當時移交這些泵站時,四個泵站都沒有自控,水位的(de)控製依靠每個泵站的四路水位控製箱運行,靠一個投入式液位(wèi)來反饋(kuì)信(xìn)號。這(zhè)就帶來(lái)一個一連串的問題(tí):梅嶼泵站有(yǒu) 5 號泵(bèng)坑,雖然(rán)當時沒安裝(zhuāng),但後(hòu)續安裝好(hǎo)後無法(fǎ)被控(kòng)製;四路水位控製箱每一路的簡易程序隻能控製水泵啟停一(yī)次(cì),下一次必(bì)定是啟(qǐ)停另一台(tái)水泵,如果需要強(qiáng)製性開啟兩台水泵,必須要手動(dòng),而且水位的設定過程複雜(zá);投入(rù)式的液位儀探頭容易被汙水池底的汙泥包裹,影響傳感器的準確度,而如果把液位探頭固定(dìng)懸於水中,就很難進行絕對標高的參照。而其他設備如攔渣除汙機(jī)、電動(dòng)啟閉機都沒有自(zì)動運行的硬件控製。為保證這四座泵(bèng)站功能的安全可靠運行(háng),降低運行人員的勞動強度,亟需進行自動化改造。
2 改造內容
2.1 新橋泵站的改造內容
考慮當(dāng)時要拿(ná)一個泵站作為一期改(gǎi)造試點,要主要工藝設備穩定,又影響較小,我們先(xiān)將新橋(qiáo)泵站作為自動化改造的試點泵站。
2.2 改造要(yào)求(qiú):
① 由於當時我們對 PLC 的市(shì)場的了解,又鑒於自來水(shuǐ)廠廣泛應用 AB 公司的 PLC, 我們也采(cǎi)用了(le)AB的L33R1756 係列 CPU 及配套模(mó)塊(kuài)作為 PLC 的基(jī)礎硬件。
② 新橋泵站的 PLC 站采用雙 CPU 冗餘的結構。
③ 對老的水泵控製櫃進行更新,每一個水泵的控(kòng)製回路上配置了電機的保護(hù)軟啟動器,不僅使電路更穩定運行,減(jiǎn)少水錘效應(yīng),更由於軟啟動器自帶的電(diàn)流監測功(gōng)能,隻要在 PLC 櫃(guì)內配置好通訊(xùn)模塊,就可以實現(xiàn)將水泵(bèng)電機的運行狀況反(fǎn)映在自控(kòng)係統當中。水泵(bèng)控製設置兩(liǎng)種可切換模式:遠程手動啟停 / 程序控製自動運行。
④ 在格柵機前配置總的進水(shuǐ)池超聲波液位計,在兩個(gè)泵池內各配置(zhì)一台(tái)超聲波液位計,保留原來的投(tóu)入式液位計,但拆掉控(kòng)製線路,作為(wéi)水位參(cān)考用。
⑤ 格(gé)柵機的邏輯(jí)控製改(gǎi)造:將格柵機從人工啟停改為在 PLC 程序設計上用時間和格柵前後(hòu)水位高差來(lái)控製。如果格柵(shān)機前垃圾較多,那麽 PLC 會自動判斷格柵機(jī)前後的液位差是否(fǒu)達到限定值,然後啟(qǐ)動運(yùn)行(這(zhè)種(zhǒng)情況較少)。還有一種就(jiù)是根據時(shí)間,在一個小時或數個小時內連續運行一段世間,再自(zì)動停止。
⑥ 在(zài)出水總管上新(xīn)裝一(yī)台 E+H 電磁液體流量(liàng)計,和超聲波液位計,電磁(cí)液體流量計主要用於測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量(liàng)。原理是基於法拉*電磁感應定律,電磁液體流量計由傳感器和轉換器組成,傳感器在就地,變送器就裝在PLC 櫃邊上。由於從傳感(gǎn)器到變送(sòng)器的信號是 4-20mA 的信號,所以我們特別留意信號幹擾和(hé)衰減的問(wèn)題,要求信號線必須是原裝(zhuāng)的帶屏蔽層的抗幹擾信號(hào)線。
⑦ 可視化人機界麵和上位機監控(kòng):通過 PLC 增加的以太網模塊,將人機界麵(觸摸屏)和上位機(工控機)組網。上位(wèi)機功(gōng)能和 PLC 櫃上的人機界麵內容一致,且有同等操作權限。
在人機界麵上能看到運行事實情況,達到如下效果:
機泵和格柵機運行(háng)電流 上(shàng)位機 可視
流量(liàng)和液位數據 上位機 可視
機泵、格柵機 上位機(jī) 可視 / 可控
然後通過邏輯(jí)設計(jì),將各台水泵編號(hào),以運行時間*短的水泵優先啟(qǐ)動,依次類推。如果啟動後無反饋的,係統(tǒng)自動判定跳過,啟動下一台。
2.3 小結
在 2 0 1 4 年完成新(xīn)橋泵站的改造後,P L C 係統一直穩定運行,不僅使整個運行(háng)水位區間合理,也因(yīn)為(wéi)有了流量,使得水泵的運行狀況有了更直(zhí)觀的判斷(duàn)依據。但是這些都隻是(shì)實現了一個泵(bèng)站自控(kòng)*基本的功能。新橋泵站的自(zì)控改造,隻(zhī)是實現了一部分的自動控製和數(shù)據反饋功能,但是仍有一些(xiē)數(shù)據比較重要,比如總的電能的用(yòng)量分析、各台水泵的能(néng)耗分析、軟啟動器的故障信號反饋、直觀的泵站水位曲線、瞬時流量曲線、各水泵的運行電流曲(qǔ)線等。因為一個單一泵站,其實它的邏輯控(kòng)製部(bù)分比較簡單,*重要的部分是能夠通過對設備運行情況的多方位監視,讓這個泵站的運行更直觀。
2.4 對高翔泵(bèng)站、任橋泵站的改造
2.4.1 硬件(jiàn)方麵的要求
① PLC 仍采用 AB 公司(sī)的 PLC 模(mó)塊,但出於對品*的信任,這(zhè)兩個泵站不再設置冗餘,所以 CPU 模塊選(xuǎn)用了L33R1769係列;
② 增加DI、DO模塊,增加Moubus通訊模塊,AI模塊保持不變;
③ 在水泵(bèng)控製(zhì)櫃的上(shàng)一級配電,增加一個帶 RS485 通訊的(de)多(duō)功(gōng)能電表。多功能電表可以(yǐ)反饋有功、無功、電流(liú)、電壓、總做功等數據;
④ 水泵(bèng)控(kòng)製櫃(guì)上配(pèi)置 ABB 公司*新信(xìn)號軟啟動器 PSTX 係列,該軟啟(qǐ)動器不僅本身對電機的保護功能強大,自帶過載機電保護,而且內置(zhì)旁路,就可以取消熱繼電器和交流接觸器,可以節省(shěng)控製櫃內空間,而(ér)且集(jí)成了 Modbus RTU用於監(jiān)測和控製,方便我(wǒ)們接下來的改造。
2.5 信息層的調整
在控製程序上,除了任橋(qiáo)泵站為幹式泵站,水泵前後的閘閥都需要能夠從遠程啟(qǐ)停外,水泵還是要在 PLC上(shàng)設置兩種(zhǒng)模式:遠程手動啟停 / 程序控製自動運行。其他的設備(bèi)控製邏輯方式都幾乎與新(xīn)橋一樣。在人機界麵(miàn)這一塊,在觸摸屏上,因為顯示內容有限,隻能(néng)反映整體設備所處的狀態。但(dàn)在上位機上,除(chú)了運行工藝,還增加(jiā)了以下(xià)幾個獨立的(de)可視單元:電能質量分(fèn)析、設備故障報警、曆史(shǐ)數據查詢(xún)、單(dān)日運行報表的查詢等功能。
2.6 梅嶼泵站的改造
由於梅嶼(yǔ)泵站的重要性,繼續配置 PLC 冗餘,且要考慮泵站設(shè)備*多,相應的 DI、DO、AI 模塊也要增加。設備(bèi)上,控製櫃的改(gǎi)造和流量計、超聲波液位的安裝(zhuāng)都已完成,且預留了線路。但在改造的後期,我們借鑒了其他地區(qū)水(shuǐ)務公司的(de)做法,在每個泵站配置煙霧(wù)感應報警和溫濕度器(數字型),並接入 PLC,不用參與邏(luó)輯控製,隻要能在人機界(jiè)麵上體現。
3 總結和思考
當(dāng)四個泵站的自控改造基本(běn)完成時,其實我們對排水自控領域的初步探索,從硬件的選型和邏輯控製的調試,隻是走出了一小步,有些內容(róng),我們還需要深入和細化。而建立真正智慧排水,還需要更多的(de)嚐試,包括建立獨立的水位分析,與自(zì)控數據進行比對,遠程調(diào)取(qǔ)泵站運行情況,在手機(jī)終端可以查(chá)看記錄(lù),幾個泵站建立聯係,根據總提升泵站的情況,智能調節(jiē)上遊提升量,都將是我們的下一個課題。
1 當時狀況
甌海三溪(xī)片(piàn)四座汙水提(tí)升泵站,梅嶼泵站、任橋泵站、新橋泵站、高翔泵站,分別建成年代為 1 9 9 9 年、1 9 9 9 年、2000 年、2004 年。2010 年被溫州市排水有限公司接收,有排水(shuǐ)公司統一負責運行管理。當時移交這些泵站時,四個泵站都沒有自控,水位的(de)控製依靠每個泵站的四路水位控製箱運行,靠一個投入式液位(wèi)來反饋(kuì)信(xìn)號。這(zhè)就帶來(lái)一個一連串的問題(tí):梅嶼泵站有(yǒu) 5 號泵(bèng)坑,雖然(rán)當時沒安裝(zhuāng),但後(hòu)續安裝好(hǎo)後無法(fǎ)被控(kòng)製;四路水位控製箱每一路的簡易程序隻能控製水泵啟停一(yī)次(cì),下一次必(bì)定是啟(qǐ)停另一台(tái)水泵,如果需要強(qiáng)製性開啟兩台水泵,必須要手動(dòng),而且水位的設定過程複雜(zá);投入(rù)式的液位儀探頭容易被汙水池底的汙泥包裹,影響傳感器的準確度,而如果把液位探頭固定(dìng)懸於水中,就很難進行絕對標高的參照。而其他設備如攔渣除汙機(jī)、電動(dòng)啟閉機都沒有自(zì)動運行的硬件控製。為保證這四座泵(bèng)站功能的安全可靠運行(háng),降低運行人員的勞動強度,亟需進行自動化改造。
2 改造內容
2.1 新橋泵站的改造內容
考慮當(dāng)時要拿(ná)一個泵站作為一期改(gǎi)造試點,要主要工藝設備穩定,又影響較小,我們先(xiān)將新橋(qiáo)泵站作為自動化改造的試點泵站。
2.2 改造要(yào)求(qiú):
① 由於當時我們對 PLC 的市(shì)場的了解,又鑒於自來水(shuǐ)廠廣泛應用 AB 公司的 PLC, 我們也采(cǎi)用了(le)AB的L33R1756 係列 CPU 及配套模(mó)塊(kuài)作為 PLC 的基(jī)礎硬件。
② 新橋泵站的 PLC 站采用雙 CPU 冗餘的結構。
③ 對老的水泵控製櫃進行更新,每一個水泵的控(kòng)製回路上配置了電機的保護(hù)軟啟動器,不僅使電路更穩定運行,減(jiǎn)少水錘效應(yīng),更由於軟啟動器自帶的電(diàn)流監測功(gōng)能,隻要在 PLC 櫃(guì)內配置好通訊(xùn)模塊,就可以實現(xiàn)將水泵(bèng)電機的運行狀況反(fǎn)映在自控(kòng)係統當中。水泵(bèng)控製設置兩(liǎng)種可切換模式:遠程手動啟停 / 程序控製自動運行。
④ 在格柵機前配置總的進水(shuǐ)池超聲波液位計,在兩個(gè)泵池內各配置(zhì)一台(tái)超聲波液位計,保留原來的投(tóu)入式液位計,但拆掉控(kòng)製線路,作為(wéi)水位參(cān)考用。
⑤ 格(gé)柵機的邏輯(jí)控製改(gǎi)造:將格柵機從人工啟停改為在 PLC 程序設計上用時間和格柵前後(hòu)水位高差來(lái)控製。如果格柵(shān)機前垃圾較多,那麽 PLC 會自動判斷格柵機(jī)前後的液位差是否(fǒu)達到限定值,然後啟(qǐ)動運(yùn)行(這(zhè)種(zhǒng)情況較少)。還有一種就(jiù)是根據時(shí)間,在一個小時或數個小時內連續運行一段世間,再自(zì)動停止。
⑥ 在(zài)出水總管上新(xīn)裝一(yī)台 E+H 電磁液體流量(liàng)計,和超聲波液位計,電磁(cí)液體流量計主要用於測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量(liàng)。原理是基於法拉*電磁感應定律,電磁液體流量計由傳感器和轉換器組成,傳感器在就地,變送器就裝在PLC 櫃邊上。由於從傳感(gǎn)器到變送(sòng)器的信號是 4-20mA 的信號,所以我們特別留意信號幹擾和(hé)衰減的問(wèn)題,要求信號線必須是原裝(zhuāng)的帶屏蔽層的抗幹擾信號(hào)線。
⑦ 可視化人機界麵和上位機監控(kòng):通過 PLC 增加的以太網模塊,將人機界麵(觸摸屏)和上位機(工控機)組網。上位(wèi)機功(gōng)能和 PLC 櫃上的人機界麵內容一致,且有同等操作權限。
在人機界麵上能看到運行事實情況,達到如下效果:
機泵和格柵機運行(háng)電流 上(shàng)位機 可視
流量(liàng)和液位數據 上位機 可視
機泵、格柵機 上位機(jī) 可視 / 可控
然後通過邏輯(jí)設計(jì),將各台水泵編號(hào),以運行時間*短的水泵優先啟(qǐ)動,依次類推。如果啟動後無反饋的,係統(tǒng)自動判定跳過,啟動下一台。
2.3 小結
在 2 0 1 4 年完成新(xīn)橋泵站的改造後,P L C 係統一直穩定運行,不僅使整個運行(háng)水位區間合理,也因(yīn)為(wéi)有了流量,使得水泵的運行狀況有了更直(zhí)觀的判斷(duàn)依據。但是這些都隻是(shì)實現了一個泵(bèng)站自控(kòng)*基本的功能。新橋泵站的自(zì)控改造,隻(zhī)是實現了一部分的自動控製和數(shù)據反饋功能,但是仍有一些(xiē)數(shù)據比較重要,比如總的電能的用(yòng)量分析、各台水泵的能(néng)耗分析、軟啟動器的故障信號反饋、直觀的泵站水位曲線、瞬時流量曲線、各水泵的運行電流曲(qǔ)線等。因為一個單一泵站,其實它的邏輯控(kòng)製部(bù)分比較簡單,*重要的部分是能夠通過對設備運行情況的多方位監視,讓這個泵站的運行更直觀。
2.4 對高翔泵(bèng)站、任橋泵站的改造
2.4.1 硬件(jiàn)方麵的要求
① PLC 仍采用 AB 公司(sī)的 PLC 模(mó)塊,但出於對品*的信任,這(zhè)兩個泵站不再設置冗餘,所以 CPU 模塊選(xuǎn)用了L33R1769係列;
② 增加DI、DO模塊,增加Moubus通訊模塊,AI模塊保持不變;
③ 在水泵(bèng)控製(zhì)櫃的上(shàng)一級配電,增加一個帶 RS485 通訊的(de)多(duō)功(gōng)能電表。多功能電表可以(yǐ)反饋有功、無功、電流(liú)、電壓、總做功等數據;
④ 水泵(bèng)控(kòng)製櫃(guì)上配(pèi)置 ABB 公司*新信(xìn)號軟啟動器 PSTX 係列,該軟啟(qǐ)動器不僅本身對電機的保護功能強大,自帶過載機電保護,而且內置(zhì)旁路,就可以取消熱繼電器和交流接觸器,可以節省(shěng)控製櫃內空間,而(ér)且集(jí)成了 Modbus RTU用於監(jiān)測和控製,方便我(wǒ)們接下來的改造。
2.5 信息層的調整
在控製程序上,除了任橋(qiáo)泵站為幹式泵站,水泵前後的閘閥都需要能夠從遠程啟(qǐ)停外,水泵還是要在 PLC上(shàng)設置兩種(zhǒng)模式:遠程手動啟停 / 程序控製自動運行。其他的設備(bèi)控製邏輯方式都幾乎與新(xīn)橋一樣。在人機界麵(miàn)這一塊,在觸摸屏上,因為顯示內容有限,隻能(néng)反映整體設備所處的狀態。但(dàn)在上位機上,除(chú)了運行工藝,還增加(jiā)了以下(xià)幾個獨立的(de)可視單元:電能質量分(fèn)析、設備故障報警、曆史(shǐ)數據查詢(xún)、單(dān)日運行報表的查詢等功能。
2.6 梅嶼泵站的改造
由於梅嶼(yǔ)泵站的重要性,繼續配置 PLC 冗餘,且要考慮泵站設(shè)備*多,相應的 DI、DO、AI 模塊也要增加。設備(bèi)上,控製櫃的改(gǎi)造和流量計、超聲波液位的安裝(zhuāng)都已完成,且預留了線路。但在改造的後期,我們借鑒了其他地區(qū)水(shuǐ)務公司的(de)做法,在每個泵站配置煙霧(wù)感應報警和溫濕度器(數字型),並接入 PLC,不用參與邏(luó)輯控製,隻要能在人機界(jiè)麵上體現。
3 總結和思考
當(dāng)四個泵站的自控改造基本(běn)完成時,其實我們對排水自控領域的初步探索,從硬件的選型和邏輯控製的調試,隻是走出了一小步,有些內容(róng),我們還需要深入和細化。而建立真正智慧排水,還需要更多的(de)嚐試,包括建立獨立的水位分析,與自(zì)控數據進行比對,遠程調(diào)取(qǔ)泵站運行情況,在手機(jī)終端可以查(chá)看記錄(lù),幾個泵站建立聯係,根據總提升泵站的情況,智能調節(jiē)上遊提升量,都將是我們的下一個課題。