電廠煙氣流量計的原理(lǐ)工作流程與運行參數及常見問題處理
點擊次數:2432 發布時間:2021-01-08 05:51:18
摘要(yào):在熱網實際的供(gòng)熱運(yùn)行中,一次網(wǎng)回水溫度(dù)常常高於二次網的供回水溫度,在這一換熱過程中,存在(zài)著較大的不可逆損失,熱(rè)力站通過電廠煙氣流量計來(lái)充分利用這些被(bèi)損失掉的低品位熱(rè)源,繼而將它們再次以熱(rè)能的方式供給熱(rè)用戶。通過吸收式換熱技術,不僅*大地減少了(le)熱量的不可逆損失,為餘熱回(huí)收創造條(tiáo)件,還降低了管網的建設投資,繼而大幅提升了係統的供熱效率和能源利用率。
近年來,“節能減排(pái)”這個詞對於我們來說已(yǐ)經耳(ěr)熟能(néng)詳。隨著社會經濟的持續飛速發展,熱力管網逐步體現出(chū)輸送能力不足的短板,因此,該如(rú)何調節現有的有限(xiàn)熱源(yuán)的供熱能(néng)力與日益增大(dà)的用熱需(xū)求之間的矛盾,是我們需要重點思考的問(wèn)題。
能量由高(gāo)溫到低溫的轉換是不可逆的,然而(ér)正(zhèng)是這種不可逆性,好終導致了能源(yuán)的損失與浪(làng)費。根據熱力學*二定律我們得知,能級不匹配的大溫差(chà)換熱過程中,存在著較大的不可(kě)逆損失,從而造成大量的(de)可用(yòng)能浪費。基於能源再利用的考慮,可利用高溫蒸汽、高溫(wēn)水等作為驅動熱源,驅動增熱型熱(rè)泵,製(zhì)取低品位熱(rè)源的熱量,以達到非常好的的節能效果。吸收式換熱的概念在此基(jī)礎上應(yīng)運而生,由此產生了(le)吸收式換熱裝置,即電廠煙氣流量計(jì)。以下將介紹電廠煙氣流量計的(de)工作原理,以及電廠煙氣流量計在熱力站實際運行中的數據分析。
1電(diàn)廠煙氣流量計原理
1.1電廠煙氣流(liú)量計簡介
電廠煙氣流量計主(zhǔ)要應用於(yú)集中供熱熱(rè)網的熱力站,它可以代替傳統的板式換熱器,用以實現一次(cì)網熱水與二次網熱水的高(gāo)效換熱(rè)。與傳統板式換熱器直(zhí)接換熱相比,電廠煙氣流(liú)量計能夠充分運用一次水(shuǐ)高溫熱源的作(zuò)功能力,驅動溴化鋰機組(zǔ),產生製冷效果,在(zài)不影響二(èr)次網供水的各項參數前提下,大幅降低一次網回水溫度,且遠低於二次網的回水溫度,從而加大一次網供回水(shuǐ)溫差和一次網(wǎng)的供熱輸送(sòng)能力。
1.2電廠煙(yān)氣流量計原理(lǐ)
電廠(chǎng)煙氣流量計主要以吸收式循環為(wéi)基礎。吸收式換熱的循環過程主要利用的是溴化鋰(lǐ)溶液的吸濕性,以及(jí)水在(zài)真空(kōng)條件下沸點低的特性。電廠煙氣流量計內部主要由(yóu)四(sì)大部件組成:發生器、冷(lěng)凝器、蒸發器、吸收器。溴化鋰(lǐ)溶液和冷劑水在這四大部件(jiàn)中完成循環及換熱的過程。外部循環水的流程如(rú)下 :發生器、蒸發器內都對外部循環水進行了降溫 ;冷凝器、吸收器內都將外部循環水升溫,一次網(wǎng)水依次(cì)進入發生器和(hé)蒸發器進行降溫,二次網水(shuǐ)依次通過吸收器和冷凝器進行升溫(wēn)。為了能讓熱量匹配合理並且達到更大的換熱效果(guǒ),機組還需配(pèi)備板(bǎn)式換熱器。
2實例分析電廠煙氣流量計工作流(liú)程與(yǔ)運行參數
2.1熱力站實(shí)際(jì)運行流程
熱力(lì)站的水-水(shuǐ)換熱(rè)環(huán)節在一、二(èr)次網換熱過程中(zhōng)存在著很大的溫差,而溫差(chà)與不可逆損失成正(zhèng)比(bǐ)關係,溫差越大,損失越大。
如圖1所示,以某熱力站為例,原熱力站一次網供回(huí)水(shuǐ)設計溫度為130℃ /70℃,二次網設計供回水溫度為80℃ /60℃,這其中的不可逆損失在圖中顯而易見(jiàn)。我們可以(yǐ)利用增熱型吸收式熱泵,即電廠煙氣流量(liàng)計,將一次網(wǎng)供水作為高溫驅動熱源,為板式換熱(rè)器中的回水提供驅動力,繼而發揮熱泵效應,吸收一次網回水的低溫熱源的熱量,再與板式換熱器換回(huí)的熱量(liàng)一起作為二次(cì)網的供水一起供給熱(rè)用戶。

此熱力站電(diàn)廠煙氣流量計的一(yī)次網設計供回水(shuǐ)設計溫度為 :120℃ /36℃,二次網設計供回水溫度為 :80℃ /60℃。在電廠煙氣流量計工作流程中(見(jiàn)圖(tú)2),高溫(wēn)熱源(即一次網供水(shuǐ))先進入(rù)電廠(chǎng)煙氣流量計,發生器作為驅動熱源,換熱後進入板式換熱器,經板式換熱器換熱後(hòu)的低(dī)溫水再次回到電(diàn)廠煙氣流量計的(de)蒸發器,放熱至36℃後(hòu)返回電廠。熱用(yòng)戶(hù)的二次網回水並聯後(hòu)分別進入電廠煙氣流量計吸收器和板式換熱器,在(zài)吸收器和冷凝器及板式換熱器中分別進行熱交換,然後一起供給熱用戶。上述過程就是在電廠煙氣流量計啟動時,熱力站內的實際供熱流程,在供暖(nuǎn)季的初期和末期,可以關閉電廠煙氣流量計,仍然利用板式換(huàn)熱器(qì)單好換熱。
2.2熱力站實際運行參數分析
在2018-2019年采暖季熱力站運行過程中,我們選取了10個采暖日,采集了一次網和二次網的供回水溫度數據,並對一次網和二次網的供回水溫差也進行了相應的對(duì)比(見表1)。
通(tōng)過對比我(wǒ)們發現,在采暖季初期,啟(qǐ)動電廠煙氣流量計後,一次(cì)網供水溫度在80℃ ~90℃,一次網回(huí)水溫度接近於30℃,供回水溫差在50℃ ~60℃ ;在采暖季中期,熱量要求(qiú)提升的情況下,一次網供水溫度在100℃ ~110℃,一次網回水(shuǐ)溫度降低到25℃左右,供回水溫差在74.69℃~84.44℃,遠高於二次網供回水溫度 ;在采暖(nuǎn)季末期,由於氣溫回暖,熱(rè)量要求降低,我們適時地關(guān)閉電廠煙氣流量計,直接啟用板式(shì)換熱器並單好運行,一次(cì)網(wǎng)供水溫度降低到90℃以下(xià),一次網(wǎng)回水溫度反而升高到45℃以上,甚(shèn)至達到50.77℃,供回水溫差縮小到(dào)30℃。反觀二次網的供回水溫度卻一直很穩定,溫差一直保持在7℃ ~10℃。
經過數據分析,我們得(dé)知,電廠(chǎng)煙氣流量計(jì)在不影響二次(cì)網運行參數的情況下,拉大了一次網的供(gòng)回水溫差,一方(fāng)麵,減少了不可逆損失,充分利用了熱(rè)源(yuán)熱量,另一方麵,讓一次網的回水可以帶更多的熱量來換熱,同時降低了電廠的熱量損(sǔn)失,為電廠餘熱回收提供了非常有利的條件。
3電廠煙氣(qì)流量計運行中的優(yōu)勢
吸收式(shì)換熱技術的誕生,可以說將熱量從低溫傳遞到高(gāo)溫這一點變成了可能,對於集中供熱來(lái)說,更是產生了很大的影響和深遠的意義(yì)。它的優勢在(zài)於(yú) :①增加了管網的輸送能力,節約了管網的建(jiàn)設投資。②使得餘熱(rè)回收成為可能,讓更多(duō)的可(kě)用能得到充分利用,尤其是電廠熱電(diàn)聯產的供熱能力至少提高了30%以上,同時節約了電廠的供熱能耗。③加設電廠煙氣流量計,對於熱用戶(hù)沒有影響,二次網(wǎng)參數不(bú)變,隻需在熱力站增加(jiā)機組,推(tuī)廣應用便利。
4電(diàn)廠煙氣流量計運行中的常見(jiàn)問題
從2013年開始,為了響應**節能減排政策,我分公司(sī)熱(rè)力站開始陸續進行(háng)大溫差改造,截(jié)至2018-2019年采暖(nuǎn)期,分公司熱力站(zhàn)共計(jì)228座(zuò),自管站34座,大溫差熱力站78座。對於新的換熱方式的運用,我們也在摸索(suǒ)中前(qián)行。電廠煙氣流(liú)量計運(yùn)行的熱力站供熱效果較好,但是在機組運行過程中,偶爾會出現由於運行操作不當而導致的常見問題。
(1)機組(zǔ)結晶 :大機組在停機狀態下,必須關(guān)閉一次(cì)網供水閥門,否則高溫的一次網供水在不循環的情況下,會蒸發掉溴化鋰溶液中的水分,從而析出溴化鋰(lǐ)結晶體,使大(dà)機(jī)組無法運行。
(2)機組凍管 :在供熱初期及末期,由於一次(cì)網供熱溫度較低,從而導致一次網回水溫度變得很低,一旦溫度降到(dào)0℃及(jí)以(yǐ)下,就(jiù)會產生凍管現象,還有可能把管道凍裂(liè),造成較大損失。
5結(jié)語
吸收式換熱(rè)技術可以(yǐ)應用在任意的能級不匹配的換熱過程中,*大地減少了熱量能的不可(kě)逆損失,使能量可(kě)以更加(jiā)充分地進行梯級利用。這樣的換熱方式不僅節約了熱源,還增(zēng)大了管網輸送能力和建設投資。相信吸收式(shì)換(huàn)熱技術對於工業生產和生(shēng)活會產生深遠的影響,給我們的節約型社會創造更多更好的經濟價值。
管道煙氣流(liú)量計(jì) 電廠(chǎng)煙(yān)氣(qì)流量計 脫硝煙氣流量計,電廠煙氣流量計 脫硝煙氣(qì)流量計,不鏽鋼煙氣(qì)流量計(jì) 靶式煙氣流(liú)量計,脫硝煙氣流量計 測煙氣流量計,脫硝煙氣流量計 鍋爐煙氣流量計(jì)在測量飽和蒸(zhēng)汽中對於生產效率(lǜ)的提升 電廠煙氣流(liú)量計,管道煙氣流量(liàng)計 脫硝(xiāo)煙氣流量計在測量蒸(zhēng)汽時產生誤差的來源及解決 電廠煙氣流(liú)量計,測量煙氣的流量計 有效增加火電廠(chǎng)煙氣流量計使用(yòng)壽(shòu)命的日常維護(hù)方法(fǎ)說明 管(guǎn)道煙氣流量計在氣(qì)田生產中使用(yòng)情況與(yǔ)計量問題分析 煙氣流量計在(zài)測量飽和蒸汽中對(duì)於生產效率的(de)提升 煙氣流量計在(zài)電廠脫硝係統蒸汽耗量(liàng)過大問題中的分析(xī) 工程設計中插入式(shì)煙氣流量計插入(rù)深度的選擇 淺談煙氣流量計在工(gōng)業行業的應用 煙氣流量計的(de)信號組(zǔ)成及處理與係(xì)統實現(xiàn) 對煙氣流量計製造過程進行優化設計(jì) 淺析電廠煙氣流量計(jì)在鑽(zuàn)井檢測係統方麵的應用 淺析高(gāo)溫煙(yān)氣流量(liàng)計安全係統的開發(fā)與應用 關於熱(rè)式煙氣流量計的抗幹擾與電磁兼容(róng)特(tè)性分析 脫(tuō)硝煙氣流量計的原(yuán)理選用及安(ān)裝維護與故障處理 脫硫煙氣流量計在電廠脫硝係(xì)統(tǒng)蒸汽耗量過大的問題分析(xī) 鍋爐煙氣流量計的(de)信號組成及處理與係統試驗分(fèn)析 關於管道煙氣流量計(jì)在汽輪機(jī)改造中的應用及安裝調試 電廠煙(yān)氣流量計的(de)原理工作流(liú)程與運(yùn)行參數及常見問題處理(lǐ) 高溫煙氣流量計 高溫煙氣流量計選型 脫硫煙氣流量計(jì),高溫煙氣流量計 不鏽鋼煙(yān)氣流量計,測煙氣流量用什麽流量計
近年來,“節能減排(pái)”這個詞對於我們來說已(yǐ)經耳(ěr)熟能(néng)詳。隨著社會經濟的持續飛速發展,熱力管網逐步體現出(chū)輸送能力不足的短板,因此,該如(rú)何調節現有的有限(xiàn)熱源(yuán)的供熱能(néng)力與日益增大(dà)的用熱需(xū)求之間的矛盾,是我們需要重點思考的問(wèn)題。
能量由高(gāo)溫到低溫的轉換是不可逆的,然而(ér)正(zhèng)是這種不可逆性,好終導致了能源(yuán)的損失與浪(làng)費。根據熱力學*二定律我們得知,能級不匹配的大溫差(chà)換熱過程中,存在著較大的不可(kě)逆損失,從而造成大量的(de)可用(yòng)能浪費。基於能源再利用的考慮,可利用高溫蒸汽、高溫(wēn)水等作為驅動熱源,驅動增熱型熱(rè)泵,製(zhì)取低品位熱(rè)源的熱量,以達到非常好的的節能效果。吸收式換熱的概念在此基(jī)礎上應(yīng)運而生,由此產生了(le)吸收式換熱裝置,即電廠煙氣流量計(jì)。以下將介紹電廠煙氣流量計的(de)工作原理,以及電廠煙氣流量計在熱力站實際運行中的數據分析。
1電(diàn)廠煙氣流量計原理
1.1電廠煙氣流(liú)量計簡介
電廠煙氣流量計主(zhǔ)要應用於(yú)集中供熱熱(rè)網的熱力站,它可以代替傳統的板式換熱器,用以實現一次(cì)網熱水與二次網熱水的高(gāo)效換熱(rè)。與傳統板式換熱器直(zhí)接換熱相比,電廠煙氣流(liú)量計能夠充分運用一次水(shuǐ)高溫熱源的作(zuò)功能力,驅動溴化鋰機組(zǔ),產生製冷效果,在(zài)不影響二(èr)次網供水的各項參數前提下,大幅降低一次網回水溫度,且遠低於二次網的回水溫度,從而加大一次網供回水(shuǐ)溫差和一次網(wǎng)的供熱輸送(sòng)能力。
1.2電廠煙(yān)氣流量計原理(lǐ)
電廠(chǎng)煙氣流量計主要以吸收式循環為(wéi)基礎。吸收式換熱的循環過程主要利用的是溴化鋰(lǐ)溶液的吸濕性,以及(jí)水在(zài)真空(kōng)條件下沸點低的特性。電廠煙氣流量計內部主要由(yóu)四(sì)大部件組成:發生器、冷(lěng)凝器、蒸發器、吸收器。溴化鋰(lǐ)溶液和冷劑水在這四大部件(jiàn)中完成循環及換熱的過程。外部循環水的流程如(rú)下 :發生器、蒸發器內都對外部循環水進行了降溫 ;冷凝器、吸收器內都將外部循環水升溫,一次網(wǎng)水依次(cì)進入發生器和(hé)蒸發器進行降溫,二次網水(shuǐ)依次通過吸收器和冷凝器進行升溫(wēn)。為了能讓熱量匹配合理並且達到更大的換熱效果(guǒ),機組還需配(pèi)備板(bǎn)式換熱器。
2實例分析電廠煙氣流量計工作流(liú)程與(yǔ)運行參數
2.1熱力站實(shí)際(jì)運行流程
熱力(lì)站的水-水(shuǐ)換熱(rè)環(huán)節在一、二(èr)次網換熱過程中(zhōng)存在著很大的溫差,而溫差(chà)與不可逆損失成正(zhèng)比(bǐ)關係,溫差越大,損失越大。
如圖1所示,以某熱力站為例,原熱力站一次網供回(huí)水(shuǐ)設計溫度為130℃ /70℃,二次網設計供回水溫度為80℃ /60℃,這其中的不可逆損失在圖中顯而易見(jiàn)。我們可以(yǐ)利用增熱型吸收式熱泵,即電廠煙氣流量(liàng)計,將一次網(wǎng)供水作為高溫驅動熱源,為板式換熱(rè)器中的回水提供驅動力,繼而發揮熱泵效應,吸收一次網回水的低溫熱源的熱量,再與板式換熱器換回(huí)的熱量(liàng)一起作為二次(cì)網的供水一起供給熱(rè)用戶。

此熱力站電(diàn)廠煙氣流量計的一(yī)次網設計供回水(shuǐ)設計溫度為 :120℃ /36℃,二次網設計供回水溫度為 :80℃ /60℃。在電廠煙氣流量計工作流程中(見(jiàn)圖(tú)2),高溫(wēn)熱源(即一次網供水(shuǐ))先進入(rù)電廠(chǎng)煙氣流量計,發生器作為驅動熱源,換熱後進入板式換熱器,經板式換熱器換熱後(hòu)的低(dī)溫水再次回到電(diàn)廠煙氣流量計的(de)蒸發器,放熱至36℃後(hòu)返回電廠。熱用(yòng)戶(hù)的二次網回水並聯後(hòu)分別進入電廠煙氣流量計吸收器和板式換熱器,在(zài)吸收器和冷凝器及板式換熱器中分別進行熱交換,然後一起供給熱用戶。上述過程就是在電廠煙氣流量計啟動時,熱力站內的實際供熱流程,在供暖(nuǎn)季的初期和末期,可以關閉電廠煙氣流量計,仍然利用板式換(huàn)熱器(qì)單好換熱。
2.2熱力站實際運行參數分析
在2018-2019年采暖季熱力站運行過程中,我們選取了10個采暖日,采集了一次網和二次網的供回水溫度數據,並對一次網和二次網的供回水溫差也進行了相應的對(duì)比(見表1)。
通(tōng)過對比我(wǒ)們發現,在采暖季初期,啟(qǐ)動電廠煙氣流量計後,一次(cì)網供水溫度在80℃ ~90℃,一次網回(huí)水溫度接近於30℃,供回水溫差在50℃ ~60℃ ;在采暖季中期,熱量要求(qiú)提升的情況下,一次網供水溫度在100℃ ~110℃,一次網回水(shuǐ)溫度降低到25℃左右,供回水溫差在74.69℃~84.44℃,遠高於二次網供回水溫度 ;在采暖(nuǎn)季末期,由於氣溫回暖,熱(rè)量要求降低,我們適時地關(guān)閉電廠煙氣流量計,直接啟用板式(shì)換熱器並單好運行,一次(cì)網(wǎng)供水溫度降低到90℃以下(xià),一次網(wǎng)回水溫度反而升高到45℃以上,甚(shèn)至達到50.77℃,供回水溫差縮小到(dào)30℃。反觀二次網的供回水溫度卻一直很穩定,溫差一直保持在7℃ ~10℃。
經過數據分析,我們得(dé)知,電廠(chǎng)煙氣流量計(jì)在不影響二次(cì)網運行參數的情況下,拉大了一次網的供(gòng)回水溫差,一方(fāng)麵,減少了不可逆損失,充分利用了熱(rè)源(yuán)熱量,另一方麵,讓一次網的回水可以帶更多的熱量來換熱,同時降低了電廠的熱量損(sǔn)失,為電廠餘熱回收提供了非常有利的條件。
3電廠煙氣(qì)流量計運行中的優(yōu)勢
吸收式(shì)換熱技術的誕生,可以說將熱量從低溫傳遞到高(gāo)溫這一點變成了可能,對於集中供熱來(lái)說,更是產生了很大的影響和深遠的意義(yì)。它的優勢在(zài)於(yú) :①增加了管網的輸送能力,節約了管網的建(jiàn)設投資。②使得餘熱(rè)回收成為可能,讓更多(duō)的可(kě)用能得到充分利用,尤其是電廠熱電(diàn)聯產的供熱能力至少提高了30%以上,同時節約了電廠的供熱能耗。③加設電廠煙氣流量計,對於熱用戶(hù)沒有影響,二次網(wǎng)參數不(bú)變,隻需在熱力站增加(jiā)機組,推(tuī)廣應用便利。
4電(diàn)廠煙氣流量計運行中的常見(jiàn)問題
從2013年開始,為了響應**節能減排政策,我分公司(sī)熱(rè)力站開始陸續進行(háng)大溫差改造,截(jié)至2018-2019年采暖(nuǎn)期,分公司熱力站(zhàn)共計(jì)228座(zuò),自管站34座,大溫差熱力站78座。對於新的換熱方式的運用,我們也在摸索(suǒ)中前(qián)行。電廠煙氣流(liú)量計運(yùn)行的熱力站供熱效果較好,但是在機組運行過程中,偶爾會出現由於運行操作不當而導致的常見問題。
(1)機組(zǔ)結晶 :大機組在停機狀態下,必須關(guān)閉一次(cì)網供水閥門,否則高溫的一次網供水在不循環的情況下,會蒸發掉溴化鋰溶液中的水分,從而析出溴化鋰(lǐ)結晶體,使大(dà)機(jī)組無法運行。
(2)機組凍管 :在供熱初期及末期,由於一次(cì)網供熱溫度較低,從而導致一次網回水溫度變得很低,一旦溫度降到(dào)0℃及(jí)以(yǐ)下,就(jiù)會產生凍管現象,還有可能把管道凍裂(liè),造成較大損失。
5結(jié)語
吸收式換熱(rè)技術可以(yǐ)應用在任意的能級不匹配的換熱過程中,*大地減少了熱量能的不可(kě)逆損失,使能量可(kě)以更加(jiā)充分地進行梯級利用。這樣的換熱方式不僅節約了熱源,還增(zēng)大了管網輸送能力和建設投資。相信吸收式(shì)換(huàn)熱技術對於工業生產和生(shēng)活會產生深遠的影響,給我們的節約型社會創造更多更好的經濟價值。
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