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關於(yú)氣體渦街流量計堵塞故障的原因分析與解決措施

點擊次數:2062 發布時間:2021-01-06 11:31:29
摘要:針對3號氣體渦街流(liú)量計循(xún)環水管堵塞問題進行深入分(fèn)析,確定為塔壁上的泥垢小塊脫落所致。好後采用在線用酸清洗氣(qì)體(tǐ)渦(wō)街流量計水係(xì)統,在不停高爐的情況下,解決了氣體渦街流(liú)量(liàng)計堵塞問題。某鋼(gāng)廠3號高爐采用濕式煤氣清洗工藝,係(xì)統主要組成:比肖夫塔、旋風除塵器、旁通閥組以及(jí)餘壓透平發電裝置、灰捕,其主要設計參數(shù)見表1。針對(duì)比肖夫(fū)係統堵塞問題,采用在線加酸清洗水管線的方法,成功解決消除堵塞(sāi)問題。

1堵塞故障的原因及對係統的影(yǐng)響
1.1堵塞故障的原因
2017年12月對3號比肖夫係統進行的年修,對整個循環水支管、閥門包括水嘴都進行了更換,而(ér)且對塔內的積泥進行了徹底地清理,包括下端(duān)排水管和循環泵出入口管道。技術人員分析排除了水管線的問題,初步確認是塔(tǎ)壁上積的泥垢小塊掉下來隨汙環水(shuǐ)被(bèi)循環泵帶到上端水嘴造成循環水支管堵塞(sāi)。年修(xiū)時氣溫在-14℃,而且年修6天(tiān)沒有時間安排徹底清(qīng)除塔壁的結垢,複風送水(shuǐ)(水溫40℃)造成塔壁上的垢遇熱(rè)膨脹,大量地(dì)脫落堵塞支管。
1.2堵(dǔ)塞故障對係統的影響
3號高爐比肖夫(fū)塔上段循環水路由5條(tiáo)帶噴嘴的(de)DN150給(gěi)水支(zhī)管組成,從年修結束2天開始,循環水量從好高的460t/h降為200t/h(正常(cháng)生(shēng)產工(gōng)況為400~500t/h)。氣體渦街流量計循環水量的減少直接影響氣體(tǐ)渦街流(liú)量計下端的排水量,造成下(xià)端水位升高無法自動調節,隻(zhī)能人(rén)為進行調節排水將一部(bù)分水直接排到(dào)地溝,再由潛(qián)汙泵抽入到高架水槽回到給水廠的(de)沉澱池。由(yóu)於(yú)上端(duān)屬於煤氣的粗(cū)洗過(guò)程,水量減少使煤氣的清洗指標不達標,含塵量增加,後續TRT機組磨損增加,給CCPP機組帶來磨損甚至降負荷停機的可能。
2解決措施
2.1前期措施
為(wéi)了保(bǎo)證下(xià)端水位正常,技術人員臨時在上端循環水管上搬眼安裝了一(yī)根DN150的水管線,保證上端排水量同時也保證下端水位不升高。運行一段時間雖然水量可以保證,但是沒有清(qīng)洗效果而且加劇(jù)其他支(zhī)管的堵塞,所以此方法不能徹底解決該問題。
2.2後(hòu)期解決方案
通過與給水分廠同誌研究,決定在線對氣(qì)體渦街流量計水係(xì)統進行酸洗。*先(xiān)是前期的方案論證(zhèng)與取樣試驗。與附企水處理公司的人員論證加酸(suān)的部位、加酸泵的(de)揚程和用水試驗加酸(suān)的速度控製。水(shuǐ)處理公司人員取結垢的樣本,進行酸蝕試驗,好終試驗的藥劑標準參考表2。

加(jiā)酸(suān)的部(bù)位(wèi)選擇在下端排水管到循環水泵(bèng)前的管道,搬眼安裝(zhuāng)DN50的加酸管道,搬眼閥門采用碳(tàn)鋼閥門,後麵再加裝一個逆止閥,連接管道采用無縫管。初步方案(àn)如下:
(1)附企水處理公司負責加酸清洗操作在白天進行(9點至16點),地衣天先按濃度1~1.5mg/L加酸,加酸(suān)0.5h後在高架水槽處化驗汙環(huán)水pH數值,然後根據pH數值確定是否(fǒu)再按濃度1~1.5mg/L加酸3h;*二天加酸前於8:30先在高架水槽處化驗汙環水pH數值(如有條件也要化驗就地循環泵送出水的pH數值作為監控手段),如數值在7~7.3,經燃(rán)氣分廠、給水(shuǐ)分廠確(què)認後繼續按(àn)濃(nóng)度(dù)1~1.5mg/L加酸(suān)7h;計劃加(jiā)酸(suān)期(qī)限暫定為7d。
(2)加酸期(qī)間附企水處理公(gōng)司人員負責每0.5h在高架水槽(cáo)處化驗汙環水pH值,每2h監測一次高架水槽(cáo)內(nèi)掛片腐蝕情況,將化驗結果(guǒ)告知燃氣崗(gǎng)位人員,崗位職工負(fù)責記錄。當pH小於6時,附企(qǐ)給水人(rén)員(yuán)在高架水槽處加入堿液進行調整,同時根據洗滌塔(tǎ)循環水量變換情況調整清洗劑(jì)濃度(dù)見表3。

(3)燃氣分廠洗滌塔加酸清洗過(guò)程中,給水分廠時刻(kè)監測濃縮池溢流水的pH,當pH小於7時,附企給(gěi)水人員在分配井(jǐng)加入(rù)堿液(yè)來調整供水pH,如(rú)有特殊異常情況(kuàng)給水分廠立即通報燃氣(qì)分廠停止加酸。
(4)燃氣分廠崗位人員(yuán)密切監視循環(huán)水量變換情況,每2h記錄一次(cì)。同時加強外部巡檢,發現係統運行異常或有(yǒu)漏點立即停止方案實施,匯報並處理。
(5)每天加酸操作結束後,附企水處理公司人員(yuán)用緩蝕劑(jì)衝洗加酸(suān)管道15min,減緩(huǎn)腐蝕(shí)。在線(xiàn)試驗隻做了20min,循(xún)環(huán)水(shuǐ)量就從200t/h升到了380t/h,期間pH值從7.32降低到(dào)6.32,之後pH值瞬間降到了1.2,考(kǎo)慮到(dào)酸的腐蝕作用停止了加酸作業,就目前運行情況來看加酸沒有對運(yùn)行(háng)設備及測量元件造(zào)成(chéng)影響,基本保證(zhèng)了氣體渦街流量計(jì)係統的自動調節。
3結語
通過此次在線加酸清洗水管線作業,初(chū)步達到了效(xiào)果,也開創了高爐不(bú)停產進行酸洗氣體渦街流量計水管道的先例,滿足了生產需(xū)要,且投資少(shǎo)、見效快。但是也要吸取一些不(bú)足,對加酸的速度還要加以控製,對測量元件的(de)影響還要加(jiā)以觀察,但是總體上解決此類問題的(de)方向是正確的。

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