使用工業水流量計監測浮選係統提高藥劑消耗的準確性
點擊次數:2266 發布時間:2021-01-16 12:33:59
摘要: 針對浮選成本高、效率低,浮選精煤質量難以保證的問題,呂家坨選煤廠的(de)浮選自動加藥及乳化(huà)控製係統采用以 S7 - 300 PLC 為控製器,用工業水流量計和煤泥濃(nóng)度計分(fèn)別檢測進入浮選係統的流量(liàng)和濃度,PLC 計算藥劑的加入量,變頻控製計量泵,乳化器實時準確的對藥劑實施乳化和加(jiā)入(rù)。生產實踐表明,控製軟件采用人工智能(néng)技術並結合數字濾波,使測量、計算數據存儲數據曲線,藥(yào)劑消耗量準確可靠。
開灤能源化工股份有限公司呂家坨選煤廠(以下簡稱呂(lǚ)家坨選煤廠) 設計能力為 3. 0 Mt /a,生產工藝為重介、浮選聯合工(gōng)藝,該廠浮選工藝為原生煤泥和重(chóng)介分流煤泥進入(rù) 2 個煤泥混料桶,然後進入 2 個(gè)礦漿預處理(lǐ)器,1 個礦漿預處理器供料2 個浮選機(jī),4 個浮選機的精礦進入再選預處理器,供再選浮選(xuǎn)機。呂家坨選煤廠(chǎng)煤泥水量大,浮選係統設備多、工藝複雜,每(měi)班操作人員少,實(shí)現其全麵自動化控製(zhì)是非常必要的。
浮選是洗選(xuǎn) < 0. 5 mm 煤泥*有(yǒu)效的方法,利用浮選可以降低煤泥的(de)灰分和硫(liú)分。在我國,煤泥浮選的處理量一(yī)般占全部入選量的 20% 左右。因 此,在(zài)煤炭潔淨生產中(zhōng),強化、優化浮選過程是一個十分重(chóng)要的環節。傳統的(de)浮選生產都是依靠浮選司機經驗操作,生產效率(lǜ)較低,一些主(zhǔ)要工藝(yì)參數,如礦(kuàng)漿流量、礦漿濃度、藥劑添加、尾礦灰分等都沒有做到實時定量。人工操作相(xiàng)對於自動加藥和乳化作業(yè)既不準確也不及(jí)時,造成浮選成本高、效率低,浮選精煤質量難以保證。對該過程實現自動控製(zhì),可以提高精煤(méi)產率、準確控製(zhì)精煤灰分、節省浮選藥劑、改善工作環境和降(jiàng)低工人的勞動強度。
浮選自動加藥及乳化控製係統對穩定浮選精煤灰(huī)分,提高(gāo)藥劑(jì)分散度及顆粒接觸麵積起到了一定的作用,獲得了較好的經濟效益和社會效益,也是選煤廠實現人工智能控製的(de)有效(xiào)單(dān)元。
1 硬件(jiàn)構成
該係統設有自動控製櫃,配有工業控製計算機和礦漿濃度(dù)計、流(liú)量計(jì)、藥劑計量泵、藥劑乳(rǔ)化裝置等單元組成,根據選煤廠浮選工藝的設(shè)計(jì),在操作麵板和工控機均設有起泡劑和捕收劑的(de)設定旋鈕電位器,旋鈕設定隻針對噸幹煤泥的藥比,且具(jù)有全部的手、自動操作裝置(zhì)。儀表櫃內裝有流量計和濃度(dù)計等(děng)二次檢測儀表,乳化(huà)器的操作及控製在裝置(zhì)本身上。開關電源、隔離模塊、PLC 等安裝在操作台內部,為提高係(xì)統的可靠性,所有控製和信號線纜(lǎn)全部采用 RVVP - 銅芯聚氯(lǜ)乙烯絕緣屏(píng)蔽型護套軟電纜,該電纜外層有較密的銅(tóng)網屏蔽,信號穩定可靠。
1. 1 PLC 可編(biān)程序控製器(qì)
係統控製核心由西門子(zǐ) S7 - 300 的 CPU 及模擬量、數字量輸入∕輸出模塊(kuài)組成(chéng),輸入∕輸出通道均采取光電(diàn)隔(gé)離等措施,大大提高了係統的抗幹擾性能,可穩定工作在較惡(è)劣的(de)生產環(huán)境中。軟件采(cǎi)用 SIEMENS STEP7 6. 0 編程,用戶界麵(miàn)全部漢化,各功能采用菜單提示,界麵友好(hǎo),易於操作。控製程序主要完成的功能: 數(shù)據(jù)采集、數字濾波、控製模型運算、PID 輸(shū)出、存貯、顯示生產主要工藝參數及運行曆史曲線(xiàn)。呂家坨選煤廠(chǎng)采用 3 台礦漿預處(chù)理器、6 台 16 m3機械攪拌式浮選機,分兩(liǎng)期施工,在軟件設計時采用兩台 PLC 並行運行方式,兩台控製櫃分(fèn)別控製南北浮選係(xì)統和新係統,內部含有(yǒu) SIEMENS S7 - 300 係列 PLC,ABB 變頻器。計算機組成網絡係統,與兩台 PLC 組成(chéng) MPI網絡,係統*大的優點(diǎn)是獨立運行能力強。對計量(liàng)泵的控製是輸(shū)出動力電源,由變頻器直接接線(xiàn)到計量泵電動機。輸入信號是兩台流量計、兩台濃度計,是 4 ~ 20 mADC 信號。控製櫃采用 380VAC 動力電源。
1. 2 工業水(shuǐ)流量計
流量計一般采用電磁式結構,根據現場工藝狀況,分別在原礦漿管(guǎn)道和稀釋水管道(dào)上,根據管徑選用不同的規格,管徑一般在100 ~ 500 mm 之 間。本係統采用(yòng) LZD 一體防(fáng)爆型工業(yè)水流量計,整體設計符合 GB 3836-2000 爆炸性氣體使用環境要求,儀器儀表特點為: **的(de)單片機智能化(huà)管理,分流(liú)量段進行修正,確保(bǎo)流量計量的準確性與(yǔ)穩定(dìng)性; 傳感器測量管(guǎn)內無活動及阻流部件,因此無(wú)壓力損失,無阻塞; 合(hé)理選用襯裏材料及電*材料,可實現良好的(de)耐腐蝕性和耐磨性; 測(cè)量不(bú)受液體的密度、粘度(dù)、溫度、壓力(lì)和電導率變化(huà)的影響; 低頻矩形波勵磁,不受工頻及現場各種雜散幹擾的影(yǐng)響,工作穩定可靠; 不受流體方向影響,正、反向均可準確計量(liàng); 高阻(zǔ)快速響應電路,無失真采集微弱信號和快速反應流量變化(huà); 寬量程(chéng)比(bǐ) (0. 3 ~ 10 m /s),滿量(liàng)程流(liú)速範圍寬; 具有小信(xìn)號切除功能,用(yòng)戶可通過設置切(qiē)除幹擾性小(xiǎo)流量; 大屏幕多參數同步顯示,瞬時流量、流速、正負向累計總量以及報警提示等(děng); 故(gù)障(zhàng)自診(zhěn)斷功能,當流量計工作異常時,測量界麵顯示故障部位及報警; 紅外遙控功能(néng)、磁力感應式非(fēi)接觸操(cāo)作以及按鍵接觸操作(zuò),操作多樣、方便。測量精度(dù)可達 1. 5% ,相對(duì)濕度在 5% ~ 95% 之間。
安裝方向可垂直、水平、傾斜(xié),但水平安裝時要求二電*的中心軸線處於水平狀態,安(ān)裝應保證測量管內能充滿介質,不能(néng)有不滿管現象或(huò)有大量氣泡通過傳感器。對於液固兩相(xiàng)介質,*好是垂直(zhí)安裝,流體自下而上流動(dòng)。這樣既可避免固體顆粒在測量管中沉積,又使襯裏的磨損均勻,延長使用壽(shòu)命。為了避免在安裝後形成旋渦流,應保證連接管、密封件、接地環及感應器這四者同心連(lián)接(jiē),不要相互錯開。要(yào)求前置(zhì)直管段長為 5 倍管道內徑,後(hòu)置直管段長為 3 倍管道內徑。
1. 3 濃度(dù)計(jì)
濃度計一般分為同位素濃度計和(hé)雙膜盒差(chà)壓濃(nóng)度計。雖然同位素濃度計的測量精度較高,但由於價格昂貴難於(yú)維(wéi)護和管理,目前現(xiàn)場一般(bān)推薦使用雙膜盒式濃度計,該儀表安裝容易、使用安全和易於管理,實踐證明(míng)這種方式的濃度計也能滿足(zú)生(shēng)產要求。選煤廠(chǎng)浮選生產中,入浮濃度是一個重要參數,它直接關係到洗選效果與精煤產率。*佳入浮濃度由小浮選試(shì)驗得出,多數(shù)選煤廠*佳入浮濃度在 80 ~ 120 g /L 之間。主(zhǔ)要技(jì)術參數為: 測量精度為 0. 25% ,通過儀表量程的遷移,選取密度測量變化範圍為 1 000 ~ 1 200 g /L 的上下限值(zhí),對應測量(liàng)信號為(wéi) 4 ~ 20 mA,實際誤差應在±0. 5 g /L。管徑(jìng)範圍為 0 ~ 750 mm,環(huán)境(jìng)溫度為 - 10 ~ 50 ℃。
1. 4 變頻式藥劑計量泵(bèng)
計量泵在市場上有多種方式,其流量調(diào)節基本有兩種: 一是調節泵的柱塞(sāi)行程長度; 二(èr)是采用變頻器改變電源頻率調節泵速,後者便於實現流量的控製(zhì)和計算機管理。主(zhǔ)要技術參數為: 測量精度為±1% ,測量範圍為 0 ~ 300 L /h 可調,環境溫度(dù)為- 10 ~ 50 ℃。
1. 5 單一藥(yào)劑乳化器
選煤廠浮選藥劑乳化裝置是將藥(yào)劑和水(shuǐ)製成乳化液,實現藥劑的合理使用,將對浮選效果和節約藥劑起到一定的作用。在使(shǐ)用中可根據藥劑和水的配製比例觀察藥劑的乳化效果,通過乳化器操作箱內的(de)的電位器調整水泵轉速,即調整乳化壓力。自動加藥控製是根據入浮流量與(yǔ)入(rù)浮濃度的檢測結果,控(kòng)製(zhì)起泡劑與捕收劑的(de)加(jiā)入。乳化器的工作原理如圖 1 所示。
2 控(kòng)製原理及功能(néng)
2. 1 藥劑(jì)自動添加原理
藥劑添(tiān)加是浮選生產中的重要環節,其添加量的大(dà)小、準確與否和油醇配比等都直接(jiē)影(yǐng)響(xiǎng)產品的質(zhì)量、效果及經濟(jì)效益。傳統浮選司機憑(píng)經(jīng)驗調節油嘴加藥,沒有做(zuò)到定量,在流量、濃度、煤質發生變化時,不能及(jí)時調節,產品質量難以保證,尾礦跑粗現象嚴重。

STD - Ⅲ型浮選工藝參數自動(dòng)測控係統通過雙膜盒差壓計測量原礦漿濃度(dù); 采(cǎi)用工(gōng)業水流量(liàng)計測量原礦漿流(liú)量,由 PLC 計算出入浮幹煤泥量和藥劑的瞬時添(tiān)加(jiā)量,用變頻式計量(liàng)泵完成浮選藥劑的添加。通過上位機還可以打印小時、班、天及(jí)月的運行數據(jù),更加有利於生產管理及技術分析,藥劑自動原理如圖 2 所示,k1、k2、k3 是計算修正參數。以 PID 算(suàn)法為(wéi)核心,通過優化控製程序計算出藥劑給定量,在捕收(shōu)劑和起泡劑管道上分別安裝藥劑(jì)測量(liàng)裝置,用於檢測藥劑的添加量。當藥劑測量值小於藥劑給定量時,PID 輸出增大,反之則減小。加藥泵變頻器控製原理如圖 3 所示。

2. 2 改變藥(yào)強(qiáng)控製浮選精煤灰分
在控製係統(tǒng)中,通過(guò)對入浮礦漿的流量、濃度檢測,計算出入浮的煤(méi)泥量(liàng),根據人工設定(dìng)的藥劑加入量/噸煤(méi)泥,計算出起泡劑和捕收劑的加入量,然後通過在線乳化,分別送到礦漿預處理器和浮選(xuǎn)機(jī)各室。調節藥(yào)強旋鈕可以改變噸煤耗油量,這樣選煤廠可根據客戶要(yào)求,方便生產出不同灰分等級的(de)浮(fú)選精煤(méi)產品。
2. 3 乳化器構成及操(cāo)作(zuò)
射流泵可產生一定壓力,通過文李(lǐ)氏管將藥劑吸入,並和水形成乳化液。
電氣操(cāo)作箱通過對電機頻率的調整可使射流泵改變(biàn)供水壓力,即(jí)達到調整乳化效果。操作箱上有啟動、停止按鈕,可控製射流泵的運行,操作箱內(nèi)部有一個電位器,可用來調(diào)節射(shè)流泵電機的轉速,即調節射(shè)流(liú)泵產生的水壓力,可通過乳化器上的壓力表觀察,一般壓力調節到(dào) 0. 25 ~ 0. 4 MPa 之間(jiān)即可,在變頻器的小顯示屏上可查看運轉速(sù)度,電機電流等參數。
在乳化(huà)裝置的進水管(guǎn)處應安裝有閥門,工作前將該(gāi)進水閥們打開,然後開啟操(cāo)作箱的(de)啟動按鈕,注意觀察供水壓力,通(tōng)常在 0. 25 ~ 0. 5 MPa 範圍內調整(zhěng) (注意觀察乳化(huà)效果) 調整射流泵壓力。該裝置停(tíng)止(zhǐ)時,按(àn)操作箱上的停止按鈕,關(guān)閉進水閥門。
係統的控製櫃、操作台和現場儀(yí)表在布線時,要(yào)信號線與動力線嚴格分開,無法分開的地方控製線(xiàn)要求穿管,以防動力電源幹擾控製信號。

2. 4 參數設(shè)定操作
係統具有電腦操作和控製櫃(guì)手動操作,而電腦操作又有手動和自動兩種方式,在自動狀態下有(yǒu)測量參數的實際值和人工給定值(zhí)得選擇。手動運行是通過拖動鼠標條改變藥劑量的添加。選擇自動時係統是根據流(liú)量、濃度、起泡劑設定(dìng)、捕收劑設定,自動確定(dìng)藥劑的加入量,此時手動拖動鼠標條是(shì)沒用的。藥劑比是由捕收劑除起泡劑運(yùn)算所得,在自動運行時,需**調(diào)整起泡劑設定和捕收(shōu)劑設定。
3 結語
以呂(lǚ)家坨選煤廠應用前後的對比,在正確使用的情況下,除穩定產品煤質量、縮小精煤灰分區間外,回(huí)收 率 可 提 高 1 ~ 1. 5 個 百 分 點,以 選 煤 廠(3. 0 Mt /a) 年處理60 萬 t 浮選煤泥計算,可多產出商品煤 0. 6 ~0. 9 萬 t ,按噸精煤中煤差價 500 元計(jì)算,可增加收入(rù)300 ~450 萬元 ; 另外還使浮選藥劑的消耗下降了 10 ~15 個百分點,節省藥劑 180 ~ 270萬元。浮選自動加藥及乳化控製(zhì)係統實現了(le)浮選生產過程中參數的精確實時檢測、內部數據浮點運算及精準的藥劑加入量自動(dòng)控製,實時在線的藥劑乳化及加(jiā)入,降低浮選藥劑消耗、穩(wěn)定了浮選精煤灰分、提高了浮選精煤產率、減(jiǎn)輕了工人勞動強度。該係(xì)統通過多種網絡接(jiē)口(kǒu)可實現與全廠自動化係統的(de)數據共享,下(xià)一(yī)步(bù)可結合浮(fú)選精煤灰分(fèn)和尾礦灰(huī)分的測(cè)量,采用大數據處理技術構建浮選灰分智(zhì)能控製閉環,實現浮選精煤灰分的在線測控,對提高選煤廠的運行(háng)質量和經濟效益有較(jiào)大的意義(yì)。
開灤能源化工股份有限公司呂家坨選煤廠(以下簡稱呂(lǚ)家坨選煤廠) 設計能力為 3. 0 Mt /a,生產工藝為重介、浮選聯合工(gōng)藝,該廠浮選工藝為原生煤泥和重(chóng)介分流煤泥進入(rù) 2 個煤泥混料桶,然後進入 2 個(gè)礦漿預處理(lǐ)器,1 個礦漿預處理器供料2 個浮選機(jī),4 個浮選機的精礦進入再選預處理器,供再選浮選(xuǎn)機。呂家坨選煤廠(chǎng)煤泥水量大,浮選係統設備多、工藝複雜,每(měi)班操作人員少,實(shí)現其全麵自動化控製(zhì)是非常必要的。
浮選是洗選(xuǎn) < 0. 5 mm 煤泥*有(yǒu)效的方法,利用浮選可以降低煤泥的(de)灰分和硫(liú)分。在我國,煤泥浮選的處理量一(yī)般占全部入選量的 20% 左右。因 此,在(zài)煤炭潔淨生產中(zhōng),強化、優化浮選過程是一個十分重(chóng)要的環節。傳統的(de)浮選生產都是依靠浮選司機經驗操作,生產效率(lǜ)較低,一些主(zhǔ)要工藝(yì)參數,如礦(kuàng)漿流量、礦漿濃度、藥劑添加、尾礦灰分等都沒有做到實時定量。人工操作相(xiàng)對於自動加藥和乳化作業(yè)既不準確也不及(jí)時,造成浮選成本高、效率低,浮選精煤質量難以保證。對該過程實現自動控製(zhì),可以提高精煤(méi)產率、準確控製(zhì)精煤灰分、節省浮選藥劑、改善工作環境和降(jiàng)低工人的勞動強度。
浮選自動加藥及乳化控製係統對穩定浮選精煤灰(huī)分,提高(gāo)藥劑(jì)分散度及顆粒接觸麵積起到了一定的作用,獲得了較好的經濟效益和社會效益,也是選煤廠實現人工智能控製的(de)有效(xiào)單(dān)元。
1 硬件(jiàn)構成
該係統設有自動控製櫃,配有工業控製計算機和礦漿濃度(dù)計、流(liú)量計(jì)、藥劑計量泵、藥劑乳(rǔ)化裝置等單元組成,根據選煤廠浮選工藝的設(shè)計(jì),在操作麵板和工控機均設有起泡劑和捕收劑的(de)設定旋鈕電位器,旋鈕設定隻針對噸幹煤泥的藥比,且具(jù)有全部的手、自動操作裝置(zhì)。儀表櫃內裝有流量計和濃度(dù)計等(děng)二次檢測儀表,乳化(huà)器的操作及控製在裝置(zhì)本身上。開關電源、隔離模塊、PLC 等安裝在操作台內部,為提高係(xì)統的可靠性,所有控製和信號線纜(lǎn)全部采用 RVVP - 銅芯聚氯(lǜ)乙烯絕緣屏(píng)蔽型護套軟電纜,該電纜外層有較密的銅(tóng)網屏蔽,信號穩定可靠。
1. 1 PLC 可編(biān)程序控製器(qì)
係統控製核心由西門子(zǐ) S7 - 300 的 CPU 及模擬量、數字量輸入∕輸出模塊(kuài)組成(chéng),輸入∕輸出通道均采取光電(diàn)隔(gé)離等措施,大大提高了係統的抗幹擾性能,可穩定工作在較惡(è)劣的(de)生產環(huán)境中。軟件采(cǎi)用 SIEMENS STEP7 6. 0 編程,用戶界麵(miàn)全部漢化,各功能采用菜單提示,界麵友好(hǎo),易於操作。控製程序主要完成的功能: 數(shù)據(jù)采集、數字濾波、控製模型運算、PID 輸(shū)出、存貯、顯示生產主要工藝參數及運行曆史曲線(xiàn)。呂家坨選煤廠(chǎng)采用 3 台礦漿預處(chù)理器、6 台 16 m3機械攪拌式浮選機,分兩(liǎng)期施工,在軟件設計時采用兩台 PLC 並行運行方式,兩台控製櫃分(fèn)別控製南北浮選係(xì)統和新係統,內部含有(yǒu) SIEMENS S7 - 300 係列 PLC,ABB 變頻器。計算機組成網絡係統,與兩台 PLC 組成(chéng) MPI網絡,係統*大的優點(diǎn)是獨立運行能力強。對計量(liàng)泵的控製是輸(shū)出動力電源,由變頻器直接接線(xiàn)到計量泵電動機。輸入信號是兩台流量計、兩台濃度計,是 4 ~ 20 mADC 信號。控製櫃采用 380VAC 動力電源。
1. 2 工業水(shuǐ)流量計
流量計一般采用電磁式結構,根據現場工藝狀況,分別在原礦漿管(guǎn)道和稀釋水管道(dào)上,根據管徑選用不同的規格,管徑一般在100 ~ 500 mm 之 間。本係統采用(yòng) LZD 一體防(fáng)爆型工業(yè)水流量計,整體設計符合 GB 3836-2000 爆炸性氣體使用環境要求,儀器儀表特點為: **的(de)單片機智能化(huà)管理,分流(liú)量段進行修正,確保(bǎo)流量計量的準確性與(yǔ)穩定(dìng)性; 傳感器測量管(guǎn)內無活動及阻流部件,因此無(wú)壓力損失,無阻塞; 合(hé)理選用襯裏材料及電*材料,可實現良好的(de)耐腐蝕性和耐磨性; 測(cè)量不(bú)受液體的密度、粘度(dù)、溫度、壓力(lì)和電導率變化(huà)的影響; 低頻矩形波勵磁,不受工頻及現場各種雜散幹擾的影(yǐng)響,工作穩定可靠; 不受流體方向影響,正、反向均可準確計量(liàng); 高阻(zǔ)快速響應電路,無失真采集微弱信號和快速反應流量變化(huà); 寬量程(chéng)比(bǐ) (0. 3 ~ 10 m /s),滿量(liàng)程流(liú)速範圍寬; 具有小信(xìn)號切除功能,用(yòng)戶可通過設置切(qiē)除幹擾性小(xiǎo)流量; 大屏幕多參數同步顯示,瞬時流量、流速、正負向累計總量以及報警提示等(děng); 故(gù)障(zhàng)自診(zhěn)斷功能,當流量計工作異常時,測量界麵顯示故障部位及報警; 紅外遙控功能(néng)、磁力感應式非(fēi)接觸操(cāo)作以及按鍵接觸操作(zuò),操作多樣、方便。測量精度(dù)可達 1. 5% ,相對(duì)濕度在 5% ~ 95% 之間。
安裝方向可垂直、水平、傾斜(xié),但水平安裝時要求二電*的中心軸線處於水平狀態,安(ān)裝應保證測量管內能充滿介質,不能(néng)有不滿管現象或(huò)有大量氣泡通過傳感器。對於液固兩相(xiàng)介質,*好是垂直(zhí)安裝,流體自下而上流動(dòng)。這樣既可避免固體顆粒在測量管中沉積,又使襯裏的磨損均勻,延長使用壽(shòu)命。為了避免在安裝後形成旋渦流,應保證連接管、密封件、接地環及感應器這四者同心連(lián)接(jiē),不要相互錯開。要(yào)求前置(zhì)直管段長為 5 倍管道內徑,後(hòu)置直管段長為 3 倍管道內徑。
1. 3 濃度(dù)計(jì)
濃度計一般分為同位素濃度計和(hé)雙膜盒差(chà)壓濃(nóng)度計。雖然同位素濃度計的測量精度較高,但由於價格昂貴難於(yú)維(wéi)護和管理,目前現(xiàn)場一般(bān)推薦使用雙膜盒式濃度計,該儀表安裝容易、使用安全和易於管理,實踐證明(míng)這種方式的濃度計也能滿足(zú)生(shēng)產要求。選煤廠(chǎng)浮選生產中,入浮濃度是一個重要參數,它直接關係到洗選效果與精煤產率。*佳入浮濃度由小浮選試(shì)驗得出,多數(shù)選煤廠*佳入浮濃度在 80 ~ 120 g /L 之間。主(zhǔ)要技(jì)術參數為: 測量精度為 0. 25% ,通過儀表量程的遷移,選取密度測量變化範圍為 1 000 ~ 1 200 g /L 的上下限值(zhí),對應測量(liàng)信號為(wéi) 4 ~ 20 mA,實際誤差應在±0. 5 g /L。管徑(jìng)範圍為 0 ~ 750 mm,環(huán)境(jìng)溫度為 - 10 ~ 50 ℃。
1. 4 變頻式藥劑計量泵(bèng)
計量泵在市場上有多種方式,其流量調(diào)節基本有兩種: 一是調節泵的柱塞(sāi)行程長度; 二(èr)是采用變頻器改變電源頻率調節泵速,後者便於實現流量的控製(zhì)和計算機管理。主(zhǔ)要技術參數為: 測量精度為±1% ,測量範圍為 0 ~ 300 L /h 可調,環境溫度(dù)為- 10 ~ 50 ℃。
1. 5 單一藥(yào)劑乳化器
選煤廠浮選藥劑乳化裝置是將藥(yào)劑和水(shuǐ)製成乳化液,實現藥劑的合理使用,將對浮選效果和節約藥劑起到一定的作用。在使(shǐ)用中可根據藥劑和水的配製比例觀察藥劑的乳化效果,通過乳化器操作箱內的(de)的電位器調整水泵轉速,即調整乳化壓力。自動加藥控製是根據入浮流量與(yǔ)入(rù)浮濃度的檢測結果,控(kòng)製(zhì)起泡劑與捕收劑的(de)加(jiā)入。乳化器的工作原理如圖 1 所示。
2 控(kòng)製原理及功能(néng)
2. 1 藥劑(jì)自動添加原理
藥劑添(tiān)加是浮選生產中的重要環節,其添加量的大(dà)小、準確與否和油醇配比等都直接(jiē)影(yǐng)響(xiǎng)產品的質(zhì)量、效果及經濟(jì)效益。傳統浮選司機憑(píng)經(jīng)驗調節油嘴加藥,沒有做(zuò)到定量,在流量、濃度、煤質發生變化時,不能及(jí)時調節,產品質量難以保證,尾礦跑粗現象嚴重。

STD - Ⅲ型浮選工藝參數自動(dòng)測控係統通過雙膜盒差壓計測量原礦漿濃度(dù); 采(cǎi)用工(gōng)業水流量(liàng)計測量原礦漿流(liú)量,由 PLC 計算出入浮幹煤泥量和藥劑的瞬時添(tiān)加(jiā)量,用變頻式計量(liàng)泵完成浮選藥劑的添加。通過上位機還可以打印小時、班、天及(jí)月的運行數據(jù),更加有利於生產管理及技術分析,藥劑自動原理如圖 2 所示,k1、k2、k3 是計算修正參數。以 PID 算(suàn)法為(wéi)核心,通過優化控製程序計算出藥劑給定量,在捕收(shōu)劑和起泡劑管道上分別安裝藥劑(jì)測量(liàng)裝置,用於檢測藥劑的添加量。當藥劑測量值小於藥劑給定量時,PID 輸出增大,反之則減小。加藥泵變頻器控製原理如圖 3 所示。

2. 2 改變藥(yào)強(qiáng)控製浮選精煤灰分
在控製係統(tǒng)中,通過(guò)對入浮礦漿的流量、濃度檢測,計算出入浮的煤(méi)泥量(liàng),根據人工設定(dìng)的藥劑加入量/噸煤(méi)泥,計算出起泡劑和捕收劑的加入量,然後通過在線乳化,分別送到礦漿預處理器和浮選(xuǎn)機(jī)各室。調節藥(yào)強旋鈕可以改變噸煤耗油量,這樣選煤廠可根據客戶要(yào)求,方便生產出不同灰分等級的(de)浮(fú)選精煤(méi)產品。
2. 3 乳化器構成及操(cāo)作(zuò)
射流泵可產生一定壓力,通過文李(lǐ)氏管將藥劑吸入,並和水形成乳化液。
電氣操(cāo)作箱通過對電機頻率的調整可使射流泵改變(biàn)供水壓力,即(jí)達到調整乳化效果。操作箱上有啟動、停止按鈕,可控製射流泵的運行,操作箱內(nèi)部有一個電位器,可用來調(diào)節射(shè)流泵電機的轉速,即調節射(shè)流(liú)泵產生的水壓力,可通過乳化器上的壓力表觀察,一般壓力調節到(dào) 0. 25 ~ 0. 4 MPa 之間(jiān)即可,在變頻器的小顯示屏上可查看運轉速(sù)度,電機電流等參數。
在乳化(huà)裝置的進水管(guǎn)處應安裝有閥門,工作前將該(gāi)進水閥們打開,然後開啟操(cāo)作箱的(de)啟動按鈕,注意觀察供水壓力,通(tōng)常在 0. 25 ~ 0. 5 MPa 範圍內調整(zhěng) (注意觀察乳化(huà)效果) 調整射流泵壓力。該裝置停(tíng)止(zhǐ)時,按(àn)操作箱上的停止按鈕,關(guān)閉進水閥門。
係統的控製櫃、操作台和現場儀(yí)表在布線時,要(yào)信號線與動力線嚴格分開,無法分開的地方控製線(xiàn)要求穿管,以防動力電源幹擾控製信號。

2. 4 參數設(shè)定操作
係統具有電腦操作和控製櫃(guì)手動操作,而電腦操作又有手動和自動兩種方式,在自動狀態下有(yǒu)測量參數的實際值和人工給定值(zhí)得選擇。手動運行是通過拖動鼠標條改變藥劑量的添加。選擇自動時係統是根據流(liú)量、濃度、起泡劑設定(dìng)、捕收劑設定,自動確定(dìng)藥劑的加入量,此時手動拖動鼠標條是(shì)沒用的。藥劑比是由捕收劑除起泡劑運(yùn)算所得,在自動運行時,需**調(diào)整起泡劑設定和捕收(shōu)劑設定。
3 結語
以呂(lǚ)家坨選煤廠應用前後的對比,在正確使用的情況下,除穩定產品煤質量、縮小精煤灰分區間外,回(huí)收 率 可 提 高 1 ~ 1. 5 個 百 分 點,以 選 煤 廠(3. 0 Mt /a) 年處理60 萬 t 浮選煤泥計算,可多產出商品煤 0. 6 ~0. 9 萬 t ,按噸精煤中煤差價 500 元計(jì)算,可增加收入(rù)300 ~450 萬元 ; 另外還使浮選藥劑的消耗下降了 10 ~15 個百分點,節省藥劑 180 ~ 270萬元。浮選自動加藥及乳化控製(zhì)係統實現了(le)浮選生產過程中參數的精確實時檢測、內部數據浮點運算及精準的藥劑加入量自動(dòng)控製,實時在線的藥劑乳化及加(jiā)入,降低浮選藥劑消耗、穩(wěn)定了浮選精煤灰分、提高了浮選精煤產率、減(jiǎn)輕了工人勞動強度。該係(xì)統通過多種網絡接(jiē)口(kǒu)可實現與全廠自動化係統的(de)數據共享,下(xià)一(yī)步(bù)可結合浮(fú)選精煤灰分(fèn)和尾礦灰(huī)分的測(cè)量,采用大數據處理技術構建浮選灰分智(zhì)能控製閉環,實現浮選精煤灰分的在線測控,對提高選煤廠的運行(háng)質量和經濟效益有較(jiào)大的意義(yì)。
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