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礦漿流量計在水煤漿氣化爐儀表設備國(guó)產化中應用的(de)說明
點擊次數:2080 發布時間:2020-09-16 14:50:09
水煤漿是70年代興起(qǐ)的新型煤基液體燃料,由65%的(de)煤、34%的水和1%的化學添加劑,經過一定(dìng)的工藝流(liú)程加工而(ér)成,是一種新(xīn)型、高效、清潔的煤基燃料,是燃料家庭的新(xīn)成員,它具有石油一樣的流動性,熱(rè)值相(xiàng)當於油的一半,被稱為液態煤炭產品。水煤漿(jiāng)技術包括水煤漿製備、儲運、燃燒、添加劑(jì)等關(guān)鍵技術,是一項涉及多(duō)門學科的係統技術(shù),水煤漿具有燃燒效率高、汙(wū)染物排放低等特點,其灰分及含硫量低,燃燒時火焰中心溫度較低,燃燒效率高,煙塵、SO2及**X排放量都低於燃油和燃煤。許多**基(jī)於(yú)長期的能源戰略考慮,將其作為以煤代油的燃料技術進行研究、開發和儲備,且已(yǐ)實(shí)現商業化使用。可用於電站鍋(guō)爐、工業鍋爐和工(gōng)業(yè)窯爐代油、代氣、代煤燃燒,是(shì)當(dāng)今潔淨煤技術的重要(yào)組成部分。
發展編輯,中國的水煤漿技術(shù)優先於國外,我國的水煤漿研(yán)究工作起步(bù)於(yú)70年代末,80年代初,於1983年5月攻關研製出了*一(yī)批水煤漿試燃燒成功,這(zhè)種新能(néng)源在中(zhōng)國的能源戰略中占有非常(cháng)重要的地位(wèi)。
水煤漿加壓(yā)氣化工藝對煤種(zhǒng)的適應性較(jiào)廣,可用於合成(chéng)氨、電石法乙炔加工(gōng)、煤焦油化工、甲醇及碳一(yī)化學和醋酸醋酐下遊產品等(děng)領域,特別是用於化肥生產,成本低、效益高。本文主要介紹水煤漿氣化爐部分儀表設備國(guó)產化應用效果,如礦漿(jiāng)流量(liàng)計(jì)、楔形流量計、高(gāo)溫(wēn)熱偶等。 由於水煤漿氣化工藝自身的特點,決定著整個(gè)生產過(guò)程必須實(shí)現自動控製,儀表就成了實現自動控製的(de)關鍵,它必須適應生產中的各種變化,並不斷改進。水煤漿氣化爐儀表(biǎo)重要(yào)設備多為進口,價格(gé)昂貴。一旦(dàn)在生產上出了問題,如果靠從國外購買,經濟(jì)上無法保證,時間上更是(shì)耽誤不起。向國外定購一台設備,至少需要三個月或(huò)半年時間(jiān),生產是等不(bú)及的。所以,逐步研究水煤漿氣(qì)化爐儀表裝備國產化是很有必要的。
1、國產礦漿(jiāng)流(liú)量計測量煤漿流量的應用
煤漿流量測量的準(zhǔn)確(què)性直接(jiē)影響四噴嘴對置式氣化爐的安全穩定(dìng)運行,同時也是氣化爐產出(chū)合成氣產量(liàng)控製的一個關鍵因素。我(wǒ)公司的三台四(sì)噴(pēn)嘴對(duì)置式氣(qì)化爐(lú)煤漿管(guǎn)線(xiàn)使用的礦漿流量計,運行期間不同程度的出現流量波動較(jiào)大(dà)的現(xiàn)象,有的直接導致流量指示為零。儀表(biǎo)人員進行了(le)現場檢查,發現煤漿管線使用的礦漿流量計測量管道內部襯裏不同程度(dù)的出現鼓包、龜裂現象。
針對礦漿流量計內部襯裏出現的這種情況,車間組織人員進行分析,並與工藝(yì)車間、礦漿流量計生產廠家進(jìn)行交流溝通,*終判斷導致此種情況產生的原因可能為:
1)煤漿管線未設置呼氣(qì)閥,由於煤漿泵(bèng)與氣化爐煤漿管線入口高度差較大,在氣化爐開停車過程(chéng)中,管道內容(róng)易產生負壓而造成鼓包、裂紋現象。
2)煤(méi)漿管線溫度過高,尤其是夏天煤漿管線內部溫度可達到80℃左右,而目(mù)前礦漿流量計內(nèi)部(bù)襯裏采用的材料(liào)是聚氨酯橡膠,耐受*高流體溫度也就80℃,由於長(zhǎng)期處(chù)於(yú)溫度*限範圍處,易導致襯裏(lǐ)的老化、龜裂。
3)煤漿在(zài)使用過程中(zhōng)夾雜有雜醇油,造成煤漿的偏酸性,礦漿(jiāng)流量計內部襯裏材料(liào)為聚氨酯橡膠,耐酸、堿性能較(jiào)差,長(zhǎng)期使用,易產生鼓包、裂紋現象。
根據與礦漿流量計生產廠家(jiā)交流,結合我公(gōng)司現場煤漿管線礦漿流量計的使用現狀以及工藝運行指標,決定進行礦漿(jiāng)流量計內部襯裏的改造試驗,選擇更適合目(mù)前我公司現場實際工況的(de)襯裏材料,通過研究比較(jiào),*終選擇了特氟隆PFA作為礦漿(jiāng)流(liú)量計的內部襯裏材料。克服(fú)了由於高溫的熱膨脹、腐蝕及負壓對襯裏的損壞。
由於煤漿管線礦(kuàng)漿流量計數量較多,正在(zài)逐步更換原礦漿流量計聚氨酯襯裏為PFA襯裏,此項工作還(hái)需一段時間完成。
2、國產楔形流(liú)量計測量灰水、黑水(shuǐ)流量的應用
水(shuǐ)煤漿氣化爐裝置(zhì)使用(yòng)了比較多的(de)楔形流量計,經(jīng)過幾年的運(yùn)行時間檢驗,已有部分楔形流量計楔形塊磨損,嚴重的發生測量管磨漏(lòu)現象。
通過對故障楔形流量計的分析,認為解決辦法主要可以從兩方麵考(kǎo)慮:一是,由於灰水或黑水內夾雜的顆粒物較多,摩擦增大,而(ér)楔形流量計的楔形流量塊設計為空(kōng)心,加之測(cè)量管道未噴塗耐磨材(cái)料,流體在楔形塊處遇到阻力,會(huì)加大對(duì)楔形塊和測量(liàng)管路的衝刷,從而造成楔形(xíng)流量計損壞,目前的(de)解決方法是將(jiāng)楔形塊使用實心(xīn)耐磨材料製(zhì)成,同時將測(cè)量管路噴塗耐磨材料,降低流體對測量(liàng)管路的衝刷。
二是,考慮進行重新選型,由於楔(xiē)形流量計存在(zài)楔形塊,在流(liú)體的流(liú)動過程中受到(dào)阻礙,易產生對楔形塊(kuài)及測量管路的衝刷,而考(kǎo)慮選用文丘裏、噴(pēn)嘴或(huò)礦漿流量計,測量管路比較平(píng)緩,不(bú)會產生較大的流體衝刷,易(yì)延(yán)長流量計的使用壽命。
3、國產高溫熱偶測量氣化爐爐膛溫(wēn)度的應用
自氣化爐2005年投產運行以來,氣化爐爐膛溫度一直是氣化爐投料時重要的監控(kòng)點,先後也選用(yòng)了不同的高溫熱偶製造廠家,如德士古(gǔ)、沈陽(yáng)黎明、重慶川儀研究所、德士克、昆山優利德等,目前正在使用的是昆山優利(lì)德生產的高溫熱偶,在選用質量好的(de)製造廠家的同時,也在安(ān)裝過程中注意(yì)方法,由(yóu)開車初期(qī)的使用壽命為一兩(liǎng)個星期到現在的至少三個月。
結合以往的使用經驗(yàn),高溫熱偶的使用壽命(mìng)一方麵與高溫熱偶(ǒu)的質量有關,其質(zhì)量的優劣與其熱偶套管材(cái)質的選擇、結構(gòu)形式及密封形式均有關(guān)係。熱偶套管的材質決定了(le)其(qí)耐溫、耐衝刷的使用壽命;結構形式一般有固定式和可調節長短(duǎn)兩種,一般隨著氣化爐的運(yùn)行,不(bú)同時期(qī)的氣化爐內爐磚厚度會有所區別,選擇可調節長度的高溫熱(rè)偶可使熱偶插入深度不致於過長,從而可延長使用壽命;密封形式(shì)決定其(qí)安(ān)全(quán)性能,決定其在損(sǔn)壞的狀態下是否會發生泄露,一旦氣化爐在運行過程中高溫熱偶由於高溫、衝刷損壞發生泄漏的話,必須進行停車處理,這樣就會造成嚴重的經濟(jì)損失。另一方麵與安裝過程有關係,插入深度(dù)是否選擇合適,*好與內壁(bì)爐磚保(bǎo)持(chí)同一(yī)平麵,避(bì)免插入過深縮短熱偶使用壽命;熱偶孔孔(kǒng)徑是(shì)否(fǒu)疏(shū)通大小(xiǎo)合適,孔徑太(tài)小或不均(jun1)勻容易(yì)損傷高溫熱偶,縮短其使(shǐ)用壽命;密封件的安裝是否合適,緊(jǐn)固件是否緊固到位,均與高溫熱偶的使用壽命及安全性能有關係。
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發展編輯,中國的水煤漿技術(shù)優先於國外,我國的水煤漿研(yán)究工作起步(bù)於(yú)70年代末,80年代初,於1983年5月攻關研製出了*一(yī)批水煤漿試燃燒成功,這(zhè)種新能(néng)源在中(zhōng)國的能源戰略中占有非常(cháng)重要的地位(wèi)。
水煤漿加壓(yā)氣化工藝對煤種(zhǒng)的適應性較(jiào)廣,可用於合成(chéng)氨、電石法乙炔加工(gōng)、煤焦油化工、甲醇及碳一(yī)化學和醋酸醋酐下遊產品等(děng)領域,特別是用於化肥生產,成本低、效益高。本文主要介紹水煤漿氣化爐部分儀表設備國(guó)產化應用效果,如礦漿(jiāng)流量(liàng)計(jì)、楔形流量計、高(gāo)溫(wēn)熱偶等。 由於水煤漿氣化工藝自身的特點,決定著整個(gè)生產過(guò)程必須實(shí)現自動控製,儀表就成了實現自動控製的(de)關鍵,它必須適應生產中的各種變化,並不斷改進。水煤漿氣化爐儀表(biǎo)重要(yào)設備多為進口,價格(gé)昂貴。一旦(dàn)在生產上出了問題,如果靠從國外購買,經濟(jì)上無法保證,時間上更是(shì)耽誤不起。向國外定購一台設備,至少需要三個月或(huò)半年時間(jiān),生產是等不(bú)及的。所以,逐步研究水煤漿氣(qì)化爐儀表裝備國產化是很有必要的。
1、國產礦漿(jiāng)流(liú)量計測量煤漿流量的應用
煤漿流量測量的準(zhǔn)確(què)性直接(jiē)影響四噴嘴對置式氣化爐的安全穩定(dìng)運行,同時也是氣化爐產出(chū)合成氣產量(liàng)控製的一個關鍵因素。我(wǒ)公司的三台四(sì)噴(pēn)嘴對(duì)置式氣(qì)化爐(lú)煤漿管(guǎn)線(xiàn)使用的礦漿流量計,運行期間不同程度的出現流量波動較(jiào)大(dà)的現(xiàn)象,有的直接導致流量指示為零。儀表(biǎo)人員進行了(le)現場檢查,發現煤漿管線使用的礦漿流量計測量管道內部襯裏不同程度(dù)的出現鼓包、龜裂現象。
針對礦漿流量計內部襯裏出現的這種情況,車間組織人員進行分析,並與工藝(yì)車間、礦漿流量計生產廠家進(jìn)行交流溝通,*終判斷導致此種情況產生的原因可能為:
1)煤漿管線未設置呼氣(qì)閥,由於煤漿泵(bèng)與氣化爐煤漿管線入口高度差較大,在氣化爐開停車過程(chéng)中,管道內容(róng)易產生負壓而造成鼓包、裂紋現象。
2)煤(méi)漿管線溫度過高,尤其是夏天煤漿管線內部溫度可達到80℃左右,而目(mù)前礦漿流量計內(nèi)部(bù)襯裏采用的材料(liào)是聚氨酯橡膠,耐受*高流體溫度也就80℃,由於長(zhǎng)期處(chù)於(yú)溫度*限範圍處,易導致襯裏(lǐ)的老化、龜裂。
3)煤漿在(zài)使用過程中(zhōng)夾雜有雜醇油,造成煤漿的偏酸性,礦漿(jiāng)流量計內部襯裏材料(liào)為聚氨酯橡膠,耐酸、堿性能較(jiào)差,長(zhǎng)期使用,易產生鼓包、裂紋現象。
根據與礦漿流量計生產廠家(jiā)交流,結合我公(gōng)司現場煤漿管線礦漿流量計的使用現狀以及工藝運行指標,決定進行礦漿(jiāng)流量計內部襯裏的改造試驗,選擇更適合目(mù)前我公司現場實際工況的(de)襯裏材料,通過研究比較(jiào),*終選擇了特氟隆PFA作為礦漿(jiāng)流(liú)量計的內部襯裏材料。克服(fú)了由於高溫的熱膨脹、腐蝕及負壓對襯裏的損壞。
由於煤漿管線礦(kuàng)漿流量計數量較多,正在(zài)逐步更換原礦漿流量計聚氨酯襯裏為PFA襯裏,此項工作還(hái)需一段時間完成。
2、國產楔形流(liú)量計測量灰水、黑水(shuǐ)流量的應用
水(shuǐ)煤漿氣化爐裝置(zhì)使用(yòng)了比較多的(de)楔形流量計,經(jīng)過幾年的運(yùn)行時間檢驗,已有部分楔形流量計楔形塊磨損,嚴重的發生測量管磨漏(lòu)現象。
通過對故障楔形流量計的分析,認為解決辦法主要可以從兩方麵考(kǎo)慮:一是,由於灰水或黑水內夾雜的顆粒物較多,摩擦增大,而(ér)楔形流量計的楔形流量塊設計為空(kōng)心,加之測(cè)量管道未噴塗耐磨材(cái)料,流體在楔形塊處遇到阻力,會(huì)加大對(duì)楔形塊和測量(liàng)管路的衝刷,從而造成楔形(xíng)流量計損壞,目前的(de)解決方法是將(jiāng)楔形塊使用實心(xīn)耐磨材料製(zhì)成,同時將測(cè)量管路噴塗耐磨材料,降低流體對測量(liàng)管路的衝刷。
二是,考慮進行重新選型,由於楔(xiē)形流量計存在(zài)楔形塊,在流(liú)體的流(liú)動過程中受到(dào)阻礙,易產生對楔形塊(kuài)及測量管路的衝刷,而考(kǎo)慮選用文丘裏、噴(pēn)嘴或(huò)礦漿流量計,測量管路比較平(píng)緩,不(bú)會產生較大的流體衝刷,易(yì)延(yán)長流量計的使用壽命。
3、國產高溫熱偶測量氣化爐爐膛溫(wēn)度的應用
自氣化爐2005年投產運行以來,氣化爐爐膛溫度一直是氣化爐投料時重要的監控(kòng)點,先後也選用(yòng)了不同的高溫熱偶製造廠家,如德士古(gǔ)、沈陽(yáng)黎明、重慶川儀研究所、德士克、昆山優利德等,目前正在使用的是昆山優利(lì)德生產的高溫熱偶,在選用質量好的(de)製造廠家的同時,也在安(ān)裝過程中注意(yì)方法,由(yóu)開車初期(qī)的使用壽命為一兩(liǎng)個星期到現在的至少三個月。
結合以往的使用經驗(yàn),高溫熱偶的使用壽命(mìng)一方麵與高溫熱偶(ǒu)的質量有關,其質(zhì)量的優劣與其熱偶套管材(cái)質的選擇、結構(gòu)形式及密封形式均有關(guān)係。熱偶套管的材質決定了(le)其(qí)耐溫、耐衝刷的使用壽命;結構形式一般有固定式和可調節長短(duǎn)兩種,一般隨著氣化爐的運(yùn)行,不(bú)同時期(qī)的氣化爐內爐磚厚度會有所區別,選擇可調節長度的高溫熱(rè)偶可使熱偶插入深度不致於過長,從而可延長使用壽命;密封形式(shì)決定其(qí)安(ān)全(quán)性能,決定其在損(sǔn)壞的狀態下是否會發生泄露,一旦氣化爐在運行過程中高溫熱偶由於高溫、衝刷損壞發生泄漏的話,必須進行停車處理,這樣就會造成嚴重的經濟(jì)損失。另一方麵與安裝過程有關係,插入深度(dù)是否選擇合適,*好與內壁(bì)爐磚保(bǎo)持(chí)同一(yī)平麵,避(bì)免插入過深縮短熱偶使用壽命;熱偶孔孔(kǒng)徑是(shì)否(fǒu)疏(shū)通大小(xiǎo)合適,孔徑太(tài)小或不均(jun1)勻容易(yì)損傷高溫熱偶,縮短其使(shǐ)用壽命;密封件的安裝是否合適,緊(jǐn)固件是否緊固到位,均與高溫熱偶的使用壽命及安全性能有關係。
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