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淺析影響氮氣流量(liàng)計(jì)精確度的因素及應對策略

點擊次數:2393 發布時間:2021-01-08 06:29:48
1、引言   
煤氣測量(liàng)用的流量計(jì)有(yǒu)多種類型的流量計都可以測量,比如氮氣流量計,楔形流量計,V錐流量計等產品都可(kě)以實現(xiàn)。由於氮氣流量計具有結構(gòu)簡(jiǎn)單、計量可靠穩定、儀表配套(tào)齊(qí)全、適用於大流量氣體的計量等(děng)諸多優點,被煤氣行業廣泛(fàn)采用,屬於煤氣測量領域使用*大的流(liú)量計之一。不過,由於氮氣流量計因投(tóu)運後或長期使用後出現的精確度下降等問題,使得煤(méi)氣供銷差(chà)率(lǜ)居(jū)高不下,同時也造成煤氣氣源廠和煤(méi)氣供應公司之(zhī)間常因氣量結算問題發生(shēng)計量糾紛。本文(wén)結(jié)合氮氣流量計的(de)實際使用情況,探討了如謀氣密度(組分)變化、煤氣含水童、煤氣中的雜質、二次儀表的誤差等這些造成氮氣流量計精確度下降的主(zhǔ)要因素,並提出了諸如修正密度(dù)、處理水和水蒸氣、定期清洗、吹掃計量裝(zhuāng)裏、定期校驗二次儀表等改進措施(shī)。

2、孔板流,計精確度下(xià)降(jiàng)的主要因素
氮氣流量計(jì)的使用,無論是(shì)對被測量(liàng)的煤氣的質量,還是對測量係統的設計、安裝(zhuāng)、維護(hù)等都是有(yǒu)其嚴格的要(yào)求和(hé)條件(jiàn)限製(zhì)的。任何超(chāo)出規定範圍或破壞(huài)使用條(tiáo)件的,都將造成氮(dàn)氣(qì)流量計嚴(yán)重(chóng)失準。因此在實際工(gōng)作中,影響(xiǎng)氮(dàn)氣流量計(jì)精確度的因素(sù)很多,但筆者認為主要因素源自(zì)以下四個方麵:
2.1煤氣密度(組分)變化對氮氣流量計的影(yǐng)響
煤氣(qì)密度的確定(dìng)對(duì)測量(liàng)精確度有重大影響,由流量計算公式可見,密度與差壓處於同等(děng)重要地位。如果密度值測不準,則即使差壓測量為高精度,測量(liàng)結果也不會高精度的,但這點實際上往往易被忽視。具體來講,流經氮氣流(liú)量計(jì)的(de)煤氣流量的大小,與煤氣密度的平方根成(chéng)反比,即其它參數不變時,密度越(yuè)大(小),流量(liàng)越小(大)。而在氮氣流量計實際工作時,卻是把煤氣(qì)密度取為定值Po,因此,氮氣流量(liàng)計顯示的流量大小,隻(zhī)與Po有關,而與實際煤氣的p值大小無關。這對於單(dān)一氣源的流量(liàng)測量來說(shuō),影響不(bú)大(dà),因為隻要煤種、配煤沒有大的變化,爐溫穩定(dìng),壓力製度正常,煤氣的成分(fèn)基本穩定在一個範圍內,密度也就變化不大。但(dàn)一旦摻(chān)人其它氣源如水煤氣、發(fā)生爐煤氣、液化石油氣等,由於成分變化大,實際煤氣的密度也就發生很大的變化,如(rú)果此時氮氣流量計仍把煤(méi)氣密度取(qǔ)為定值Po,就將產生很大的計量誤差,該誤差的大小為:(1-√Po/P ̄) Po一(yī)設計時的煤氣密度}P--實測的煤氣密度)。以總公司煉焦氣化廠為例,氮氣流量計是根據純焦爐煤氣設計的,當初設計煤氣密度取。. 554 97比/m3,計量很準確(què)。近年來(lái),為保證(zhèng)煤氣的供應量,特別是在冬季,每天都不定時、不均勻地摻混大量的(占日(rì)輸供量10%一20 0,6)發生爐煤氣,使(shǐ)煤氣密度產生很大(dà)的變化,雖然(rán)設(shè)計煤氣密度Po改為0. 570 Slkg/m3,但仍比煤氣(qì)的實際密度低很(hěn)多(duō),造成氮氣流量計計量偏高,P*高時曾達到0. 708 0噸耐,比(bǐ)。。上升了24. 106,由此引起的流量誤差也達到了+10.23%。
2. 2煤氣含水(shuǐ)量對氮氣流量計的影響
人工煤氣在淨化過程中,一(yī)般都要經過水的洗滌,因此(cǐ),煤氣(qì)都是飽(bǎo)和的。煤氣流動過程中溫(wēn)度、壓力會發生變(biàn)化,水蒸氣凝析,一(yī)部分水存積在孔板的前(qián)後直管段、孔板環(huán)室及導壓管內,而這恰是氮氣流量計使(shǐ)用條件絕(jué)對不允許的,會造成計量的嚴重誤差。此外由於煤氣中帶有的大量飽和水蒸氣一起流經流量計,而所有這(zhè)些水蒸氣是(shì)孔板本身無法識別的,隻能隨煤氣一起計入輸氣(qì)量。在煤氣進人氣櫃(guì)和輸配(pèi)管道後,由於增壓和中途溫度不斷降低,水蒸氣(qì)不斷(duàn)地凝析成水流人水(shuǐ)井,使煤氣體彩縮減,從而產(chǎn)生(shēng)了體積差,而這部分卻不能計人(rén)售氣量(liàng)。從我公司每天僅在中壓(yā)管(guǎn)道(dào)中抽(chōu)出的十幾噸水來看,造成的產(chǎn)銷誤差是(shì)很大的。
2. 3煤氣中的雜質對氮氣流量計的影響
氮氣(qì)流量計在煤氣管道上運行一段時間後,煤氣(qì)中的灰份、蔡、焦油、煤氣膠等(děng)雜質(zhì)會逐漸沉積吸附在孔板的孔口(kǒu)、端麵和上遊管道(dào)上,使得孔板入口(kǒu)尖銳度、表麵光潔度降低、內徑變小(xiǎo)、上遊管道(dào)粗糙度增加等,造成計一量值偏大。
2.4二次儀表對氮氣(qì)流量計的(de)影響
差壓變送器、壓力變送器、流量積算器等二(èr)次儀表的誤差,以及(jí)它們之間連接、接頭、轉換等處的泄漏,也對氮氣流量(liàng)計(jì)係(xì)統精度產生*直接的影響,應給予高度的重(chóng)視(shì)。
3、改進(jìn)措施
3.1對密度進行修正
為減少密度變(biàn)化造成的影響,*好的解決方法是:每種氣源分別計量,盡量避免(miǎn)用一塊總表測多種氣源的(de)混和量,以保證儀表的精確性。   
還可(kě)以(yǐ)用以下方法(fǎ)做部分補償:  
①根據近年來實測的煤氣密度數據(jù),求出平均值,輸人氮氣流(liú)量計積算器,使積算器按較接近實際的密度值運行(háng)。  
②用化驗分析法測得(dé)每天(或每月)的平均密度值P,作為當天(或(huò)當月)氮氣流量計的實際密度,對流量進行人工校正,校正(zhèng)公式為:        
Q校一√Po/P ̄  
Q校一密度(dù)校正後的煤氣流量(liàng);  
Q表一氮氣流量計積算(suàn)器顯示的流量。  
實測煤氣(qì)密度的方法,可以是(shì)每天定時取樣分析,求平均值,也可以用小鍾罩24小時連續取樣,定時分析。  
按理對密度P應和壓力、溫度一樣進行實時的完全補(bǔ)償,但目前(qián)國內尚無適用的可輸出連續信號的在線氣體密度計可供使用。
3. 2對(duì)水和水蒸氣的處理(lǐ)
目前尚無理想的方法給予解決,可以:
①盡(jìn)可能地降低出廠煤氣的溫度,減少水蒸氣的含量,如進行冷凍脫水。
②在孔板前後(hòu),分別安裝(zhuāng)排水裝置,如圖所  
采用自動排水加(jiā)人工排水的(de)方法,實際效果很好(hǎo)。公司要求,冬季每班必須排水一次,其他季節每天排水(shuǐ)一(yī)次,排水後,檢查排水閥是否關緊。
3. 3定期清洗、吹掃計量(liàng)裝置
*先,氣源廠應加強對煤(méi)氣的淨化處理(lǐ),使其符合**有關質(zhì)量標準,減少對(duì)流量計的汙染。其次,定期對孔板(bǎn)及直管段上的雜質進(jìn)行清洗、吹(chuī)掃。可采用:①在(zài)線式可換孔板,②多管並聯。二(èr)者均能做到在不停氣的情況下更換、清洗、吹掃氮氣流量計係統,這會(huì)給那些氣質較差且停氣較困難的用戶帶來清洗上的方便。總公司氣源廠在1995年由原來的單管計量,改為多管並聯計量,同時又安裝了三套可換式氮氣流量計(二開一校),定為每3個月清洗、吹掃一次(cì)(視其髒汙程度,可調整清洗周期),此項工作由氣源廠和我公司共(gòng)同進行。
3.4定(dìng)期校驗二次儀表
為使二次儀表高準確度運行,應定期檢(jiǎn)查、校(xiào)驗二(èr)次(cì)儀表(biǎo),具體內(nèi)容為:①檢查取壓管是否存(cún)在堵塞、進水及泄漏現象,尤其要注意泄漏(lòu)問題(tí),管子、接頭、閥門、焊縫、與差壓變送(sòng)器的連接處等均為可能的泄漏(lòu)點,應用肥皂水等(děng)方法檢漏;對與差壓變送器連接的三閥(fá)組中的平衡閥亦應注意(yì),防(fáng)止失靈後使高(gāo)低壓串通,導致(zhì)壓差減小進而影響計量精(jīng)度。②校驗差壓變送器的零點,減小(xiǎo)零點漂(piāo)移帶來的(de)影(yǐng)響。③除差壓變送器外,其他二次儀表組成整體(tǐ)用高精度的(de)差壓計(jì)進行在線模擬試驗,確保量程在允許的範圍內。以上(shàng)檢查、校驗工作由我公司和氣源(yuán)廠雙方(fāng)儀表人員每月(yuè)26日共同(tóng)進行,並作好記錄,共同簽字認可。

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