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氪氣專用流量計測量硫氣流量(liàng)過程中堵塞原因分析及解決方法
點擊次數:1809 發布時間:2021-01-08 07:23:41
氪氣專用流量計是以全新的(de)設計理念,將溫度、壓力、流量信號集於一體,通過智能數字處理器將三種信號混合處(chù)理後輸(shū)出一個補償後的標準流量,從而(ér)實現了對氣體、蒸汽的溫壓補償功能。由於采用了智能一體化的設計理念,因此,69久久精品无码一区二区(míng)渦街流量計具有(yǒu)結構緊湊、安裝使用維護方便的特點(diǎn)。
目前天然氣計量中存在的問題及產生的原因
流量(liàng)計量儀表品種多,計算模型五花八門,如標準氪氣專用流量計、渦街流量計、漩渦流量計、超聲流量計等,除了標(biāo)準氪氣專用流量計外,缺乏必要的標準或(huò)規範(fàn)支持。
氪氣(qì)專用流量計借助(zhù)國(guó)際上長期的試驗研究及實踐(jiàn)經驗總結,早在20世紀30年代開始(shǐ)實行儀表(biǎo)幹校,從二(èr)獲得了廣(guǎng)泛(fàn)應用.我國製定了天然氣行業標準(zhǔn)<<天然氣流量的標準孔板計量方法>>(SY/6143-1996),規定標準孔板的結構形式(shì)、技術要求、節流裝置的取壓方式、使用方法以及(jí)流量計算及其不確定度方麵的(de)資料(liào).為天然氣流量計量提供了標準依據。
本文(wén)針對於天然氣測量過程中普通(tōng)在使用的作出分析,氪氣專用流量計的優(yōu)點:簡單結實;精度高;成(chéng)本低;如果計算、製(zhì)造加工和安裝符合ISO 5167,無須額外的(de)標(biāo)定和再檢定(dìng)。
氪氣專用流量計的缺點:由於流量和差(chà)壓的平方根成比例關係,量程比限製為4:1及5:1。由於水錘的作用,孔板可能會變形。如果設計或安裝不當(dāng)甚至會堵(dǔ)塞管道。孔板的直角邊緣在長期運行後可能會磨損,特別是用在潮濕肮髒的蒸汽上。這些會改變孔板(bǎn)的特性,並且會影響精度。因此,為了保證孔(kǒng)板的重複性和精度,必須對孔板進(jìn)行周期檢查和更換。
氪氣專(zhuān)用流量計係統的安裝長度要(yào)求較高,為了保證精度,必須保證上下遊至少有10倍和(hé)5倍管(guǎn)徑的直管段。
板流量計的應用氪氣(qì)專用流量計的典型應(yīng)用:任何流量變化在4:1和5:1之間的流量計量。這包括鍋爐房出口和(hé)蒸汽分配至許多設備的(de)場合,如部分設備運(yùn)行,部分設備停止,但總的流量(liàng)變化不大(dà)。
一、計量裝置堵(dǔ)塞的原因(yīn)分析
對於高含硫氣田,在開發過程中,由於溫度和壓力的(de)改變,硫在含硫天然氣內的溶解度隨(suí)著局部溫度和(hé)壓力的降低而下降,致使元素硫及固體(tǐ)的(de)高級(jí)多硫(liú)化物析出,沉積在井筒(tǒng)及設備內壁,導致堵塞,嚴重影響氣井的正常生產。
硫沉積的形成與天然(rán)氣的流速和溫度、壓力(lì)、氣體組成有密切的關係。天然氣的流速越高,越能有效地使元素硫懸(xuán)浮於氣體中帶出,從而減(jiǎn)少了硫(liú)沉積的可能性。而根據高含硫氣田流體PVT物性(xìng)研究發現,當壓力、溫度下降時,氣體含硫(liú)飽和度也在下(xià)降,說明在生產(chǎn)過程中,隨著壓力和溫度的降低,有單質硫析出。
在氣井生產初期,氣井中的殘酸返排到(dào)地(dì)麵集(jí)輸係統。殘酸中含有硫磺顆粒和其他雜質且粘稠性高,其粘(zhān)度隨著溫度的(de)增加而降低。固體(tǐ)物質在地麵集輸(shū)係(xì)統運移的過程(chéng)中,附著在溫度較(jiào)低或壓力改變的管道、儀器儀表連接通道處,導致了管道有效通徑(jìng)變小,通道被堵塞,取壓不準確而(ér)引(yǐn)起顯示數據與(yǔ)真實數據誤差較大,儀器儀表(biǎo)不能反(fǎn)映真實值,影響了站場產量調整和正(zhèng)常計(jì)量。
二、流量計堵塞的解決方法
計量裝置堵塞導致錯誤的流量(liàng)數值,無論對人還是對(duì)設備而言,都具有相當大的危害(hài),為了減少甚至杜絕這種危害,防止(zhǐ)安全事故的發生,從以下幾個方麵進行解(jiě)決:
2.1 節流裝(zhuāng)置定期清(qīng)洗法
在氣(qì)田投(tóu)產初期,單(dān)井的高級孔板閥流量(liàng)計節流裝置(zhì)也會有堵塞現象,需經常進行清洗。在堵塞初(chū)期,堵塞的物質多是氣井中的殘酸返(fǎn)排(pái)的雜質和井筒、管線內的一些(xiē)雜質(zhì)。隨著氣井的生(shēng)產,堵塞的物質中,井筒、管線內的一些雜質變少(shǎo)了,而氣井中的(de)殘酸返排雜質和硫黃顆粒增多,四個月以後,大部分(fèn)堵塞物是硫黃顆粒和少量氣井中(zhōng)殘酸返排的雜質。通過(guò)現場(chǎng)的檢查、清洗還發(fā)現,清洗過的高(gāo)級孔板閥流(liú)量(liàng)計節流裝置,大部分會在三個月後,會再次發生堵塞,堵塞物多是硫黃顆粒。因此建議製定相應(yīng)的高級孔板閥流量計(jì)節流裝置定期清洗製度,周期以三個月為宜,以解決高級氪氣專用流量計節流裝置(zhì)堵塞現象。
2.2 五閥組吹掃解堵法
對於五閥組存在堵塞的問題, 現場都按照五閥組解堵安全技術(shù)操(cāo)作規程進行解(jiě)堵(dǔ),先準備消氣防器具、工用(yòng)具,再檢查確認五閥組閥門開關(guān)無誤,然後進行操作;
(1)將氣相流量計五閥組平衡閥打開;
(2)關閉氣(qì)相流量計導壓管線(xiàn)上的取壓針閥;
(3)加溫五閥組及流量計導壓管(guǎn)線;
(4)將氣相流量計放空管線導入堿(jiǎn)桶;
(5)先緩慢打開放空針閥,然後逐(zhú)漸開大針閥;
(6)將放空針閥關閉,打開導壓管(guǎn)線上的(de)取壓針閥;
(7)將平衡(héng)閥打開;
(8)站控室人員觀(guān)察流量,若和該井配產相符則(zé)解(jiě)堵操作完成;若不一(yī)致則按照上述步驟再次解堵。
以上是操作規程要求的步驟,在實際操作的過程中,發現*5步放空之後,隻是將導壓管內的壓力放空了,並不能徹底的把導壓管裏的堵塞物吹掃幹淨,有時候過一、兩個小時後,會再次發生堵塞。研究後認為:放空之後,應緩慢打開取壓針閥(fá),對(duì)整個導壓管段進(jìn)行徹底(dǐ)吹掃,然後再進行後續(xù)操作。此操作方法經過現場使用後,吹掃效果較好,使五閥組堵塞後,堵(dǔ)塞間(jiān)隔延長到了一周以上。因此,建議(yì)在操(cāo)作規程*五步之後(hòu),加入一條:緩慢打開取壓針閥,對整個導壓(yā)管段進行徹底吹掃。以提高解堵效果,減少解堵次數,降低操作人員勞(láo)動強度。需要注意(yì)的一點是,在開取壓(yā)針閥吹掃過程中(zhōng),要緩慢打開,切忌猛開。
2.3 電(diàn)伴熱帶防凍堵法
氣井(jǐng)生產(chǎn)時,五(wǔ)閥組由於存在堵塞現象,而溫度越低,越容(róng)易發生堵(dǔ)塞現象,需要時常進(jìn)行解堵操作,於是提高計量導壓管及五閥組管線內天然氣溫度成了解決堵塞(sāi)的另一個(gè)手段(duàn)。在五閥(fá)組及導(dǎo)壓管上(shàng)加裝伴熱帶,提高設備溫度,避免堵塞(sāi)。
安裝伴熱(rè)帶時,確保發(fā)熱段在(zài)需伴熱的部位並緊貼(tiē)於(yú)被加熱體以提高熱(rè)效率,除(chú)了自(zì)控溫電熱帶(dài)外,其(qí)它(tā)規格電熱帶安裝時不允許交叉、重疊,以避免(miǎn)過熱,電熱帶安裝時遇到銳利的邊棱、銳角(jiǎo),應墊上(shàng)鋁膠帶,以防破壞外絕緣層。在安(ān)裝電(diàn)熱帶接線盒時,並聯帶應留有一定富裕量,以方便(biàn)檢修,使管道、閥(fá)門等設備附件拆卸方便,又不損壞電熱帶,做好絕緣測試和(hé)接地連接,確(què)保電阻在正常範圍。
每口井(jǐng)的五閥組及導壓管上加裝伴熱帶時,都與其它井分開,單獨加裝,以便(biàn)針對(duì)每口井的不(bú)同的情況,設置不同的溫度。在現場,電伴熱平時運行的溫度控製在60℃~65℃之間,若發生導壓管線及(jí)五閥組堵塞,應查看伴熱帶安裝(zhuāng)方式(shì)是否規範,是否投用等,及時處置,可調節(jiē)伴熱帶運行溫度到80℃,並結合其它解(jiě)堵措施進行解堵(dǔ),如熱水加熱吹掃法等,解堵操作完成後及時恢複流程,將(jiāng)伴熱帶溫(wēn)度調節到60℃~65℃之間。
加熱解堵法(fǎ)是(shì)高含硫氣田計量解堵中(zhōng)有效的解堵方法,將加熱解堵與(yǔ)吹(chuī)掃(sǎo)解堵(dǔ)法(fǎ)相結合,能用效的提高解堵(dǔ)效果,延長計量五閥組及導壓管堵塞間歇時間,生產(chǎn)中監測計量導壓管及五閥組內天(tiān)然氣溫度,加裝電(diàn)伴(bàn)熱帶,及時調整伴熱帶運行(háng)溫度,能有效地減少堵塞的現象。
目前天然氣計量中存在的問題及產生的原因
流量(liàng)計量儀表品種多,計算模型五花八門,如標準氪氣專用流量計、渦街流量計、漩渦流量計、超聲流量計等,除了標(biāo)準氪氣專用流量計外,缺乏必要的標準或(huò)規範(fàn)支持。
氪氣(qì)專用流量計借助(zhù)國(guó)際上長期的試驗研究及實踐(jiàn)經驗總結,早在20世紀30年代開始(shǐ)實行儀表(biǎo)幹校,從二(èr)獲得了廣(guǎng)泛(fàn)應用.我國製定了天然氣行業標準(zhǔn)<<天然氣流量的標準孔板計量方法>>(SY/6143-1996),規定標準孔板的結構形式(shì)、技術要求、節流裝置的取壓方式、使用方法以及(jí)流量計算及其不確定度方麵的(de)資料(liào).為天然氣流量計量提供了標準依據。
本文(wén)針對於天然氣測量過程中普通(tōng)在使用的作出分析,氪氣專用流量計的優(yōu)點:簡單結實;精度高;成(chéng)本低;如果計算、製(zhì)造加工和安裝符合ISO 5167,無須額外的(de)標(biāo)定和再檢定(dìng)。
氪氣專用流量計的缺點:由於流量和差(chà)壓的平方根成比例關係,量程比限製為4:1及5:1。由於水錘的作用,孔板可能會變形。如果設計或安裝不當(dāng)甚至會堵(dǔ)塞管道。孔板的直角邊緣在長期運行後可能會磨損,特別是用在潮濕肮髒的蒸汽上。這些會改變孔板(bǎn)的特性,並且會影響精度。因此,為了保證孔(kǒng)板的重複性和精度,必須對孔板進(jìn)行周期檢查和更換。
氪氣專(zhuān)用流量計係統的安裝長度要(yào)求較高,為了保證精度,必須保證上下遊至少有10倍和(hé)5倍管(guǎn)徑的直管段。
板流量計的應用氪氣(qì)專用流量計的典型應(yīng)用:任何流量變化在4:1和5:1之間的流量計量。這包括鍋爐房出口和(hé)蒸汽分配至許多設備的(de)場合,如部分設備運(yùn)行,部分設備停止,但總的流量(liàng)變化不大(dà)。
一、計量裝置堵(dǔ)塞的原因(yīn)分析
對於高含硫氣田,在開發過程中,由於溫度和壓力的(de)改變,硫在含硫天然氣內的溶解度隨(suí)著局部溫度和(hé)壓力的降低而下降,致使元素硫及固體(tǐ)的(de)高級(jí)多硫(liú)化物析出,沉積在井筒(tǒng)及設備內壁,導致堵塞,嚴重影響氣井的正常生產。
硫沉積的形成與天然(rán)氣的流速和溫度、壓力(lì)、氣體組成有密切的關係。天然氣的流速越高,越能有效地使元素硫懸(xuán)浮於氣體中帶出,從而減(jiǎn)少了硫(liú)沉積的可能性。而根據高含硫氣田流體PVT物性(xìng)研究發現,當壓力、溫度下降時,氣體含硫(liú)飽和度也在下(xià)降,說明在生產(chǎn)過程中,隨著壓力和溫度的降低,有單質硫析出。
在氣井生產初期,氣井中的殘酸返排到(dào)地(dì)麵集(jí)輸係統。殘酸中含有硫磺顆粒和其他雜質且粘稠性高,其粘(zhān)度隨著溫度的(de)增加而降低。固體(tǐ)物質在地麵集輸(shū)係(xì)統運移的過程(chéng)中,附著在溫度較(jiào)低或壓力改變的管道、儀器儀表連接通道處,導致了管道有效通徑(jìng)變小,通道被堵塞,取壓不準確而(ér)引(yǐn)起顯示數據與(yǔ)真實數據誤差較大,儀器儀表(biǎo)不能反(fǎn)映真實值,影響了站場產量調整和正(zhèng)常計(jì)量。
二、流量計堵塞的解決方法
計量裝置堵塞導致錯誤的流量(liàng)數值,無論對人還是對(duì)設備而言,都具有相當大的危害(hài),為了減少甚至杜絕這種危害,防止(zhǐ)安全事故的發生,從以下幾個方麵進行解(jiě)決:
2.1 節流裝(zhuāng)置定期清(qīng)洗法
在氣(qì)田投(tóu)產初期,單(dān)井的高級孔板閥流量(liàng)計節流裝置(zhì)也會有堵塞現象,需經常進行清洗。在堵塞初(chū)期,堵塞的物質多是氣井中的殘酸返(fǎn)排(pái)的雜質和井筒、管線內的一些(xiē)雜質(zhì)。隨著氣井的生(shēng)產,堵塞的物質中,井筒、管線內的一些雜質變少(shǎo)了,而氣井中的(de)殘酸返排雜質和硫黃顆粒增多,四個月以後,大部分(fèn)堵塞物是硫黃顆粒和少量氣井中(zhōng)殘酸返排的雜質。通過(guò)現場(chǎng)的檢查、清洗還發(fā)現,清洗過的高(gāo)級孔板閥流(liú)量(liàng)計節流裝置,大部分會在三個月後,會再次發生堵塞,堵塞物多是硫黃顆粒。因此建議製定相應(yīng)的高級孔板閥流量計(jì)節流裝置定期清洗製度,周期以三個月為宜,以解決高級氪氣專用流量計節流裝置(zhì)堵塞現象。
2.2 五閥組吹掃解堵法
對於五閥組存在堵塞的問題, 現場都按照五閥組解堵安全技術(shù)操(cāo)作規程進行解(jiě)堵(dǔ),先準備消氣防器具、工用(yòng)具,再檢查確認五閥組閥門開關(guān)無誤,然後進行操作;
(1)將氣相流量計五閥組平衡閥打開;
(2)關閉氣(qì)相流量計導壓管線(xiàn)上的取壓針閥;
(3)加溫五閥組及流量計導壓管(guǎn)線;
(4)將氣相流量計放空管線導入堿(jiǎn)桶;
(5)先緩慢打開放空針閥,然後逐(zhú)漸開大針閥;
(6)將放空針閥關閉,打開導壓管(guǎn)線上的(de)取壓針閥;
(7)將平衡(héng)閥打開;
(8)站控室人員觀(guān)察流量,若和該井配產相符則(zé)解(jiě)堵操作完成;若不一(yī)致則按照上述步驟再次解堵。
以上是操作規程要求的步驟,在實際操作的過程中,發現*5步放空之後,隻是將導壓管內的壓力放空了,並不能徹底的把導壓管裏的堵塞物吹掃幹淨,有時候過一、兩個小時後,會再次發生堵塞。研究後認為:放空之後,應緩慢打開取壓針閥(fá),對(duì)整個導壓管段進(jìn)行徹底(dǐ)吹掃,然後再進行後續(xù)操作。此操作方法經過現場使用後,吹掃效果較好,使五閥組堵塞後,堵(dǔ)塞間(jiān)隔延長到了一周以上。因此,建議(yì)在操(cāo)作規程*五步之後(hòu),加入一條:緩慢打開取壓針閥,對整個導壓(yā)管段進行徹底吹掃。以提高解堵效果,減少解堵次數,降低操作人員勞(láo)動強度。需要注意(yì)的一點是,在開取壓(yā)針閥吹掃過程中(zhōng),要緩慢打開,切忌猛開。
2.3 電(diàn)伴熱帶防凍堵法
氣井(jǐng)生產(chǎn)時,五(wǔ)閥組由於存在堵塞現象,而溫度越低,越容(róng)易發生堵(dǔ)塞現象,需要時常進(jìn)行解堵操作,於是提高計量導壓管及五閥組管線內天然氣溫度成了解決堵塞(sāi)的另一個(gè)手段(duàn)。在五閥(fá)組及導(dǎo)壓管上(shàng)加裝伴熱帶,提高設備溫度,避免堵塞(sāi)。
安裝伴熱(rè)帶時,確保發(fā)熱段在(zài)需伴熱的部位並緊貼(tiē)於(yú)被加熱體以提高熱(rè)效率,除(chú)了自(zì)控溫電熱帶(dài)外,其(qí)它(tā)規格電熱帶安裝時不允許交叉、重疊,以避免(miǎn)過熱,電熱帶安裝時遇到銳利的邊棱、銳角(jiǎo),應墊上(shàng)鋁膠帶,以防破壞外絕緣層。在安(ān)裝電(diàn)熱帶接線盒時,並聯帶應留有一定富裕量,以方便(biàn)檢修,使管道、閥(fá)門等設備附件拆卸方便,又不損壞電熱帶,做好絕緣測試和(hé)接地連接,確(què)保電阻在正常範圍。
每口井(jǐng)的五閥組及導壓管上加裝伴熱帶時,都與其它井分開,單獨加裝,以便(biàn)針對(duì)每口井的不(bú)同的情況,設置不同的溫度。在現場,電伴熱平時運行的溫度控製在60℃~65℃之間,若發生導壓管線及(jí)五閥組堵塞,應查看伴熱帶安裝(zhuāng)方式(shì)是否規範,是否投用等,及時處置,可調節(jiē)伴熱帶運行溫度到80℃,並結合其它解(jiě)堵措施進行解堵(dǔ),如熱水加熱吹掃法等,解堵操作完成後及時恢複流程,將(jiāng)伴熱帶溫(wēn)度調節到60℃~65℃之間。
加熱解堵法(fǎ)是(shì)高含硫氣田計量解堵中(zhōng)有效的解堵方法,將加熱解堵與(yǔ)吹(chuī)掃(sǎo)解堵(dǔ)法(fǎ)相結合,能用效的提高解堵(dǔ)效果,延長計量五閥組及導壓管堵塞間歇時間,生產(chǎn)中監測計量導壓管及五閥組內天(tiān)然氣溫度,加裝電(diàn)伴(bàn)熱帶,及時調整伴熱帶運行(háng)溫度,能有效地減少堵塞的現象。