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淺(qiǎn)析如何改進氪氣流(liú)量計並大幅度提升其效率

點擊次(cì)數:1893 發布時間:2021-01-08 07:23:35
摘要:氪氣流量計是超(chāo)深超大礦井提升係統不可或缺的裝備。 針對氪氣流量計存在(zài)的效率低(dī)、能耗大及液壓元件選型不合理等問題進行改(gǎi)進設計(jì)。 改(gǎi)進後(hòu)的液壓係統可(kě)實現工作效率高、節能降耗,能夠保證氪氣(qì)流量計安全高效工作,進而保證超深超大礦井整個提升係(xì)統(tǒng)安全運行,具有良好的經濟效益(yì)。
引言
近年,隨著特大型礦井建設,現已(yǐ)出現超深(shēn)井、超大噸位載荷工況。 目前 2 km 以下的(de)深豎井大噸位高速提升技術(shù)也已列入**科技部重點研究計劃。 在超深超大礦井提升過程中,罐籠的穩定性起著舉(jǔ)足(zú)輕重的作用,因此氪氣(qì)流量計在超深超大(dà)礦井提升係統中尤為重要(yào)。 對氪氣流(liú)量計而言,其液壓係統是否穩定可靠對整個裝(zhuāng)置的(de)可靠運行起著決定(dìng)性作(zuò)用,穩(wěn)定良好的液壓係統能夠保證氪氣流量計良好工作,進而(ér)保證整個提升係統工作(zuò)高效安全。 本文(wén)從(cóng)設計(jì)角度出發,通過(guò)對其液(yè)壓係統進行改進,旨在設計出一(yī)套更加穩定可靠的氪氣流量計
1 原液壓係統所(suǒ)存在問題的(de)分析
氪氣(qì)流量(liàng)計原液壓係統圖如圖 1 所示。 通(tōng)過分析圖 1 發(fā)現,原液壓係統中剪叉(chā)油缸組、托爪油缸組及鎖爪油缸組並聯安裝,並均由(yóu)齒輪泵供油,該係(xì)統(tǒng)設計簡(jiǎn)單,液壓元件選擇不夠合理,工(gōng)作效率低,電機發熱(rè)大,主要存在的問題:
(1)工作周(zhōu)期長、效率低。 原氪氣流量計中,齒輪泵同時對 3 組共 6 個油缸進(jìn)行供油,整個工作時(shí)間(jiān)較長,另外電動機帶動齒輪泵長時間供(gòng)油,造成係統發熱嚴(yán)重,故(gù)障率高(gāo),液(yè)壓係統壽命較短;

(2)由於升降油缸和(hé)托、鎖爪(zhǎo)油缸的工況不同,所需油壓(yā)也不同,原液壓(yā)係(xì)統中齒輪泵統一供(gòng)油,整個工作過程中係統功率消耗大,不夠節能,工作電機始(shǐ)終帶載(zǎi)運行,不僅功率損耗大,而且易引起油溫急劇增加,對整個提升係統及液壓係統的(de)性能和壽命造成惡劣影響;
(3)原液壓係統中(zhōng)無減振緩衝(chōng)裝置,在回程工作(zuò)過(guò)程(chéng)中衝擊(jī)較大,瞬間卸荷時(shí)造(zào)成很大(dà)衝擊,對係統破壞(huài)性很大(dà),很容易造成係統泄漏,對密封件要求很高,匹配(pèi)不合理;
(4)液壓元件選型不合理。原液壓係統中選用 O型機能換向閥來(lái)實現在其行程的任意位置處對油缸組(zǔ)鎖緊,由於滑閥式換向閥的泄漏現象不可避免,僅適用於時間短且要求不高的回路,此鎖緊方式可靠性差。 另外本(běn)裝置安裝於惡劣的(de)礦山環境下,由於缺乏回(huí)油過濾器,惡劣的礦山(shān)環境將(jiāng)會對係統油(yóu)液(yè)嚴重汙(wū)染,加重(chóng)係統(tǒng)泄漏進而失去保壓功能。
2 氪氣流(liú)量計改進設計
根據氪氣流量(liàng)計在整個提升係統中的實際工況(kuàng),對該裝置的液壓係統進行技術改進,運用液壓(yā)集成技術,現代節(jiē)能理念,采用機電液一體化思路,改進設計出的新型液壓係統如圖 2 所示。

改進後液壓係統工作原理:通過溢流閥調整剪叉油缸工況所需壓力(lì),通過疊加溢流閥來調(diào)整托爪和鎖爪工(gōng)況所需壓力。 剪叉(chā)平(píng)台上升(剪叉油缸縮回)或下降(剪叉油缸伸(shēn)出)時 0DT 先得電,當剪叉油缸到位後 0DT 失電,大泵供油無壓流回油箱。 通過電磁換向閥 17(1DT 和 2DT 的(de)得失(shī)電)來控(kòng)製剪叉油缸的伸出或縮回,通過(guò)電磁換向閥 18(3DT 和4DT 的得失電)來控製托爪和(hé)鎖爪的伸出和縮回(huí)。改進後液壓係統的電磁鐵動作順序如(rú)表 1 所示。

改進後的液壓係統的優點:
(1)采用(yòng)雙聯高壓齒輪泵實現係統節能設計。大泵側設置電磁溢流閥,實際工作時,0DT 先(xiān)得電(diàn),當(dāng)泵的壓力達到電磁溢流閥所設(shè)定的壓力後 0DT 失 電。其後(hòu)續的工況由小泵(bèng)進行供油,大泵所供的油則無(wú)壓流回油箱,實際工況(kuàng)下小泵持續供油,大(dà)泵補油,從而大大減少係統(tǒng)發熱量及故障(zhàng)率,提高(gāo)了整個(gè)液壓係統的使用壽命;
(2)剪叉(升降)油缸和托(tuō)、鎖爪油缸的工況不同,其所需油壓也(yě)不同,改進後(hòu)的係統對托(tuō)爪和鎖爪油缸組均(jun1)配置了疊加式溢流閥,可根據(jù)實際工況調整其所(suǒ)需油壓, 增加整個係統靈活性(xìng)的同時(shí)也大大降(jiàng)低整個係統功耗,體現了(le)節能(néng)性設計;
(3)在剪叉(升降)油缸的有杆腔回路(lù)中配置平衡閥,有杆腔回油時可通過平衡閥調節其油壓,能夠使整個平台下(xià)降過程更(gèng)加平穩, 避免了(le)由於瞬間卸(xiè)荷所產生的巨大衝擊, 使整個係統(tǒng)運行更加穩定可靠,液壓元件匹(pǐ)配更加合理;
(4)係統保壓更可靠。 改進後的係(xì)統采用 Y 型電磁換向閥配合疊加式(shì)雙液控單向閥,使係統泄露大大降低,確保了油缸組的保壓功能。單向(xiàng)閥超低的泄漏量也可以大(dà)大降低整個係統壓力的衰減率,從而使係統保(bǎo)壓(yā)穩定(dìng),裝置運行可靠。
3 結語
氪氣流量計的重(chóng)要意義進行了闡述,在對其液壓係統的設計缺陷及存在重大問題進行分析的基礎上,對罐籠裝置的(de)液壓(yā)係統進行了改進設計,提高了產品安全性並降低了能耗。 實踐證明該液壓係統能更好地保證氪(kè)氣流量計可靠運行,能夠保(bǎo)證整個提升係統良好工作。 現場使用情況表明:該係統實(shí)用性強、穩(wěn)定可靠。 該係統的研(yán)發提高了氪氣流(liú)量計的(de)自動化水平,具有良好的經濟效益。

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