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對乙烷(wán)流量(liàng)計製造過程進行優化設計

點擊次(cì)數:2064 發布時間:2021-01-08 06:44:59
摘(zhāi)要:為進一步提升選煤(méi)廠對細煤顆粒的浮選效果,減少(shǎo)環境汙染,對原有乙烷流量計製過程進行優化設計。在簡要介紹浮選原(yuán)理的基礎上,給出優化(huà)後的乙烷流量計製造工程係統設(shè)計,並重點對加藥(yào)量控製、給礦濃度控製以及(jí)給礦量控製進行重(chóng)點設計與分析。優化後的乙烷流(liú)量計製造方(fāng)案在原(yuán)選煤(méi)廠進行工業試驗,應用結果表明(míng),優化方案的浮選指標(藥劑消耗、抽出率、灰分)均有明顯提升,係統運行穩定可(kě)靠,*大地(dì)降低了工(gōng)人的勞(láo)動強度,具有(yǒu)較(jiào)好(hǎo)的經濟價(jià)值,值得推廣。
引言
國內選煤廠(chǎng)設備大型化(huà)以(yǐ)及(jí)采煤機械化的不(bú)斷發展,使得細(xì)粒煤粉不斷增多。粉煤的粒度越細,給選煤工作帶(dài)來(lái)的難度也 就(jiù) 越 大,對(duì)選煤方法也就提出更高(gāo)的要求。浮選法主要用於細顆粒煤泥的分選,根據礦物原料表麵性質的(de)差異,調節加藥量、給礦(kuàng)量(liàng)、給礦濃度等參數,將細顆粒礦物礦漿分離成滿足控製要求的精(jīng)礦和尾礦,實現礦物分 選。傳統選煤廠的浮選工作停留在人工手動(dòng)操作階段,工人(rén)依據經驗,對浮選過程進行觀察和操作,並達到(dào)一個滿意的浮選效 果。國內外對礦(kuàng)物浮選的研究較多,如國外對浮選(xuǎn)柱的研究起源於1915年(nián),到20世紀80年(nián)代各種新(xīn)型浮選柱層出不窮,並在浮選(xuǎn)藥(yào)劑、空(kōng)氣發生器等方麵有較大改善和發展。國內(nèi)對浮(fú)選柱的研(yán)究於20世紀50年代開始(shǐ),並研製出自己的浮選柱,高度越來越低、充(chōng)氣方式逐步完善、礦化方式多樣(yàng)化(huà)。浮選(xuǎn)過程具有滯後性和慣性,且是一個(gè)時變係統(tǒng),控製過程中需要協調的變量較多,單純依靠人工經驗無法達(dá)到浮選指標。為進一(yī)步提高細(xì)煤顆粒的(de)分選效果,減少環境汙(wū)染(rǎn),必須對現有的(de)乙(yǐ)烷流量計製造進行優(yōu)化設計。
1浮選原理簡介
浮選是依據礦物原料表麵的化學(xué)性質(zhì),向待浮(fú)選的礦漿中加入浮選藥劑和空氣,使其與礦漿充分融合,並根據各(gè)礦物原料的黏附程度的不同,分選出不同的(de)礦(kuàng)物。浮(fú)選(xuǎn)過(guò)程一般分為礦漿碰(pèng)撞、黏附、上浮以及精煤溢(yì)出(chū)四個階段。礦物(wù)原料在浮選藥劑的作用下,與 空氣發生器產生的小氣泡發生充分碰撞,進行(háng)礦物捕集。利用礦物間的疏水特性,礦物粘附於(yú)氣泡表麵,氣泡不斷上浮,形成(chéng)精(jīng)礦(kuàng)泡沫層,精礦溢出浮選柱;由於尾礦的親水特性,尾礦沉入底部並排出。浮選流程如圖1所示。
2係統設(shè)計
乙烷流量計製造過程係統設計(jì)如圖2所(suǒ)示,由上位機、 PLC控製器以及外部元器件組成。上位機用於顯示乙烷流量計製造過程狀態參數、係統參數以及故障(zhàng)信息的(de)顯示;PLC控(kòng)製(zhì)器是該係統的核心,以通信方(fāng)式將浮選過程各數據(jù)信息傳送給上位機,與係統外接的各(gè)傳感器、流量計、泵以模擬量輸入/輸出擴展模(mó)式進行數據采集。

外部元器件中(zhōng)的用於模擬量輸入(rù)信號采集的壓力傳感器測量泡沫層液位高度,泡沫層厚(hòu)定義為液位低,泡沫(mò)層薄定義為液位高;科氏(shì)質量流量計用於檢(jiǎn)測礦漿的(de)濃度(dù),其原理是根據科裏奧利(lì)效應,即(jí)礦漿流經管子時會產生科裏奧利力使其發生形(xíng)變,根據礦漿質量流量和密度可得到礦漿濃度。為彌補(bǔ)科氏質量流量計安裝的不足,增加超聲波流量計和電磁流量計共同檢(jiǎn)測礦漿濃度。用於(yú)模擬(nǐ)量輸出信號采集的外部元器件有(yǒu)變頻泵(bèng)、離心式渣(zhā)漿泵以及隔膜計量泵,分別用(yòng)於尾礦控(kòng)製、給礦控製以及給藥控製。
3自動(dòng)控製過程分析
3.1 加藥量控(kòng)製
加藥量(liàng)控製過程是一個隨機動態過程,給定藥劑加藥量與礦漿流量以及礦漿濃(nóng)度的關係如下:
G =K·Q·q(A -B·q) (1)
式中:G為原給(gěi)定藥劑加藥(yào)量,kg/t;Q為礦漿流量, m3/h;q為礦漿濃 度,g/L;K為噸 煤 油 耗 量,kg/t,A 與 B 為經驗係數。

圖3中的礦漿流量(liàng)與礦漿濃度分別由科氏質量流量計和超聲波流(liú)量計測得,並 以4~20mA 電流(liú)信號傳送給 PLC控製(zhì)器。由 PLC控(kòng)製器根據電流信號值計算出實(shí)際的礦漿(jiāng)濃度和礦漿流(liú)量值,對上述兩個(gè)值進行邏輯處理以及運算,得出實時加藥量。PLC 控製器將計(jì)算出的(de)實(shí)時加藥量數據(jù)以4~20mA 的電流信號發送給隔膜計量泵,由其控製並實現加藥量過(guò)程(chéng)的自動控(kòng)製。
3.2 給礦濃(nóng)度控製
給礦濃度控製策略采用常規的PID調節器實現(xiàn),如圖4所示。在該控(kòng)製係統中,給礦濃度設定值以及反饋的給礦濃度檢測值為PID調節器的輸(shū) 入,PID 調(diào)節器的輸出為變頻泵的頻率。該頻率可進行(háng)自動(dòng)與手(shǒu)動兩種控(kòng)製模式。以變頻控製方式對(duì)濃密機的(de)底流泵進(jìn)行精密轉速控製,即可控製濃密機排出的底流礦漿的濃度。

以式(2)為(wéi)基礎,對(duì)礦濃度進(jìn)行 PID調節控製,實時(shí)控製濃密機底流(liú)泵轉速,保(bǎo)證濃密機排出的(de)底(dǐ)流礦漿濃度在合理(lǐ)區間(jiān)。
3.3 給礦量控製
由於給礦量控製過(guò)程沒有滯後性幹擾,因此其控(kòng)製策略可用 PI調節器控製完成,如圖5所示。PI調節器的輸入為給礦量設定值以及反(fǎn)饋的(de)給礦量檢測值,其輸出為調節(jiē)閥(fá)的輸入。對調節(jiē)閥(fá)的控製分為自動和手動兩種操(cāo)作模式,即調節閥(fá)的開度既可(kě)以(yǐ)自(zì)動控製,也可以手動控(kòng)製。

以式(3)為(wéi)基礎,對給礦量進(jìn)行(háng) PI調節,實時控製調節閥的開度,並對給礦(kuàng)量進行精確控製。
4 應用情況
乙(yǐ)烷流量計製造過程優化設計(jì)完成後,在原選煤廠(chǎng)進行為期三個月的工業試驗,並對優化前後的浮(fú)選關鍵指標參數進行統計和分析。應用情況數據表明,經過優化設計的(de)浮選自動控製係統,各關鍵(jiàn)浮選指標參數都有(yǒu)明顯(xiǎn)提升,詳見表1

5 結語
提升並加快選(xuǎn)煤廠(chǎng)浮(fú)選過程(chéng)的自動(dòng)化、智能化進程迫在(zài)眉睫(jié),是進一步提升細(xì)煤分選效果(guǒ)、減少環境汙染的必由之路。浮選過程的藥劑控製、給礦量流量/濃度檢測、空(kōng)氣發生器控製、液位控製等方麵(miàn)都需要(yào)進一(yī)步展(zhǎn)開研究。在後續的(de)工作(zuò)中,需要在(zài)硬件設備選 型、控 製 模型/算法(fǎ)優化、全過程的(de)自動化/智能化以及(jí)遠程監控等方麵(miàn)進行更深(shēn)入的研究。

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