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生活汙水流量計在煙草定量加水係統改造及PLC係統設計
點擊次數:2453 發布時間:2021-08-17 07:17:14
摘要:本研究通過對定量加水係統深入使(shǐ)用,發(fā)現定量加水(shuǐ)係統存在水源壓力波動大(dà)、計量(liàng)設備計(jì)量精度低和水(shuǐ)在管路(lù)中(zhōng)預填(tián)不充分的問(wèn)題,造成了定量加(jiā)水係統控製精度低。為提(tí)高控製(zhì)精度,對其進行了改造設(shè)計。應用證明:改造後的定量加水係統(tǒng)能有(yǒu)效滿足卷煙工藝規範對香料(liào)廚房配料的控製要求。
近年來,隨著工廠卷煙品*風格特征的確定以及 2016版《卷煙工藝規(guī)範》的實施,現有加水係統的控製精度已不能滿足生產發(fā)展的需(xū)要。作為卷(juàn)煙加工關(guān)鍵環節之一的香料廚(chú)房工序,其定量加(jiā)水在配製糖(táng)料過(guò)程(chéng)中的摻配精度直接影響著所配(pèi)料(liào)液的品質,而料液的品質對卷煙風格特(tè)征(zhēng)的穩定性有重要影響,所以定量加水係統的改造設計對提高工廠卷煙產品質量(liàng)、降低生產和管理成本具有重要意(yì)義。
1 改造前狀(zhuàng)況
工廠的香料廚房係統為(wéi)國(guó)內煙機公(gōng)司 2004 年設計製(zhì)造,其定量加水(shuǐ)係統主要由水源、生活汙(wū)水流量計、加水管(guǎn)路元件和控製程序這四部分組成,改進(jìn)前管路示意圖如圖 1 所示(shì)。

其工作過程為:當設(shè)定好加水量後,啟動係統往調製罐 7 內定量加水,流量計前閥 4 開啟對管路進行預填充(chōng),延時一定時(shí)間後,調製罐(guàn)補水球閥 6 開啟,同時生活汙水流量計(jì)開始計量,當生活汙水流量計的累積量與設定加水量一致時,球閥 4 和 6 關閉,定量加水(shuǐ)過程完成。在設備使用的過程中,發現定量(liàng)加水係統存在以下問題(tí):
(1)定量加水(shuǐ)控製精度低。定量加水係統的水源為自來(lái)水經過軟化處(chù)理器後的軟化水,在生產現場用水高峰期時,自來水水壓波動造成(chéng)軟化水(shuǐ)水壓波動,從而降低了生活汙水流量(liàng)計的計量精度;另外,定量加水係統在預(yù)填充(chōng)時管路處於(yú)密閉狀態(tài),管路中的氣泡無法(fǎ)排除,造成水在管路中預填不充分(fèn),當開始往調製罐內加水時,導致經過生活汙水流量(liàng)計(jì)計量的(de)水未完全流入到調製(zhì)罐中。經測試(shì),定量(liàng)加水係統實際控製精度為 2.13%,不能滿足卷(juàn)煙工藝(yì)規(guī)範對加水控(kòng)製精度≤0.5% 的要求。
(2)生產效率低(dī)。經過(guò)軟化(huà)處理器的軟化水流量小,導致配製過程中定量加水(shuǐ)時間延長。經測試,定量加水100kg 時,需要用時 667s。
綜上所(suǒ)述,原(yuán)有的香料廚房定量加(jiā)水係統已不能滿足工廠卷煙生產的要求。為此,對香料廚房(fáng)定(dìng)量加水(shuǐ)係統進行改造(zào)設計。
2 改造方案
2.1 設計思路
(1)增加儲水罐,為定量(liàng)加水(shuǐ)係統提供穩定的水源;同時,儲水罐需要具有計量功能(néng)。
(2)提高(gāo)加水係統中水流流(liú)量檢測(cè)元件(jiàn)的計量精度;定量加水係統(tǒng)滿足控製精(jīng)度≤0.5% 的要求(qiú)。
(3)縮短配製過程中定量加水時間;實現(xiàn)水在管路中的(de)預(yù)填充(chōng)和管路餘水回收。
2.2 方案設計
根(gēn)據設計思路,對定(dìng)量加(jiā)水係統的管路進行了改造(zào)設計,改造後管路示意圖如圖 2 所示。

其管路主要由三部分(fèn)組成,其(qí)功能分別為:
(1)儲水罐進水管(guǎn)路。通(tōng)過補水閥 3 和壓力變送器 6完成儲(chǔ)水罐水位控製。
(2)定量加水管路。*先,通過出水閥(fá) 9、多級(jí)離心泵10、流量(liàng)計前閥 12 和(hé)回水閥 4 完成水在(zài)管路中的預填充;然後(hòu),通過補水(shuǐ)閥 4 完成對調(diào)製罐的(de)定量加水(shuǐ);*後,通過回收閥 17 和單向閥 16 完成對水管中餘水的回收(shōu)。
(3)儲水罐排汙管路。通過排(pái)汙(wū)閥 8 完成儲(chǔ)水罐中餘水的排放。
2.3 機械元件選型
(1)儲水罐。儲水罐須具備盛裝配(pèi)製兩批次料液需要加水量的容積 , 選擇儲水罐容積為 500L 的罐體(tǐ)。為滿足加水係統的功能,其需要具有以下接口:帶蓋的罐口、進水口、回(huí)水口、排水口和壓力傳感器安裝接口。向罐體生產廠家提出技術要(yào)求進行定製購買。
(2)多(duō)級離心泵。為提高定量加水時水在管路中的水壓,采用泵對水進行輸(shū)送。因多級離(lí)心泵具有高效節能、性能範圍廣(guǎng)、運行安全(quán)平穩、低噪音、長壽命、安裝維修方(fāng)便(biàn)等優(yōu)點,結(jié)合設計思路,選擇格蘭富 CHI2-60 型多級離心泵,其額定(dìng)能力為(wéi) 2500kg/h。
(3)其餘(yú)管路元件。管路中(zhōng)使用氣動球閥都選擇費斯托 CRQH-ER-3/4-B-SA 型兩通球閥;管路都采用 DN32 的不鏽鋼管進行連接;其餘元件根(gēn)據實際需要選擇。
2.4 電氣元件選型
(1)質量流量計(jì)。科式力質量流量計因其測量準確度高、重複性好,可(kě)在較大量程比範圍內,對流體(tǐ)質量流量(liàng)實現高準確度(dù)直接測量的優點,廣泛應用於計量精度要求高的食品和醫藥行業。為提高加水流量的計量精度以及滿足控製要求,選(xuǎn)用恩(ēn)德斯豪斯 PROMASS83F-DN15 型高精度的質量流量(liàng)計,其質量流(liú)量測(cè)量準確度為 0.2 級。
(2)變頻器。為配合多級離心泵更好的(de)對水(shuǐ)壓的調節,選擇丹佛斯 VLT2800 型通用變頻器來調節多級離心泵電機的轉速。
(3)其(qí)餘電氣(qì)元件(jiàn)。在儲水罐底部選擇安裝橫河EJA210A 型壓力變送器;增加的信號點需(xū)要西門子 ET200S 中(zhōng)數字輸入(rù) / 出模塊各 2 塊,模擬信號輸入模塊 1 塊。
2.5 軟件改造
運用西門子(zǐ) SIMATIC Manager 項目管理(lǐ)軟件,完成以(yǐ)下軟件(jiàn)改造設計工作。
(1)電氣(qì)元(yuán)件組態。把增加的質量流量計和變(biàn)頻器添加到香料廚房 S7-400 PLC 控製係統的(de) PROFIBUS 網中,其網絡組態如圖 3 所示,圖中(zhōng) PROFIBUS-DP 地址 88 和 89 為硬件係統增加的質(zhì)量(liàng)流(liú)量計和變頻器。

(2)程序設計。儲水罐水量控製的工作過程為:當壓力(lì)變(biàn)送器檢測到儲(chǔ)水罐的水量低(dī)於 450kg 時,補水閥 3 開啟為(wéi)儲(chǔ)水(shuǐ)罐補水;當水量達到 490kg 時,補水閥 3 關閉;生產配製過程中,循環以(yǐ)上控製過程。儲水罐水(shuǐ)量(liàng)控製的程序如圖 4 所示。

定量加水(shuǐ)係統的工(gōng)作過程為:當設(shè)定好加水(shuǐ)量後(hòu),啟(qǐ)動係(xì)統,多級離心泵 10、回(huí)流(liú)閥 4、出水(shuǐ)閥 9 和流量計前閥 12開啟對(duì)管路進行預填充;延時 30s 預填充完(wán)成後,回流閥 4關閉,調製罐補水閥 14 開啟,同時質量流量(liàng)計(jì) 13 開始計量;當質量流量計的累積(jī)量與設定加水量(liàng)一致時,出水閥 9 和調製罐補水閥(fá) 14 關閉;調製罐定量加水完成後(hòu),開啟回收閥17 和回流閥 4 以及同未(wèi)關閉流(liú)量計前閥 12 一起,利用壓縮空(kōng)氣對管道中水實現回收;延時 30s 水回收(shōu)完成後,關(guān)閉多級離心(xīn)泵、球(qiú)閥 4、12 和 17,定量加(jiā)水過程完成。定量加水係統主要控製程序如圖 5 所示(shì)。

3 應用(yòng)效果
定(dìng)量加水係統設(shè)計改造完成後,經測試,定量加水100Kg 時,需要(yào)用時 211s,生產效率顯著提高(gāo),改造後比(bǐ)改(gǎi)造(zào)前提高了 68.4%;定量加水係統的控製精度提高顯著,定量加水係統的控製精度從(cóng)改造前(qián) 2.13% 提高到改造後0.07%。定量加水係統改造設計完成以後(hòu),有(yǒu)效的滿足了(le)香料廚(chú)房配料的控製(zhì)要求;同時,提高了係統的可靠性、精(jīng)確性和經濟性。
關於(yú)城市生活汙水與工業廢水的流量設計分析 關於幾種常用的生活汙水流量計價格的性能比較 如何通過檢查傳感器部件的阻值來判定生活汙(wū)水流量計(jì)的故障 生活汙水流量計使(shǐ)用中(zhōng)測量數據的異議比(bǐ)對和處理辦法 生活汙(wū)水管道流量計(jì)運行中產生故障與(yǔ)外界因素引起的故障分析 生活(huó)汙水管(guǎn)道流(liú)量計可以解決惡(è)劣環境(jìng)下的可讀性問題 生活汙水管道流(liú)量(liàng)計不能承受負壓(yā)的原因(yīn)及解決的辦法(fǎ) 生活汙水(shuǐ)流量計精確測算自來水廠的水量情況 未來生活汙水流量計測量技術的發展方向及趨勢 生活汙水流量(liàng)計在凝結水精(jīng)處理自動控製係統中的應用 因環(huán)境方麵引(yǐn)起的生活汙水流量計故障的主要原因 農村生活汙水流量計標定的(de)具體過程及需要注意的事項說明 城市生活汙水流量計測量水煤漿流量不穩定原因分析 彎管出口流速(sù)畸變對化工生活汙水流量計的影響 生活汙水流量計測量(liàng)含有其他(tā)混合物(wù)的液體時有哪些(xiē)影響(xiǎng) 大流量(liàng)水計量工程中化工生活汙水流(liú)量計所起到的(de)重要作用 農村(cūn)生活汙水流量計在應用中的信(xìn)號基準確定與直流噪(zào)聲幹擾 生活汙水流(liú)量計在煙草定量加水係統改造及PLC係統設計 停機狀(zhuàng)態下的生活汙水流量計保養方法(fǎ) 生活汙水流(liú)量計安裝要求 汙水處理中生活汙水流量計價格的(de)分類選型及應用 生活汙水流量計,汙水流量計dn200 生活(huó)汙水流量計(jì),腐蝕性汙水流量計 生活汙水流量(liàng)計,汙水廠進水流量計 生活(huó)汙水流量(liàng)計,電磁汙水流量計 生活汙水流(liú)量(liàng)計,dn100汙水流量計 生(shēng)活汙水流(liú)量計,dn200汙水流量(liàng)計 生(shēng)活汙水(shuǐ)管道流量計受益於與環境相關的流量應(yīng)用中的(de)繁榮 生活汙水流量計,汙水流量計廠(chǎng)家(jiā) 生活汙水流量(liàng)計價格
近年來,隨著工廠卷煙品*風格特征的確定以及 2016版《卷煙工藝規(guī)範》的實施,現有加水係統的控製精度已不能滿足生產發(fā)展的需(xū)要。作為卷(juàn)煙加工關(guān)鍵環節之一的香料廚(chú)房工序,其定量加(jiā)水在配製糖(táng)料過(guò)程(chéng)中的摻配精度直接影響著所配(pèi)料(liào)液的品質,而料液的品質對卷煙風格特(tè)征(zhēng)的穩定性有重要影響,所以定量加水係統的改造設計對提高工廠卷煙產品質量(liàng)、降低生產和管理成本具有重要意(yì)義。
1 改造前狀(zhuàng)況
工廠的香料廚房係統為(wéi)國(guó)內煙機公(gōng)司 2004 年設計製(zhì)造,其定量加水(shuǐ)係統主要由水源、生活汙(wū)水流量計、加水管(guǎn)路元件和控製程序這四部分組成,改進(jìn)前管路示意圖如圖 1 所示(shì)。

其工作過程為:當設(shè)定好加水量後,啟動係統往調製罐 7 內定量加水,流量計前閥 4 開啟對管路進行預填充(chōng),延時一定時(shí)間後,調製罐(guàn)補水球閥 6 開啟,同時生活汙水流量計(jì)開始計量,當生活汙水流量計的累積量與設定加水量一致時,球閥 4 和 6 關閉,定量加水(shuǐ)過程完成。在設備使用的過程中,發現定量(liàng)加水係統存在以下問題(tí):
(1)定量加水(shuǐ)控製精度低。定量加水係統的水源為自來(lái)水經過軟化處(chù)理器後的軟化水,在生產現場用水高峰期時,自來水水壓波動造成(chéng)軟化水(shuǐ)水壓波動,從而降低了生活汙水流量(liàng)計的計量精度;另外,定量加水係統在預(yù)填充(chōng)時管路處於(yú)密閉狀態(tài),管路中的氣泡無法(fǎ)排除,造成水在管路中預填不充分(fèn),當開始往調製罐內加水時,導致經過生活汙水流量(liàng)計(jì)計量的(de)水未完全流入到調製(zhì)罐中。經測試(shì),定量(liàng)加水係統實際控製精度為 2.13%,不能滿足卷(juàn)煙工藝(yì)規(guī)範對加水控(kòng)製精度≤0.5% 的要求。
(2)生產效率低(dī)。經過(guò)軟化(huà)處理器的軟化水流量小,導致配製過程中定量加水(shuǐ)時間延長。經測試,定量加水100kg 時,需要用時 667s。
綜上所(suǒ)述,原(yuán)有的香料廚房定量加(jiā)水係統已不能滿足工廠卷煙生產的要求。為此,對香料廚房(fáng)定(dìng)量加水(shuǐ)係統進行改造(zào)設計。
2 改造方案
2.1 設計思路
(1)增加儲水罐,為定量(liàng)加水(shuǐ)係統提供穩定的水源;同時,儲水罐需要具有計量功能(néng)。
(2)提高(gāo)加水係統中水流流(liú)量檢測(cè)元件(jiàn)的計量精度;定量加水係統(tǒng)滿足控製精(jīng)度≤0.5% 的要求(qiú)。
(3)縮短配製過程中定量加水時間;實現(xiàn)水在管路中的(de)預(yù)填充(chōng)和管路餘水回收。
2.2 方案設計
根(gēn)據設計思路,對定(dìng)量加(jiā)水係統的管路進行了改造(zào)設計,改造後管路示意圖如圖 2 所示。

其管路主要由三部分(fèn)組成,其(qí)功能分別為:
(1)儲水罐進水管(guǎn)路。通(tōng)過補水閥 3 和壓力變送器 6完成儲(chǔ)水罐水位控製。
(2)定量加水管路。*先,通過出水閥(fá) 9、多級(jí)離心泵10、流量(liàng)計前閥 12 和(hé)回水閥 4 完成水在(zài)管路中的預填充;然後(hòu),通過補水(shuǐ)閥 4 完成對調(diào)製罐的(de)定量加水(shuǐ);*後,通過回收閥 17 和單向閥 16 完成對水管中餘水的回收(shōu)。
(3)儲水罐排汙管路。通過排(pái)汙(wū)閥 8 完成儲(chǔ)水罐中餘水的排放。
2.3 機械元件選型
(1)儲水罐。儲水罐須具備盛裝配(pèi)製兩批次料液需要加水量的容積 , 選擇儲水罐容積為 500L 的罐體(tǐ)。為滿足加水係統的功能,其需要具有以下接口:帶蓋的罐口、進水口、回(huí)水口、排水口和壓力傳感器安裝接口。向罐體生產廠家提出技術要(yào)求進行定製購買。
(2)多(duō)級離心泵。為提高定量加水時水在管路中的水壓,采用泵對水進行輸(shū)送。因多級離(lí)心泵具有高效節能、性能範圍廣(guǎng)、運行安全(quán)平穩、低噪音、長壽命、安裝維修方(fāng)便(biàn)等優(yōu)點,結(jié)合設計思路,選擇格蘭富 CHI2-60 型多級離心泵,其額定(dìng)能力為(wéi) 2500kg/h。
(3)其餘(yú)管路元件。管路中(zhōng)使用氣動球閥都選擇費斯托 CRQH-ER-3/4-B-SA 型兩通球閥;管路都采用 DN32 的不鏽鋼管進行連接;其餘元件根(gēn)據實際需要選擇。
2.4 電氣元件選型
(1)質量流量計(jì)。科式力質量流量計因其測量準確度高、重複性好,可(kě)在較大量程比範圍內,對流體(tǐ)質量流量(liàng)實現高準確度(dù)直接測量的優點,廣泛應用於計量精度要求高的食品和醫藥行業。為提高加水流量的計量精度以及滿足控製要求,選(xuǎn)用恩(ēn)德斯豪斯 PROMASS83F-DN15 型高精度的質量流量(liàng)計,其質量流(liú)量測(cè)量準確度為 0.2 級。
(2)變頻器。為配合多級離心泵更好的(de)對水(shuǐ)壓的調節,選擇丹佛斯 VLT2800 型通用變頻器來調節多級離心泵電機的轉速。
(3)其(qí)餘電氣(qì)元件(jiàn)。在儲水罐底部選擇安裝橫河EJA210A 型壓力變送器;增加的信號點需(xū)要西門子 ET200S 中(zhōng)數字輸入(rù) / 出模塊各 2 塊,模擬信號輸入模塊 1 塊。
2.5 軟件改造
運用西門子(zǐ) SIMATIC Manager 項目管理(lǐ)軟件,完成以(yǐ)下軟件(jiàn)改造設計工作。
(1)電氣(qì)元(yuán)件組態。把增加的質量流量計和變(biàn)頻器添加到香料廚房 S7-400 PLC 控製係統的(de) PROFIBUS 網中,其網絡組態如圖 3 所示,圖中(zhōng) PROFIBUS-DP 地址 88 和 89 為硬件係統增加的質(zhì)量(liàng)流(liú)量計和變頻器。

(2)程序設計。儲水罐水量控製的工作過程為:當壓力(lì)變(biàn)送器檢測到儲(chǔ)水罐的水量低(dī)於 450kg 時,補水閥 3 開啟為(wéi)儲(chǔ)水(shuǐ)罐補水;當水量達到 490kg 時,補水閥 3 關閉;生產配製過程中,循環以(yǐ)上控製過程。儲水罐水(shuǐ)量(liàng)控製的程序如圖 4 所示。

定量加水(shuǐ)係統的工(gōng)作過程為:當設(shè)定好加水(shuǐ)量後(hòu),啟(qǐ)動係(xì)統,多級離心泵 10、回(huí)流(liú)閥 4、出水(shuǐ)閥 9 和流量計前閥 12開啟對(duì)管路進行預填充;延時 30s 預填充完(wán)成後,回流閥 4關閉,調製罐補水閥 14 開啟,同時質量流量(liàng)計(jì) 13 開始計量;當質量流量計的累積(jī)量與設定加水量(liàng)一致時,出水閥 9 和調製罐補水閥(fá) 14 關閉;調製罐定量加水完成後(hòu),開啟回收閥17 和回流閥 4 以及同未(wèi)關閉流(liú)量計前閥 12 一起,利用壓縮空(kōng)氣對管道中水實現回收;延時 30s 水回收(shōu)完成後,關(guān)閉多級離心(xīn)泵、球(qiú)閥 4、12 和 17,定量加(jiā)水過程完成。定量加水係統主要控製程序如圖 5 所示(shì)。

3 應用(yòng)效果
定(dìng)量加水係統設(shè)計改造完成後,經測試,定量加水100Kg 時,需要(yào)用時 211s,生產效率顯著提高(gāo),改造後比(bǐ)改(gǎi)造(zào)前提高了 68.4%;定量加水係統的控製精度提高顯著,定量加水係統的控製精度從(cóng)改造前(qián) 2.13% 提高到改造後0.07%。定量加水係統改造設計完成以後(hòu),有(yǒu)效的滿足了(le)香料廚(chú)房配料的控製(zhì)要求;同時,提高了係統的可靠性、精(jīng)確性和經濟性。
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