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關於燃氣流量計在機(jī)車鑄造技術中的改進措施及對策

點擊次數:2177 發(fā)布時間:2021-01-08 06:42:01
摘(zhāi)要:針對日益發展的機車鑄(zhù)造技術和成本控製,本文(wén)結合公司技改(gǎi)後采(cǎi)用 LF 爐精煉鋼包+熱裝燃氣流量計工藝,澆(jiāo)注前所產生的引流鋼過多,造成的鋼水利用率較低的頑固(gù)性難題,通過全過程因素分析(xī),製定了工藝裝備、工藝參數,操作手段的改進(jìn)以(yǐ)及建立電爐與澆注工序考聯動核(hé)競爭製度等方麵入手,著手改(gǎi)進,取(qǔ)得了顯(xiǎn)著成效。
引言 我公司自 2009 年技改後,電爐采用偏心(xīn)爐(lú)+LF 爐雙聯冶(yě)煉工藝,澆注采用冷調(diào)、燃氣流量計工藝,在生產過程中前期經常發生燃氣流量計關不住---大漏鋼事故,關不嚴---喇叭口(kǒu)澆注情況,對鑄件(jiàn)澆注質量(liàng)以及成本構成嚴重(chóng)影響,由於我公司是鐵路內*一(yī)家采用上述(shù)工藝,存在(zài)裝備、技術狀態不(bú)明確(què)的(de)情況,作業方式變化所導致技能暫時缺失的困境。通過全麵調查影響因數,找(zhǎo)出問題點,采取改進措施,解決長期的技術難題。
1 現狀調查
1.1 偏心爐+LF 爐雙聯(lián)冶煉工藝,鋼包冷調、熱裝燃氣(qì)流量計工藝路線圖簡介如圖 1。

1.2 引流(liú)鋼統計如表(biǎo) 1 所示

1.3 影響要素分析
1.3.1 我(wǒ)們參照人、機、料、法、環、測量六要素進行了問題摸排,繪(huì)製了問題(tí)魚刺(cì)圖 2。

1.3.2 通過末端因素法確定了以下主要因(yīn)素:
①熱裝後鋼(gāng)包燃氣流量計頭部與水口磚間隙不足,失(shī)去下降動能,不利於(yú)引流後塞頭完全滑入水口窩內,導致關閉失靈。
②LF 精煉過程導致鋼包上下層鋼水溫度不均勻,尤其是(shì)底部偏(piān)低(dī)---20 噸鋼包內部高(gāo)度 1.8m,靠鋼液上方三根電*加熱,底部通過透氣磚聯接氬氣進行全程吹氬精煉。而氬氣是(shì)低溫的(液態轉化為氣態),所以造成上熱下冷(lěng)的(de)情況,同樣因偏心爐出(chū)鋼加入 400kg 的(de)合金也會造成鋼水劇烈降溫,尤其是(shì)底(dǐ)部(bù)區域,而底(dǐ)部鋼水溫(wēn)度過低,導致鋼水發粘,影響塞頭閉合,更嚴重會導(dǎo)致塞頭“凍住”打不開。
③引流沙加入量的影響:我(wǒ)們選用的是鉻質引(yǐn)流砂--其主要成分為(wéi)鉻(gè)鐵(tiě)礦砂,在鑄造中常用作鑄件型腔內部需快速冷卻部位用料。所以當加入量過多(duō)會導致鋼包水口(kǒu)處鋼水凍結,如需衝開,需較(jiào)多的鋼水方行,所以導致引流鋼水量大。

④新砌築鋼包由於注水口磚高度(dù) 290mm,而包底其他部位厚(hòu)度 350mm,如(rú)氬氣口處,造成(chéng)注(zhù)水口窩處凹陷過深,此處鋼水(shuǐ)氬氣攪拌不到,也會造(zào)成該處鋼水溫度過低的情況。
⑤由於存在精煉鋼水溫度(dù)不均勻的情況(kuàng)對(duì)引流產生巨大影響(xiǎng)。
2 改進措施及對策(cè)
2.1 鋼包機構改進(jìn)
通(tōng)過(guò)將(jiāng)鋼包主軸底部加焊 30mm 墊塊將機構主軸上升定位銷孔進行(háng)了抬高(gāo)處理,同時明確了(le)安裝注水口磚尾部時(shí)與(yǔ)鋼包底(dǐ)部相對位置要求(qiú)(凸出(chū)底部 2cm 以上)。解決了熱裝後鋼包燃氣流量計頭部與水口磚間隙不足的問(wèn)題。
2.2 鋼水(shuǐ)溫度均勻性(xìng)
通過增加精煉鋼水進站測溫,記(jì)錄的工藝(yì)要求結合鋼包烘烤情況判斷偏心爐出鋼溫度是否到達技術要求,避免了精煉初期鋼水溫度過低(dī)的影響。增添了流(liú)量計,通(tōng)過將精煉吹氬供氣,分三個階段製定了氬氣(qì)流量工藝參數,充分利用氬氣攪拌作用使鋼水上(shàng)下層趨(qū)於均勻一致。通過改進了鋼包底部砌築工(gōng)藝,解決了水口座磚處相較其他部位過深所導致的局部鋼水(shuǐ)溫度過低的問題。從而大大改善了鋼包內鋼水溫度均勻(yún)性。
2.3 氬氣供應改進
用(yòng)杜瓦罐替代(dài)了瓶裝氬氣,對氬氣供應方式進行了改進,確保供(gòng)氣長期穩定一致。
2.4 規範引(yǐn)流(liú)砂用(yòng)量
明確了引流砂加入要求,在注水口窩處堆高20mm 即可,使用量降至原先的 1/3。
2.5 改進作業(yè)規(guī)範、製定應急預案
通過改進燃氣流量(liàng)計冷調作業規範和過跨要求以及熱裝時(shí)的作業次序和製定特殊情況下的應急預案,使得燃氣流量計跑偏關不(bú)嚴的(de)情況得以解決。
2.6 建立考核機(jī)製
通(tōng)過將搭班電爐班與(yǔ)澆(jiāo)注班變為一個考核單元,對 3 個考核單元(我(wǒ) 3 個電爐(lú)+3 個澆注班)建立*獎末罰的聯動競爭機製,解決了職(zhí)責不分,獎罰不明的情況,提高了員工積*性。
3 改進後效果
3.1 引流鋼水(shuǐ)量大幅下降(jiàng),降幅達 80%
經(jīng)過改進後,平均每包鋼水引流量由原先的 1.2 噸降到目前的 0.25 噸,由此(cǐ)節約電耗:(1.2 噸(dūn)-0.25 噸)/爐*700kWh/噸 *0.6 元/噸 *2000 爐/年=79.8 萬元。鋼水(shuǐ)利用率由 71.5%提升到 75%。同時日生產任務兌現率,由(yóu)原先的(de) 95%提高到目前的 99%。如表 2、圖 3 所示。
3.2 漏包(bāo)澆注廢品大幅下降
改進後每月減少了因漏包(bāo)澆注所(suǒ)導致的澆不足等搖枕側架廢品數量由原先月 25 隻降到目前的 4 隻,由此年(nián)減少廢品(pǐn)損失 25 萬元。車(chē)間廢品率由原先的 1%下降到目前的 0.5%。具體情況如圖 4 所示。
3.3 漏包澆注導致的砂箱披縫大幅減少
經過改進(jìn)後,大幅減少了漏包(bāo)澆注所導致的砂箱披縫產生,砂箱清理風(fēng)割人員由原先的(de) 5 人降為 1 人,年(nián)節約人工成本 20 萬元。
4 結論
①通過對鋼包機構的改進,以(yǐ)及鋼包(bāo)冷調、燃氣流量計工藝(yì)操作手法的改進確保了(le)燃氣流量計與(yǔ)水口磚相互配合的嚴(yán)密的要(yào)求。
②通過對電爐精煉工藝參數的優化等措施確保了整包鋼水(shuǐ)溫度的均勻性。
③通過對鋼包底部砌築工藝的改進,避免了水口磚處凹陷深所造成的局部鋼水溫度過低(dī)的危害。
④通(tōng)過建立(lì)聯動考核機製使得員工作業質量得到明顯提升。綜上所述,通過有針對性的改進後,引流鋼水量(liàng)大幅下(xià)降 80%,鋼水利用率上(shàng)升 3%。

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