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管道電磁流量計在煙草定量加水係統改造及PLC係統(tǒng)設計
點擊次數:2473 發布時間:2021-01-01 13:35:39
摘(zhāi)要:本研究通過對定量加水係統深入使用,發現定量加水係統存在水源壓力波動大、計(jì)量設備計量精度低和水在管路中預填不充分的問(wèn)題(tí),造成了(le)定量(liàng)加水係統控(kòng)製精度低。為(wéi)提高(gāo)控(kòng)製精度,對其進行(háng)了改造設(shè)計。應用(yòng)證明:改造後的定量(liàng)加水係統能有效滿足卷煙工藝規範對香料廚房配料的控製要(yào)求。
近年來,隨著工廠(chǎng)卷煙品*風格特征的確定以(yǐ)及 2016版《卷煙工藝規範》的實施,現(xiàn)有加水係(xì)統的(de)控製精度已不能滿足生產(chǎn)發展的需要。作為卷煙加工關(guān)鍵環節之一的香料廚房工序,其定量加(jiā)水在(zài)配製糖(táng)料過程中的摻(chān)配精度直(zhí)接影(yǐng)響著所配料液的品質,而料液的品質對卷煙風格特征的穩定性有重要影響,所以定量加水係統(tǒng)的改造設計對提高工廠(chǎng)卷煙產品質(zhì)量、降低生產和管理成本具有重要意義。
1 改造前狀況
工廠的香料廚房係統為國內煙機公司 2004 年設計製造,其定量加(jiā)水係統主要由水源、管道電磁流量計、加水管路元件和控製程序這四部分組成,改進前管路示意圖如圖 1 所示。

其工作過程為:當設定好加水量後,啟動係統往(wǎng)調製罐 7 內定量加水,流(liú)量(liàng)計(jì)前閥 4 開啟(qǐ)對管路進行預填(tián)充,延(yán)時一定時間後,調製罐補水球閥 6 開啟,同時管道電(diàn)磁流量計開始計量,當管道電磁流量計的累積(jī)量與設定加水量一致時,球閥 4 和 6 關閉,定量加水過程完成。在設備使用的過程中(zhōng),發現定量加水係統存在以下問題:
(1)定量(liàng)加水控製精度低。定量加(jiā)水係統的水源為自來水經過軟化處理器後的軟化水,在生產現場(chǎng)用水高峰期時,自來水水壓波動造成軟化水水(shuǐ)壓(yā)波動,從而降(jiàng)低了管道電磁流量(liàng)計的(de)計量(liàng)精度;另(lìng)外,定量加水係統在預填充時管路(lù)處於密閉狀態,管路(lù)中的氣泡無法排除,造成水在管路中預填不充分,當開始往調製罐內加水時,導(dǎo)致經過(guò)管道(dào)電磁流量計計量的水未完全流入到調製罐中。經測試,定量加水係統實際控製精度為 2.13%,不能滿足卷煙工(gōng)藝規範對加水控製精度≤0.5% 的要求。
(2)生產效率低。經過軟化處理器的(de)軟化水流量小(xiǎo),導致配製過程中定量加(jiā)水時(shí)間延長。經測試,定量(liàng)加水100kg 時,需要用時 667s。
綜上所述,原有的香料廚(chú)房定量(liàng)加水係統已不能滿足工廠(chǎng)卷煙生產的要求。為此,對香料廚(chú)房定量加水係統進行改造設計。
2 改造方案
2.1 設(shè)計思路
(1)增加儲(chǔ)水罐,為定量加水(shuǐ)係統提供穩定的水源;同時,儲水罐(guàn)需要具有計量功能。
(2)提高加水係統中(zhōng)水流流量檢測元件的計量精度(dù);定量(liàng)加水係(xì)統滿足控製精度≤0.5% 的要求。
(3)縮短配製過程中定量加水(shuǐ)時間;實現水在(zài)管路中的(de)預填充和管路餘水回收。
2.2 方(fāng)案設計
根據設計(jì)思路,對定量加水(shuǐ)係統的管路進(jìn)行(háng)了改造(zào)設(shè)計,改造後管路(lù)示意圖如圖 2 所示。

其管路主要由三部(bù)分組成,其功能分別(bié)為:
(1)儲水罐進水管路。通過補水閥 3 和壓力變送(sòng)器(qì) 6完成儲水罐水位控製。
(2)定量加水管(guǎn)路(lù)。*先,通過(guò)出水閥 9、多級離(lí)心泵10、流量計前閥(fá) 12 和回水閥 4 完成水(shuǐ)在管路中的預填(tián)充;然後,通過補水閥 4 完成對調製罐的定量加(jiā)水;*後,通過回收閥 17 和單向閥 16 完成對水管中餘水的回收。
(3)儲水罐(guàn)排汙管路(lù)。通過排汙閥 8 完成儲水罐中餘水的排放。
2.3 機械元件選型
(1)儲水罐。儲水罐須具備盛裝配製兩批次料液(yè)需要加水量(liàng)的容積 , 選擇儲水罐容積為 500L 的罐體(tǐ)。為滿足加水(shuǐ)係統的(de)功(gōng)能,其需要具有以下接口:帶(dài)蓋的罐(guàn)口、進水口、回水口、排水口和壓力傳感器安裝接口。向罐體生產廠家提(tí)出技術要求(qiú)進行定製購買(mǎi)。
(2)多級離心泵。為提高定量(liàng)加水時水在(zài)管路中的水壓,采用泵對水進行輸送(sòng)。因多級離心(xīn)泵具有高效節能、性能範圍廣、運行安全平穩、低噪音、長壽命、安裝維修方便等優點,結合設計思路,選擇格蘭(lán)富 CHI2-60 型多(duō)級離心泵,其額定能力為 2500kg/h。
(3)其餘管路(lù)元件。管路中使用氣動球閥都選擇費斯托 CRQH-ER-3/4-B-SA 型兩通(tōng)球閥;管路都采用 DN32 的不鏽鋼管進行連接(jiē);其餘元件根據實際需要(yào)選擇。
2.4 電氣元件選型
(1)質量流量計。科式力質量流量計因其測量準確度高、重複性好,可在較大量程比(bǐ)範圍內,對流體質量流(liú)量實現高準確度直接測量的優(yōu)點,廣泛應用於計量精度要求高的食品和醫藥行業。為提高加水流量的計量精度以及滿足控製要求,選用恩德斯(sī)豪斯(sī) PROMASS83F-DN15 型高精度的(de)質量流量計,其質量流(liú)量測量準確度為 0.2 級。
(2)變頻器。為配合多級離心泵更好的對水壓(yā)的(de)調節,選擇丹(dān)佛斯 VLT2800 型通用變頻器來調節多級離心泵電機的轉速。
(3)其(qí)餘電氣元件。在儲水罐底(dǐ)部選擇安裝橫河EJA210A 型壓力變送器;增加的信號點需(xū)要西門子 ET200S 中數字輸入 / 出模塊(kuài)各 2 塊,模擬信號輸入模塊 1 塊(kuài)。
2.5 軟件改造
運用西門子 SIMATIC Manager 項目管理軟件,完(wán)成以下軟件改造設計工作。
(1)電氣元件組態。把增加的質量流(liú)量計和變(biàn)頻器添加到香料廚房 S7-400 PLC 控製係統的 PROFIBUS 網中,其網(wǎng)絡組態如圖 3 所示,圖中 PROFIBUS-DP 地址 88 和 89 為硬(yìng)件係統增加的質量流量計和變頻器。

(2)程序設計。儲水罐水量(liàng)控製的工作過程(chéng)為:當壓(yā)力變(biàn)送器檢測到儲水(shuǐ)罐的水量低於 450kg 時,補水(shuǐ)閥 3 開啟為儲水罐補水;當水量達到 490kg 時,補水閥 3 關閉;生產配製過程中,循環以上控製過程。儲水罐水量(liàng)控製的程序如圖 4 所示。

定量加水係統的工作過程為:當設定好加水量後,啟動(dòng)係(xì)統(tǒng),多(duō)級離心泵 10、回流閥 4、出水閥 9 和流量計前閥(fá) 12開啟對管路進行預填充;延時 30s 預填充完成後,回流閥 4關閉,調製罐補水閥 14 開啟,同時質量流量計 13 開始計量;當質量流量計(jì)的累積量與設定加水(shuǐ)量一致時,出水閥 9 和調製罐補水閥 14 關閉;調製罐定量加水完成後,開啟回收閥17 和回(huí)流閥 4 以及同未關(guān)閉流量計前閥 12 一起,利用壓縮空氣對管道中水實現回收;延時 30s 水回(huí)收完成後,關閉多級離心泵、球閥 4、12 和 17,定量加水過程完成。定量加水係統主要控製程序如圖 5 所示。

3 應用效果
定量加水係統設計改造完(wán)成後,經測(cè)試,定量加水100Kg 時,需要用(yòng)時 211s,生產效(xiào)率顯著(zhe)提高,改造後比改造前提高了(le) 68.4%;定量加水係統的控製精度提高顯著,定量加水係統的控製精度從改造前 2.13% 提(tí)高到改造後0.07%。定量加水係統改造設計完成以後(hòu),有效的滿足了香料廚房配料的控製要求;同(tóng)時,提高了係統的可靠性、精(jīng)確性和經濟性。
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近年來,隨著工廠(chǎng)卷煙品*風格特征的確定以(yǐ)及 2016版《卷煙工藝規範》的實施,現(xiàn)有加水係(xì)統的(de)控製精度已不能滿足生產(chǎn)發展的需要。作為卷煙加工關(guān)鍵環節之一的香料廚房工序,其定量加(jiā)水在(zài)配製糖(táng)料過程中的摻(chān)配精度直(zhí)接影(yǐng)響著所配料液的品質,而料液的品質對卷煙風格特征的穩定性有重要影響,所以定量加水係統(tǒng)的改造設計對提高工廠(chǎng)卷煙產品質(zhì)量、降低生產和管理成本具有重要意義。
1 改造前狀況
工廠的香料廚房係統為國內煙機公司 2004 年設計製造,其定量加(jiā)水係統主要由水源、管道電磁流量計、加水管路元件和控製程序這四部分組成,改進前管路示意圖如圖 1 所示。

其工作過程為:當設定好加水量後,啟動係統往(wǎng)調製罐 7 內定量加水,流(liú)量(liàng)計(jì)前閥 4 開啟(qǐ)對管路進行預填(tián)充,延(yán)時一定時間後,調製罐補水球閥 6 開啟,同時管道電(diàn)磁流量計開始計量,當管道電磁流量計的累積(jī)量與設定加水量一致時,球閥 4 和 6 關閉,定量加水過程完成。在設備使用的過程中(zhōng),發現定量加水係統存在以下問題:
(1)定量(liàng)加水控製精度低。定量加(jiā)水係統的水源為自來水經過軟化處理器後的軟化水,在生產現場(chǎng)用水高峰期時,自來水水壓波動造成軟化水水(shuǐ)壓(yā)波動,從而降(jiàng)低了管道電磁流量(liàng)計的(de)計量(liàng)精度;另(lìng)外,定量加水係統在預填充時管路(lù)處於密閉狀態,管路(lù)中的氣泡無法排除,造成水在管路中預填不充分,當開始往調製罐內加水時,導(dǎo)致經過(guò)管道(dào)電磁流量計計量的水未完全流入到調製罐中。經測試,定量加水係統實際控製精度為 2.13%,不能滿足卷煙工(gōng)藝規範對加水控製精度≤0.5% 的要求。
(2)生產效率低。經過軟化處理器的(de)軟化水流量小(xiǎo),導致配製過程中定量加(jiā)水時(shí)間延長。經測試,定量(liàng)加水100kg 時,需要用時 667s。
綜上所述,原有的香料廚(chú)房定量(liàng)加水係統已不能滿足工廠(chǎng)卷煙生產的要求。為此,對香料廚(chú)房定量加水係統進行改造設計。
2 改造方案
2.1 設(shè)計思路
(1)增加儲(chǔ)水罐,為定量加水(shuǐ)係統提供穩定的水源;同時,儲水罐(guàn)需要具有計量功能。
(2)提高加水係統中(zhōng)水流流量檢測元件的計量精度(dù);定量(liàng)加水係(xì)統滿足控製精度≤0.5% 的要求。
(3)縮短配製過程中定量加水(shuǐ)時間;實現水在(zài)管路中的(de)預填充和管路餘水回收。
2.2 方(fāng)案設計
根據設計(jì)思路,對定量加水(shuǐ)係統的管路進(jìn)行(háng)了改造(zào)設(shè)計,改造後管路(lù)示意圖如圖 2 所示。

其管路主要由三部(bù)分組成,其功能分別(bié)為:
(1)儲水罐進水管路。通過補水閥 3 和壓力變送(sòng)器(qì) 6完成儲水罐水位控製。
(2)定量加水管(guǎn)路(lù)。*先,通過(guò)出水閥 9、多級離(lí)心泵10、流量計前閥(fá) 12 和回水閥 4 完成水(shuǐ)在管路中的預填(tián)充;然後,通過補水閥 4 完成對調製罐的定量加(jiā)水;*後,通過回收閥 17 和單向閥 16 完成對水管中餘水的回收。
(3)儲水罐(guàn)排汙管路(lù)。通過排汙閥 8 完成儲水罐中餘水的排放。
2.3 機械元件選型
(1)儲水罐。儲水罐須具備盛裝配製兩批次料液(yè)需要加水量(liàng)的容積 , 選擇儲水罐容積為 500L 的罐體(tǐ)。為滿足加水(shuǐ)係統的(de)功(gōng)能,其需要具有以下接口:帶(dài)蓋的罐(guàn)口、進水口、回水口、排水口和壓力傳感器安裝接口。向罐體生產廠家提(tí)出技術要求(qiú)進行定製購買(mǎi)。
(2)多級離心泵。為提高定量(liàng)加水時水在(zài)管路中的水壓,采用泵對水進行輸送(sòng)。因多級離心(xīn)泵具有高效節能、性能範圍廣、運行安全平穩、低噪音、長壽命、安裝維修方便等優點,結合設計思路,選擇格蘭(lán)富 CHI2-60 型多(duō)級離心泵,其額定能力為 2500kg/h。
(3)其餘管路(lù)元件。管路中使用氣動球閥都選擇費斯托 CRQH-ER-3/4-B-SA 型兩通(tōng)球閥;管路都采用 DN32 的不鏽鋼管進行連接(jiē);其餘元件根據實際需要(yào)選擇。
2.4 電氣元件選型
(1)質量流量計。科式力質量流量計因其測量準確度高、重複性好,可在較大量程比(bǐ)範圍內,對流體質量流(liú)量實現高準確度直接測量的優(yōu)點,廣泛應用於計量精度要求高的食品和醫藥行業。為提高加水流量的計量精度以及滿足控製要求,選用恩德斯(sī)豪斯(sī) PROMASS83F-DN15 型高精度的(de)質量流量計,其質量流(liú)量測量準確度為 0.2 級。
(2)變頻器。為配合多級離心泵更好的對水壓(yā)的(de)調節,選擇丹(dān)佛斯 VLT2800 型通用變頻器來調節多級離心泵電機的轉速。
(3)其(qí)餘電氣元件。在儲水罐底(dǐ)部選擇安裝橫河EJA210A 型壓力變送器;增加的信號點需(xū)要西門子 ET200S 中數字輸入 / 出模塊(kuài)各 2 塊,模擬信號輸入模塊 1 塊(kuài)。
2.5 軟件改造
運用西門子 SIMATIC Manager 項目管理軟件,完(wán)成以下軟件改造設計工作。
(1)電氣元件組態。把增加的質量流(liú)量計和變(biàn)頻器添加到香料廚房 S7-400 PLC 控製係統的 PROFIBUS 網中,其網(wǎng)絡組態如圖 3 所示,圖中 PROFIBUS-DP 地址 88 和 89 為硬(yìng)件係統增加的質量流量計和變頻器。

(2)程序設計。儲水罐水量(liàng)控製的工作過程(chéng)為:當壓(yā)力變(biàn)送器檢測到儲水(shuǐ)罐的水量低於 450kg 時,補水(shuǐ)閥 3 開啟為儲水罐補水;當水量達到 490kg 時,補水閥 3 關閉;生產配製過程中,循環以上控製過程。儲水罐水量(liàng)控製的程序如圖 4 所示。

定量加水係統的工作過程為:當設定好加水量後,啟動(dòng)係(xì)統(tǒng),多(duō)級離心泵 10、回流閥 4、出水閥 9 和流量計前閥(fá) 12開啟對管路進行預填充;延時 30s 預填充完成後,回流閥 4關閉,調製罐補水閥 14 開啟,同時質量流量計 13 開始計量;當質量流量計(jì)的累積量與設定加水(shuǐ)量一致時,出水閥 9 和調製罐補水閥 14 關閉;調製罐定量加水完成後,開啟回收閥17 和回(huí)流閥 4 以及同未關(guān)閉流量計前閥 12 一起,利用壓縮空氣對管道中水實現回收;延時 30s 水回(huí)收完成後,關閉多級離心泵、球閥 4、12 和 17,定量加水過程完成。定量加水係統主要控製程序如圖 5 所示。

3 應用效果
定量加水係統設計改造完(wán)成後,經測(cè)試,定量加水100Kg 時,需要用(yòng)時 211s,生產效(xiào)率顯著(zhe)提高,改造後比改造前提高了(le) 68.4%;定量加水係統的控製精度提高顯著,定量加水係統的控製精度從改造前 2.13% 提(tí)高到改造後0.07%。定量加水係統改造設計完成以後(hòu),有效的滿足了香料廚房配料的控製要求;同(tóng)時,提高了係統的可靠性、精(jīng)確性和經濟性。
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