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解決氯氣流量計故障的實驗(yàn)方案說明

點擊次數:1983 發布時間:2020-11-06 08:04:27
摘要:水煤漿為氣化反(fǎn)應的重要原料,水煤(méi)漿成漿(jiāng)性能(néng)、濃度以(yǐ)及粘度對氣化反應有著重要影響,尤其是(shì)濃度影響。如果濃度(dù)偏小,就會增加較多能耗,並且降低係統有效氣產率,所以水煤漿濃度(dù)提高是降低成本的重要手段。但在實際生產中,隨著煤漿濃度提升(shēng),水煤(méi)漿越來越(yuè)難以通過滾筒篩,產生跑漿現象,給工藝(yì)人員帶來較大工作量。為了改善此種狀況所帶來的(de)影響,對磨煤機跑漿進行(háng)了回收優化實驗,通過配備跑漿回(huí)收裝置,將(jiāng)煤漿回收,並重新返回磨煤機進行研磨。本次研究的目的在於減少現場工藝人員勞動強(qiáng)度,降低煤漿粒度分布,提高水煤漿濃度。
煙台萬華氣化裝置使用氯氣流量計製備水煤漿(jiāng)供氣化爐使用,氯氣(qì)流量計出(chū)口處(chù)設置有滾筒篩 , 對水煤漿進行過濾。合格的煤漿穿過滾筒篩篩孔進入小煤(méi)漿(jiāng)槽,進而送入氣化爐係統(tǒng);進入(rù)滾(gǔn)筒篩的水煤漿設計濃度為 59%. 隨著煤氣化工藝不斷(duàn)發展,煤漿濃度逐漸提高,不僅降低了生產能耗(hào),而且能夠提高工藝氣產氣率。通過 Aspen Plus 軟件模擬運行結果,可知煤漿濃度每提高 1.0%,對應氧耗減少4.4Nm3/1000Nm3,煤耗降低 3.4Kg/1000Nm3。因此,為了(le)降低生產成本(běn),提高有效氣產量,水煤漿提濃(nóng)逐漸成(chéng)為各煤化工企業的重點節能項目。然而,在(zài)煤漿提濃狀(zhuàng)況下,*易發生磨(mó)煤機跑漿情況,即水(shuǐ)煤漿不能完全通(tōng)過滾(gǔn)筒篩(shāi)而被螺旋擋板帶(dài)出係統外,此種異常(cháng)生產狀況稱為跑漿,需要人為幹預進行清理;不僅影(yǐng)響現(xiàn)場衛生、汙染嚴重,還加重(chóng)了工藝人員勞動強度。通過對跑出煤(méi)漿進行分析研究,通過檢驗測出數據進行了跑漿回收裝置設(shè)計,並進行(háng)了實驗嚐試,該係統可(kě)代替人工清(qīng)理(lǐ),獨立(lì)於(yú)主裝置,不會對主裝置穩定運行產生影(yǐng)響(xiǎng)。
1 磨煤機跑漿原(yuán)因及跑(pǎo)漿物質(zhì)實驗分析
1.1 鋼棒影響
磨煤機製漿原理如下:不同規格的鋼棒(bàng)按照一定配比在磨煤機內襯板帶動下做自由落體運動,通過鋼棒研磨製備合格水煤漿。磨煤機(jī)筒體內(nèi)部鋼棒總數量越多,則煤漿研磨程度越大,煤漿粒度越細,煤漿(jiāng)顆粒的比表麵積加大,顆粒間分子作用力加大,表現為(wéi)煤漿粘度增大,通過滾筒篩篩孔時阻力增大;相反,鋼棒量減少,則煤漿粒度增大,容易產(chǎn)生粒度較大的煤漿顆粒,不容易通過滾筒篩;粗鋼棒多則(zé)煤漿中(zhōng)粗粒字(zì)較多(duō),細鋼棒多則煤漿中細(xì)粒子多。另外,氯氣流量計(jì)中的鋼(gāng)棒在(zài)磨損到一定程度後會發生斷(duàn)裂,斷裂後的鋼棒不會隨煤(méi)漿進入係統,會隨著跑出(chū)煤漿一(yī)同帶出係統。
1.2 磨煤機進料影響
磨煤機進料量多(duō),煤漿在磨機中(zhōng)停(tíng)留(liú)時間短,研磨程度小(xiǎo),煤漿出料粒度就(jiù)大;相反,磨煤機進料少,在磨機中停留時間就長,煤漿出料(liào)粒(lì)度就細。同樣,磨煤機跑漿跟磨煤機入口進(jìn)料(liào)粒度有關,在相同時間內,進料粒度越大,則出料(liào)粒度(dù)越大;進料粒度越(yuè)細,則出料粒度也越細。
1.3 跑漿物質實驗分析
對跑漿進行分析(xī)後發現,跑漿是(shì)一種由煤漿和一些雜質混合而成(chéng)的半流體物質,當氯氣流量計使用煤倉中煤堆中上部煤(méi)時,由(yóu)於煤質較好,跑漿中小煤塊*少,性質同正常煤(méi)漿(jiāng),隻是固含量稍高;而使(shǐ)用煤堆(duī)底部(bù)的(de)煤時,煤質差氯氣流量計研磨不(bú)充分,跑漿中含(hán)有約 15% 的小(xiǎo)煤塊,分析後的跑漿物質參數如表(biǎo) 1 所示。

2 提高煤漿濃度的通用措施
根據氯氣流量計跑漿原因可以了解到,在保證氯氣流(liú)量計不存(cún)在跑漿(jiāng)情況下,製備高品(pǐn)質(zhì)煤漿需要(yào)滿足兩點要求,即較小入口原(yuán)煤粒度和較低磨機負(fù)荷,保證原煤在磨機內部有較長停留時間與充足滾筒篩過濾麵積 . 通用(yòng)的方法一般有以下兩種,如表 2 所示。

3 跑漿回收工藝設計流程簡介
通過以上(shàng)煤漿提(tí)濃通用方法優缺點比較可以(yǐ)了解到,在現有設計條件基礎上,煤漿濃度提升會帶來一定設備損耗及能源損耗。針對這種情況,為了達到節能而保證氯氣(qì)流量計不跑漿(jiāng),對於磨機跑漿問題進行改善,對跑漿進(jìn)行回收,重新送回磨煤機進行二次研磨,降低了氯氣流量計入口原(yuán)料煤的粒度(dù);同(tóng)時降低了人員(yuán)勞動強度,改善了現場衛生情(qíng)況。具(jù)體跑漿回收裝置設計流程如(rú)圖 1 所示。

3.1 跑漿回收裝(zhuāng)置流程介(jiè)紹
跑漿回收工藝主要設備包括(kuò)跑漿罐、跑漿泵以及相關閥門管件等附屬設備。跑漿回收裝置主要流程如(rú)下:跑(pǎo)出磨煤機的煤漿從滾筒篩的排渣管流下,經過進料鬥中鐵絲網濾去夾帶(dài)鋼棒後進入跑漿罐儲存,裝置實驗中觀察到的*大跑漿量為 0.65m3/h,但跑漿流量十分不穩定,料鬥和鐵絲網同時啟到緩衝跑漿進入罐內(nèi)的作用;鐵絲網上方設置有 IW 水噴頭對鐵絲網上(shàng)堆積跑漿進行衝洗,提高跑漿流動性(xìng);衝(chōng)洗水量正常操作流量為 0.5m3/h。跑漿罐容積為7m3,罐中設置有垂直攪拌設備以防(fáng)止煤漿沉(chén)降,罐底為圓底使跑漿中的(de)煤塊沉積在底部,定期從底部排渣口(kǒu)排出;圓底容納煤塊的容積為 1m3/h,罐內設置液位計。
罐(guàn)體側方靠(kào)下位置設置出口閥和出(chū)料管線,出料管線接入放置於地麵跑漿泵,出(chū)料管線上設(shè)置 IW 水衝洗管線和衝洗閥,IW 水衝洗管線的*大流量為 5m3/h。跑漿泵出口管(guǎn)線連接到氯氣流量計進(jìn)料(liào)口處,跑漿泵、出口閥和 IW 水衝洗閥由跑漿罐液位控製。
3.2 跑漿回(huí)收裝(zhuāng)置設(shè)計運(yùn)行(háng)程序步(bù)驟
*一,投用。係(xì)統投(tóu)用前,確認排渣閥關閉,打開稀釋水閥,將液(yè)位對泵和攪拌係統的邏輯控製投用。
*二,高液位觸發邏輯(jí)。液位高於 L2 後,跑漿罐出口閥打開,泵啟動(dòng),跑漿通(tōng)過跑漿泵送回氯氣流量計入口。
*三,低液(yè)位(wèi)觸發邏輯。液位高於 L1 時(shí),攪拌係統運轉,低於 L1 時停止;液位低於 L1 時,觸發衝洗停泵程序,出口閥關(guān)閉,衝洗水閥打(dǎ)開,衝洗管路 5min,之後泵停止(zhǐ)運行,衝洗水閥關閉。
*四,排渣。排渣前由中控降低氯氣流量(liàng)計進煤量,降低煤漿濃度,使滾筒篩不跑漿,並(bìng)關閉稀釋水閥;隨後(hòu)啟動跑漿程序。跑漿程序啟動後,泵啟動,降低液位至 Lmin 後觸發衝洗停泵程序(xù)。現場(chǎng)人員確認收集車就位,打開(kāi)排渣閥;現場人員確認(rèn)排渣完畢後,關閉排渣閥,將磨機進煤量(liàng)調至(zhì)正常,打開(kāi)稀釋水閥。
4 實驗運行效果分析
通過近半個月實驗運行,在實際使用過程中發現實際效果並不是特別理想,雖然在一定程度(dù)上減少了工作人員勞動量,但是對於(yú)煤漿濃度提(tí)升沒有明顯改善(shàn),存(cún)在一些阻礙因素,影響了實驗順利進行,主要問題如下。
*先,跑漿(jiāng)罐入口管線過濾(lǜ)器堵塞,跑漿無法順利進入跑漿罐。此處設計過濾器的目的是為了防止較大(dà)顆粒雜誌進入跑漿罐從而堵(dǔ)塞跑漿泵。後期整改措施(shī)為取消此(cǐ)處過濾(lǜ)器,使煤漿能夠順利進入跑漿罐。
其次,跑(pǎo)漿泵堵塞,無法正常打量。雖(suī)然跑漿罐內有攪拌器,但是跑漿泵是間歇運(yùn)行,跑(pǎo)漿中大部分顆粒在跑漿罐內部聚集到罐底,當跑漿泵啟動時,較多的煤漿大顆粒進入到跑(pǎo)漿泵,導致機泵堵塞。後期整(zhěng)改措施為增加跑漿罐罐底排汙開啟頻次(cì),降低大(dà)塊顆粒煤進(jìn)入跑漿泵的可(kě)能性。
*後,跑漿容易在(zài)滾筒篩跑漿口斜坡處聚集。由於跑漿自身性質,跑漿流動性及穩定性*差,跑漿進入到跑漿回收罐入口管線處有一定坡度,大約為 45°,跑漿在此處特別容易聚集。針對這項問題,解決措施為在斜坡(pō)處增加IW 持續小流量衝洗,把(bǎ)跑漿進行稀釋後返回磨煤機(jī)。但是此項整改(gǎi)措施增加了磨煤機進料的水煤比調節難度,磨煤機進水量不確(què)定使得煤漿濃度不易調節(jiē)。
5 結語
盡管這次跑漿回收實驗結果不是特別理(lǐ)想(xiǎng),由於(yú)實際生產中的一些因素存在,導致與理想結果存在偏差(chà),但是(shì)卻(què)為我們下一步整改方案指明(míng)了(le)方向。通過合理優化跑漿回收(shōu)罐入口管線坡度,斜坡衝洗(xǐ)水使用磨煤機進料中的一部分水,跑漿回收(shōu)係(xì)統(tǒng)調整為持續供水,保證磨煤機水煤比調控,從而提高(gāo)煤(méi)漿濃(nóng)度,達(dá)到降低能耗、降低勞動強度的目的。

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