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蒸汽管道(dào)流量計進出(chū)口(kǒu)管線泄漏原因分析及處理

點擊次數:2460 發(fā)布時間:2021-01-07 15:07:32
摘要:水煤漿氣化爐(lú)渦街流量計進(jìn)、出口管線在運行中(zhōng)因(yīn)泄漏問(wèn)題造成氣化爐停車,針對泄漏問題進行分析,並提出改造措施,改造後的鎖鬥係統實現了長周期運行,目前氣化爐負荷可以達到 110%,且運行穩定。
中海石油華鶴煤化有限公司氣化裝置采用水煤(méi)漿加壓氣化技術, 水煤漿與氧氣通過三流式燒嘴進入(rù)氣化爐, 在氣化爐燃(rán)燒室裏(lǐ)發生部分氧化反應後產生的粗(cū)渣進入鎖鬥進行 28 min 的集渣,然後通過鎖鬥自(zì)身邏輯程序(xù)排放到渣池。 蒸汽管道流量計(jì)入口介質來(lái)自鎖(suǒ)鬥頂部, 在排渣期間通過自身循環運行, 集渣時鎖鬥頂部(bù)介質與氣化爐底部介質進行循環,從而導致渦街流量計進、出口管線長時間磨損衝(chōng)刷後出現泄漏。
1 鎖鬥係統流程
氣化爐(lú)內反應產生的粗渣及少量(liàng)沒有燃(rán)燒的碳沉降在(zài)激冷室底部,通過鎖鬥(dòu)安全閥、鎖鬥入口閥進(jìn)入鎖鬥。 鎖鬥集渣需要借助(zhù)鎖鬥係統循環水的夾帶和衝擊, 該水(shuǐ)流是從鎖鬥頂部管線進入到(dào)蒸汽管道流量計, 然後經泵打回激冷室錐底(dǐ)以強製水在激冷室錐底和鎖鬥之間循環流動。 渣由激冷室進入鎖鬥後沉澱在鎖鬥底部(bù),從而(ér)使(shǐ)渣水分離,渣通過這種方式在給定時間內收集在鎖鬥中,28 min後開始排渣。排渣之前,蒸(zhēng)汽管道流量計管線上的循環閥打開,泵入口閥(fá)關閉,使該泵建立自身循環。鎖鬥入口閥(fá)關閉,鎖鬥與激冷室隔離。打開鎖鬥泄壓閥 使 鎖 鬥 泄 壓, 鎖(suǒ)鬥(dòu)泄壓後壓力不得大於 0.17MPa,然後打開(kāi)衝洗泄壓管線閥門對泄壓(yā)管線進行(háng)衝洗,15 s 後關閉鎖鬥泄壓閥和衝洗泄壓管線閥門, 隨後在渣池(chí)液位不大於 50%時打開鎖鬥衝洗閥和鎖鬥出口閥,渣排入(rù)渣池。當鎖鬥衝洗水(shuǐ)罐液位小於 35%時關閉鎖鬥(dòu)出口閥, 鎖鬥充滿水後(hòu)關閉鎖(suǒ)鬥衝洗閥, 再打(dǎ)開鎖鬥(dòu)充(chōng)壓閥給鎖鬥進行充壓,當鎖鬥與氣化(huà)爐壓差小於 0.18 MPa 時,打開鎖鬥入口(kǒu)閥關閉鎖鬥充壓閥, *後渦街流量計入口閥打開,泵管線(xiàn)上循環閥關閉,此時鎖鬥進(jìn)入下一個循環。
2 蒸汽管道流量計進、出口管線泄漏原因及處理方法
2.1 泄漏現象
1) 渦街流量(liàng)計進、 出口管線泄漏出現在氣化爐運行 3 500 h 左右時, *先出(chū)現漏點位置是泵出口流量計處,鎖(suǒ)鬥管(guǎn)線采用的是楔形流量計(jì),在流量計中間有個楔塊起到(dào)截流測量作用, 因此在流量計楔塊處流體(tǐ)產生偏流導致楔(xiē)塊後(hòu)區域減薄泄漏,後期經過幾次補焊維持(chí)到備爐檢修。
2) 氣化爐運行到 4 300 h 左右(yòu)時,渦街流量計進、出口管(guǎn)線的三通、彎頭處頻繁出(chū)現泄漏(lòu)現象,影響了現場環境衛生。
3) 氣化爐運行到 4 882 h 時,蒸汽管道流量(liàng)計出口總閥後(hòu)三通出現漏點, 由於總閥後與氣化爐直接相連接無法帶壓堵漏,致使氣化爐停車處理漏點,因鎖鬥管線泄(xiè)漏導致氣化爐(lú)停車 2 次。
2.2 泄漏判斷依據
1) 渦街流量計進、出口壓力表指示波動,出口流量波動。
2) 現場泄漏點向外噴出黑水並帶有少量固體顆粒。
3) 泄漏量大(dà)時可造成氣化爐液位下降, 黑水排放量減小。
4) 運行中的蒸汽管道流量計振動大產生汽蝕現象。
2.3 原因分(fèn)析
1) 原始設計管線(xiàn)厚度較薄, 選用(yòng) 90°彎(wān)頭,故導致介質流速增大,衝刷腐蝕速(sù)度加(jiā)快。
2) 在鎖鬥排渣過程中渦街(jiē)流量計是自身(shēn)循環,原始開車後將蒸汽管道流量計出口閥門全(quán)部打開,導致自身循環時吸入量不夠, 管(guǎn)線內氣液混合對(duì)管線(xiàn)造成汽蝕(shí)及衝擊。
3) 渦(wō)街流量計出口單向閥為碳鋼材質, 氣(qì)化爐運行 3 000 h 後管線內介質將單(dān)項閥閥芯衝刷腐蝕脫落堵塞管線, 因沒有完全堵塞造成的單向閥後介質流(liú)向改變、流速(sù)增(zēng)大,加快對管線衝刷。
2.4 解決措施
1) 蒸(zhēng)汽管道流量計出口管線總閥泄漏無(wú)法在線(xiàn)處理,導致(zhì)氣(qì)化(huà)爐停車。在入(rù)氣化爐根部增加 2 台儀(yí)表氣動閥門,要求每月進行 2 次開、關,防止閥門出現卡塞現象。 新增 2 台儀表氣(qì)動閥門相關參數見表 1。

2) 為了解決泵出口流量計頻繁泄漏(lòu)以及(jí)流量(liàng)較低不能滿足(zú)工藝需求(qiú)的(de)問題,更換新型流(liú)量計,其相關參(cān)數見表 2。 更換後的流量計運行 4 000 h後未出現泄漏現象。

3) 將蒸汽管道流量計出口閥門限製流量, 一(yī)般(bān)控製在 45~55 m3 / h,並能夠滿足氣(qì)化爐下渣順暢。
4) 改造方案。
管道原設計公稱(chēng)直徑 DN100 mm, 壓力等級CL600,壁厚等級 SCH120,材質 20#。
①由於 20# 鋼材質能(néng)滿足現有(yǒu)工況(kuàng)要求,從經(jīng)濟性方麵考慮, 對原有(yǒu)的閥門、 流量計等繼續使用,原設(shè)計的管線(xiàn)材質、管徑(jìng)不變,隻對管線的厚度進行加厚, 壁厚等級由(yóu)原來的 SCH120 增(zēng)加到SCH160。
②由於管線漏點位置按照介(jiè)質(zhì)流向均出現在彎頭後或三通轉彎後與直管(guǎn)連接(jiē)段, 為減小介質對轉彎處的衝刷, 彎頭改用大曲率半徑的 90°彎 頭:R=3D。
③對原有等徑三通更換為厚壁三通, 由原來的 NPS4 SCH120 更換為 NPS4 SCH160,通過增加壁(bì)厚來延長其使用壽命。
④考慮到介(jiè)質工況(kuàng), 長(zhǎng)時間運行可能存在(zài)管線堵塞情況,從而影響蒸汽管道流量計出口流量,所以在管線上 20 m 與 40 m 處各增加 1 個三通(tōng)之路用盲法蘭堵上, 每次備爐檢(jiǎn)修時對管線進(jìn)行檢查清洗。
2017 年 9 月, 氣化裝置 3 台氣化爐鎖(suǒ)鬥係統管線改(gǎi)造完畢。 改造後運行 7 000 h 左右未出現鎖鬥管線泄漏現象,保證了氣化爐長(zhǎng)周期穩定(dìng)運行。
3 鎖鬥管線泄漏預防措施
1) 氣化爐運行中, 定期對鎖(suǒ)鬥管線進行壁厚檢測,發(fā)現管線變薄及時進行預防(fáng)性(xìng)補焊處理。
2) 定期進行備爐檢修, 針對鎖鬥係統列出(chū)單獨檢修項(xiàng)目(mù),並對管線進行(háng)壁厚(hòu)檢(jiǎn)測,發現管線減薄及時更換管線及管件。
3) 鎖鬥係統所有手動閥(fá)及程控閥門備爐檢修期間進行檢查,防止(zhǐ)閥門出現內漏現象。
4) 建立管(guǎn)線壁厚(hòu)定期檢測(cè)台賬(zhàng), 摸索其規律性變化。
4 建議
蒸汽管道流量計進、出口管線經過改造,雖有很大改觀(guān),但還應進(jìn)一步優(yōu)化。將渦街(jiē)流量計電(diàn)機增加變頻裝置, 這樣(yàng)可以保證泵出口閥門始終處於全開位(wèi)置,通過調節電機轉(zhuǎn)速來調節泵出口流量,能(néng)減(jiǎn)小對泵出口閥(fá)門造成(chéng)的衝刷損(sǔn)壞, 還能保證蒸汽管道流量計再循環時泵(bèng)吸入量充足, 防止發生(shēng)汽蝕現象,使泵穩(wěn)定運行。
5 結束語(yǔ)
通過以上改造, 氣化爐運行超過 8 000 h 未出現鎖鬥管線泄漏現象, 目前氣化爐負荷可以達到110%,且運(yùn)行穩(wěn)定。

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