解決蒸汽流量計故障的實驗(yàn)方案說明
點擊次數:2401 發布時間:2021-03-19 07:52:23
摘(zhāi)要:水煤漿為氣化反應的重要原料,水煤漿成漿性能、濃度以及粘度對氣化(huà)反應有著重要影響,尤(yóu)其是濃度影響(xiǎng)。如果濃(nóng)度偏小(xiǎo),就會增加較多能耗,並且降低係統有(yǒu)效氣產率,所以水煤(méi)漿濃度提高是降低(dī)成本的重(chóng)要(yào)手段。但在實際生產中,隨著煤漿濃度提升,水煤漿越來越難以通過滾筒篩,產生跑漿現象,給工藝人員帶來較大工作量。為了改善此種(zhǒng)狀況所帶來的影響,對磨煤機跑漿進行(háng)了回收優化實驗,通過配備跑漿回收裝置,將煤漿回(huí)收,並重新返回磨煤機進行研磨(mó)。本次研究的目的在於減少現(xiàn)場工藝人員勞動強度,降低煤漿粒度分布,提(tí)高水煤漿濃度。
煙台萬華氣化裝置使用(yòng)蒸汽流量(liàng)計製備水煤漿(jiāng)供氣化(huà)爐使用,蒸汽(qì)流量計出口處設置有滾筒篩 , 對水(shuǐ)煤漿(jiāng)進行過濾。合格的(de)煤漿穿過滾筒篩篩孔(kǒng)進入小煤漿槽,進而送入氣化爐係統;進入滾筒篩的水煤漿設計濃度為 59%. 隨著煤氣化工(gōng)藝不(bú)斷發展,煤漿濃度逐漸提高,不(bú)僅降(jiàng)低了生產能耗,而且能夠提高工藝氣產氣率。通過 Aspen Plus 軟件模擬運行結果,可知煤漿濃度每提高 1.0%,對應氧(yǎng)耗減少4.4Nm3/1000Nm3,煤耗降低 3.4Kg/1000Nm3。因此,為了降低(dī)生產成本,提高有效氣產量,水煤漿提濃逐(zhú)漸成為(wéi)各煤化工企業的重點節能項目。然而,在煤漿(jiāng)提濃狀況下,*易發生磨煤機(jī)跑漿情況,即水煤漿不能完全通過滾筒篩(shāi)而被(bèi)螺旋擋板帶出係統外(wài),此(cǐ)種異常生產狀況稱為(wéi)跑漿,需要人為幹預進行清理;不僅影響(xiǎng)現場衛生、汙染嚴重,還加重了工藝人員勞動強度。通過對跑出(chū)煤漿進行分(fèn)析研究,通過(guò)檢驗測出數據進行了跑漿回(huí)收裝置設計,並進(jìn)行了實(shí)驗嚐試,該係(xì)統(tǒng)可代替(tì)人工清理,獨(dú)立於主裝置,不會(huì)對主裝置穩定運行產生影響。
1 磨煤機跑漿原因及跑漿物(wù)質實驗(yàn)分析
1.1 鋼棒影響
磨煤機製漿原理如下:不同規格的鋼棒按照一定配比在磨煤機內襯板帶(dài)動下做自由落體(tǐ)運動(dòng),通(tōng)過鋼棒研磨(mó)製備合格水煤漿。磨煤機筒體內部鋼棒總數(shù)量越多,則(zé)煤漿研磨程度越大,煤(méi)漿粒度越細,煤漿顆粒的比表(biǎo)麵積加大,顆粒間分子作用力加大,表現為煤漿粘度增大,通過滾筒篩篩孔時阻力增(zēng)大;相反,鋼棒量減少(shǎo),則煤漿粒度增大,容易產生粒度較大的煤漿顆(kē)粒,不容易通(tōng)過滾筒篩;粗鋼棒多則(zé)煤漿中粗粒(lì)字較(jiào)多,細鋼棒多則煤漿中細粒子多。另外,蒸汽流量計中的鋼棒在磨損到一定程(chéng)度後會發生斷裂,斷(duàn)裂後的鋼棒不會隨煤漿(jiāng)進入係統,會隨著跑出煤漿一同帶出係統。
1.2 磨(mó)煤(méi)機進(jìn)料(liào)影響(xiǎng)
磨煤機進料量多,煤漿在磨機中停留時間短,研磨(mó)程度小(xiǎo),煤漿出料粒度就(jiù)大;相(xiàng)反,磨煤機進料少,在磨機中停留時(shí)間就長,煤漿出料粒度就細。同樣,磨煤(méi)機跑漿跟磨煤機入口進料粒度有關,在相同時間(jiān)內,進(jìn)料粒度越大,則出料粒度越大;進料粒度越細,則出料粒度也越細。
1.3 跑漿物質實驗分析
對跑漿進(jìn)行分析後(hòu)發現,跑漿是一種由煤漿和一些雜(zá)質混合而成的半流(liú)體物(wù)質,當蒸汽流量計使用煤倉中煤堆中上部煤時(shí),由於煤質較好,跑漿(jiāng)中小煤塊*少,性質(zhì)同正常煤漿(jiāng),隻是固(gù)含量(liàng)稍(shāo)高;而使用煤堆底部的煤時,煤質差(chà)蒸(zhēng)汽流量計研磨不充分,跑漿中含(hán)有約 15% 的小(xiǎo)煤塊(kuài),分析後的跑漿物質參數如表 1 所示。

2 提高煤漿濃(nóng)度的通用措施
根(gēn)據(jù)蒸汽流量(liàng)計跑漿原因可以了解到,在(zài)保證蒸汽流量計不存在(zài)跑漿情況下,製備(bèi)高品質煤漿需要(yào)滿足兩點要求,即較(jiào)小入口原煤粒度和較低磨機負荷,保證原煤在磨機內部有較長停留時間與充足(zú)滾筒篩過濾麵積 . 通用的方法一般有以下兩種,如表 2 所(suǒ)示(shì)。

3 跑漿回(huí)收工藝設計(jì)流程簡介
通過以上煤(méi)漿提濃通用方法優缺點比較可以了解到,在(zài)現有設計條件基(jī)礎上,煤漿濃度提升會帶來一(yī)定(dìng)設(shè)備損耗及能源損耗(hào)。針(zhēn)對這種情況(kuàng),為了達到節能而保證蒸(zhēng)汽流量(liàng)計不跑漿,對於磨機跑漿問題進行改善,對跑漿進行回收,重新送回磨煤機進行二次研磨,降低了(le)蒸汽流量計入口原料(liào)煤的粒度;同(tóng)時降低了人員勞動強度,改(gǎi)善了(le)現場衛生情況。具(jù)體跑漿回收裝置(zhì)設計流程如圖 1 所示。

3.1 跑漿回收(shōu)裝置流程介紹
跑漿回收工藝主要設備包括跑漿罐、跑漿泵以及相關閥門管件等附屬(shǔ)設備。跑漿回收裝置主要流程如下:跑出磨煤機的煤漿(jiāng)從滾筒篩的排渣管(guǎn)流下,經過進料鬥中鐵絲網濾去(qù)夾帶鋼棒(bàng)後進(jìn)入跑漿罐儲存,裝置實驗中觀察到的*大跑漿量為 0.65m3/h,但跑漿流量(liàng)十分不穩定,料鬥和(hé)鐵絲網(wǎng)同時啟到緩衝跑(pǎo)漿(jiāng)進入罐內的作(zuò)用;鐵絲(sī)網上方設(shè)置有 IW 水噴頭對鐵絲網上堆積跑漿進行(háng)衝洗,提高跑漿流動性;衝(chōng)洗水量正常操作流量為 0.5m3/h。跑漿罐容積為7m3,罐中設置有垂直攪拌設備以防止(zhǐ)煤漿沉降,罐底為圓底使(shǐ)跑漿中的煤(méi)塊沉積在底部,定期從底部排渣口排出;圓底容納煤塊的容積(jī)為 1m3/h,罐內設(shè)置液位(wèi)計。
罐體側方靠下位置設置出口閥(fá)和出料管線,出(chū)料管線接入放置於(yú)地麵跑漿泵,出(chū)料管線上設置 IW 水衝(chōng)洗管線和衝洗閥,IW 水衝洗管線的*大流(liú)量為 5m3/h。跑漿泵出口管線連(lián)接到蒸汽流量計進料口處,跑漿泵、出口閥和 IW 水衝洗閥由跑漿罐液(yè)位控製(zhì)。
3.2 跑漿(jiāng)回收裝置設計運行程序步(bù)驟
*一,投用。係統投用前,確認排渣閥關閉(bì),打開稀釋水閥,將液位對泵和攪拌(bàn)係統的邏輯控製投用。
*二,高液位觸發邏輯。液位高於 L2 後,跑漿罐出口閥打開,泵啟動,跑漿通過跑漿(jiāng)泵送(sòng)回蒸汽流量計(jì)入口(kǒu)。
*三,低液位觸發邏輯。液位高於 L1 時,攪拌係統運(yùn)轉,低於(yú) L1 時停止;液(yè)位(wèi)低於 L1 時,觸發衝洗停泵程序,出口閥關閉,衝洗(xǐ)水閥打開,衝洗管路 5min,之後泵停(tíng)止(zhǐ)運行,衝洗水閥關閉。
*四,排渣。排(pái)渣前(qián)由中控降低(dī)蒸汽(qì)流(liú)量計進煤量,降低煤漿濃度,使滾筒篩不跑漿,並關閉稀釋水閥;隨後啟動跑漿程序。跑漿程(chéng)序啟動後,泵(bèng)啟動(dòng),降低液位至(zhì) Lmin 後觸發衝洗停泵程序。現場人(rén)員確認(rèn)收集車(chē)就位,打開排渣閥;現場人員確認排渣(zhā)完畢後,關閉排渣閥,將磨機進煤量調至正常,打開稀釋水閥。
4 實驗運行效果分析
通(tōng)過近半個月實驗運行,在實際使用(yòng)過程中發現實際效(xiào)果並不是特別理想,雖(suī)然在一定程度上減少了工作人員(yuán)勞動量,但是對於煤漿濃度提升沒有(yǒu)明顯改善,存在一些阻礙因素,影(yǐng)響了實驗順利進行,主要問題(tí)如下。
*先,跑漿罐入口管線過濾器堵塞,跑漿(jiāng)無法順利進入跑漿罐。此處設計(jì)過濾器的目的是為了防止(zhǐ)較大顆粒雜誌進入跑漿罐從而(ér)堵塞跑漿泵。後期整改措(cuò)施為取消此處過濾器,使煤漿能夠順利(lì)進入跑漿罐。
其(qí)次(cì),跑漿泵堵(dǔ)塞,無法正常打(dǎ)量。雖然跑漿罐內有攪拌器(qì),但是跑漿泵是間歇運行,跑漿中大部分顆粒在跑漿罐內(nèi)部聚集到(dào)罐底,當跑漿泵啟動時(shí),較多的煤漿大顆粒進入到跑漿泵,導致機泵堵塞。後期整改措施為增加跑漿罐罐底排汙開啟頻次,降低大塊顆粒煤進入跑(pǎo)漿泵的可能性。
*後,跑漿容易在滾筒篩跑漿口斜坡處聚集。由於跑漿(jiāng)自身(shēn)性質,跑漿流動性及(jí)穩定性*差,跑漿進入到跑漿回收罐入口管(guǎn)線處有一定坡度(dù),大約為 45°,跑漿在此處特別容易聚集。針(zhēn)對這項問題,解(jiě)決措施為在斜坡處增加IW 持續小流量衝洗,把跑漿進行稀釋後返回磨煤(méi)機。但是此(cǐ)項整改措施增加了磨煤機進料的水(shuǐ)煤比(bǐ)調節難度,磨煤(méi)機進水量不確定使得煤漿(jiāng)濃度不易調節。
5 結語
盡管這次跑漿回收實驗結果不是特別(bié)理想,由於實際生產中的一些因素存在,導致與理想(xiǎng)結果存在偏差,但是卻為我們下一步整改方案指明了方向(xiàng)。通過合理(lǐ)優化(huà)跑漿回收罐(guàn)入口管(guǎn)線坡度,斜坡(pō)衝洗水使用磨煤機進料中的一部分水,跑漿回收係統調整為持續供水(shuǐ),保證磨煤機水煤比調控,從而提高煤漿濃度,達到降低能耗、降低(dī)勞動強度的目的(de)。
蒸汽流量計如何正(zhèng)確選型 關(guān)於(yú)蒸汽流量計如何(hé)選型 蒸(zhēng)汽流量計量產生影響的主要問題有哪些 蒸汽流量計的基本原理 蒸汽流量計常見故障檢查處理和維護 蒸汽流量計設備如何(hé)預防堵塞處理 蒸汽式流量計,高壓蒸汽流量計 蒸汽(qì)流量(liàng)計價格,蒸汽預付費(fèi)流量計(jì) 蒸汽流(liú)量計價格,電廠蒸汽流量計 蒸汽流量計廠家,高壓蒸汽用什麽流量(liàng)計 蒸汽流量計廠家(jiā),測蒸汽的流量計 蒸汽流量計在工程應用中要應對一係列問題及相關解決方法 解決蒸汽流量(liàng)計故障的(de)實(shí)驗方案說明 實例(lì)集中蒸汽流量計改(gǎi)造及策略控製分析 蒸汽流量計(jì)的原理與空氣標定(dìng)及蒸汽裝置的數據對比 蒸汽(qì)流量計在工業生產中的使用與維(wéi)護 蒸汽流量(liàng)計的工作原理與結構(gòu)分(fèn)析 蒸(zhēng)汽流量計(jì)選型(xíng)參數表 蒸汽流量計安裝要求 蒸汽(qì)流量(liàng)計選型樣譜與訂貨須知 蒸汽流量計有幾種 蒸汽(qì)流量(liàng)計液(yè)晶表頭的參數設置 蒸汽流量計接線(xiàn)端子圖 影響飽和蒸汽流量計(jì)測量的因素及解決此類(lèi)問題的途徑 溫壓補償蒸汽流量計與楔(xiē)形流量計的優缺點及選型注意事項 關於鍋爐蒸汽流量計的產生誤差原因及日常維護要(yào)點 管道蒸汽流量計在安裝調試中會遇到(dào)的四種(zhǒng)故障原因(yīn)分析 一(yī)寸管道蒸汽(qì)流量(liàng)計應用時(shí)的故障處理分析(xī) 影響(xiǎng)管道內蒸汽流量計在蒸汽計量中準確度因素的分析 影響煤氣40管道蒸汽流(liú)量(liàng)計精確度的因素(sù)及應對策略
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1 磨煤機跑漿原因及跑漿物(wù)質實驗(yàn)分析
1.1 鋼棒影響
磨煤機製漿原理如下:不同規格的鋼棒按照一定配比在磨煤機內襯板帶(dài)動下做自由落體(tǐ)運動(dòng),通(tōng)過鋼棒研磨(mó)製備合格水煤漿。磨煤機筒體內部鋼棒總數(shù)量越多,則(zé)煤漿研磨程度越大,煤(méi)漿粒度越細,煤漿顆粒的比表(biǎo)麵積加大,顆粒間分子作用力加大,表現為煤漿粘度增大,通過滾筒篩篩孔時阻力增(zēng)大;相反,鋼棒量減少(shǎo),則煤漿粒度增大,容易產生粒度較大的煤漿顆(kē)粒,不容易通(tōng)過滾筒篩;粗鋼棒多則(zé)煤漿中粗粒(lì)字較(jiào)多,細鋼棒多則煤漿中細粒子多。另外,蒸汽流量計中的鋼棒在磨損到一定程(chéng)度後會發生斷裂,斷(duàn)裂後的鋼棒不會隨煤漿(jiāng)進入係統,會隨著跑出煤漿一同帶出係統。
1.2 磨(mó)煤(méi)機進(jìn)料(liào)影響(xiǎng)
磨煤機進料量多,煤漿在磨機中停留時間短,研磨(mó)程度小(xiǎo),煤漿出料粒度就(jiù)大;相(xiàng)反,磨煤機進料少,在磨機中停留時(shí)間就長,煤漿出料粒度就細。同樣,磨煤(méi)機跑漿跟磨煤機入口進料粒度有關,在相同時間(jiān)內,進(jìn)料粒度越大,則出料粒度越大;進料粒度越細,則出料粒度也越細。
1.3 跑漿物質實驗分析
對跑漿進(jìn)行分析後(hòu)發現,跑漿是一種由煤漿和一些雜(zá)質混合而成的半流(liú)體物(wù)質,當蒸汽流量計使用煤倉中煤堆中上部煤時(shí),由於煤質較好,跑漿(jiāng)中小煤塊*少,性質(zhì)同正常煤漿(jiāng),隻是固(gù)含量(liàng)稍(shāo)高;而使用煤堆底部的煤時,煤質差(chà)蒸(zhēng)汽流量計研磨不充分,跑漿中含(hán)有約 15% 的小(xiǎo)煤塊(kuài),分析後的跑漿物質參數如表 1 所示。

2 提高煤漿濃(nóng)度的通用措施
根(gēn)據(jù)蒸汽流量(liàng)計跑漿原因可以了解到,在(zài)保證蒸汽流量計不存在(zài)跑漿情況下,製備(bèi)高品質煤漿需要(yào)滿足兩點要求,即較(jiào)小入口原煤粒度和較低磨機負荷,保證原煤在磨機內部有較長停留時間與充足(zú)滾筒篩過濾麵積 . 通用的方法一般有以下兩種,如表 2 所(suǒ)示(shì)。

3 跑漿回(huí)收工藝設計(jì)流程簡介
通過以上煤(méi)漿提濃通用方法優缺點比較可以了解到,在(zài)現有設計條件基(jī)礎上,煤漿濃度提升會帶來一(yī)定(dìng)設(shè)備損耗及能源損耗(hào)。針(zhēn)對這種情況(kuàng),為了達到節能而保證蒸(zhēng)汽流量(liàng)計不跑漿,對於磨機跑漿問題進行改善,對跑漿進行回收,重新送回磨煤機進行二次研磨,降低了(le)蒸汽流量計入口原料(liào)煤的粒度;同(tóng)時降低了人員勞動強度,改(gǎi)善了(le)現場衛生情況。具(jù)體跑漿回收裝置(zhì)設計流程如圖 1 所示。

3.1 跑漿回收(shōu)裝置流程介紹
跑漿回收工藝主要設備包括跑漿罐、跑漿泵以及相關閥門管件等附屬(shǔ)設備。跑漿回收裝置主要流程如下:跑出磨煤機的煤漿(jiāng)從滾筒篩的排渣管(guǎn)流下,經過進料鬥中鐵絲網濾去(qù)夾帶鋼棒(bàng)後進(jìn)入跑漿罐儲存,裝置實驗中觀察到的*大跑漿量為 0.65m3/h,但跑漿流量(liàng)十分不穩定,料鬥和(hé)鐵絲網(wǎng)同時啟到緩衝跑(pǎo)漿(jiāng)進入罐內的作(zuò)用;鐵絲(sī)網上方設(shè)置有 IW 水噴頭對鐵絲網上堆積跑漿進行(háng)衝洗,提高跑漿流動性;衝(chōng)洗水量正常操作流量為 0.5m3/h。跑漿罐容積為7m3,罐中設置有垂直攪拌設備以防止(zhǐ)煤漿沉降,罐底為圓底使(shǐ)跑漿中的煤(méi)塊沉積在底部,定期從底部排渣口排出;圓底容納煤塊的容積(jī)為 1m3/h,罐內設(shè)置液位(wèi)計。
罐體側方靠下位置設置出口閥(fá)和出料管線,出(chū)料管線接入放置於(yú)地麵跑漿泵,出(chū)料管線上設置 IW 水衝(chōng)洗管線和衝洗閥,IW 水衝洗管線的*大流(liú)量為 5m3/h。跑漿泵出口管線連(lián)接到蒸汽流量計進料口處,跑漿泵、出口閥和 IW 水衝洗閥由跑漿罐液(yè)位控製(zhì)。
3.2 跑漿(jiāng)回收裝置設計運行程序步(bù)驟
*一,投用。係統投用前,確認排渣閥關閉(bì),打開稀釋水閥,將液位對泵和攪拌(bàn)係統的邏輯控製投用。
*二,高液位觸發邏輯。液位高於 L2 後,跑漿罐出口閥打開,泵啟動,跑漿通過跑漿(jiāng)泵送(sòng)回蒸汽流量計(jì)入口(kǒu)。
*三,低液位觸發邏輯。液位高於 L1 時,攪拌係統運(yùn)轉,低於(yú) L1 時停止;液(yè)位(wèi)低於 L1 時,觸發衝洗停泵程序,出口閥關閉,衝洗(xǐ)水閥打開,衝洗管路 5min,之後泵停(tíng)止(zhǐ)運行,衝洗水閥關閉。
*四,排渣。排(pái)渣前(qián)由中控降低(dī)蒸汽(qì)流(liú)量計進煤量,降低煤漿濃度,使滾筒篩不跑漿,並關閉稀釋水閥;隨後啟動跑漿程序。跑漿程(chéng)序啟動後,泵(bèng)啟動(dòng),降低液位至(zhì) Lmin 後觸發衝洗停泵程序。現場人(rén)員確認(rèn)收集車(chē)就位,打開排渣閥;現場人員確認排渣(zhā)完畢後,關閉排渣閥,將磨機進煤量調至正常,打開稀釋水閥。
4 實驗運行效果分析
通(tōng)過近半個月實驗運行,在實際使用(yòng)過程中發現實際效(xiào)果並不是特別理想,雖(suī)然在一定程度上減少了工作人員(yuán)勞動量,但是對於煤漿濃度提升沒有(yǒu)明顯改善,存在一些阻礙因素,影(yǐng)響了實驗順利進行,主要問題(tí)如下。
*先,跑漿罐入口管線過濾器堵塞,跑漿(jiāng)無法順利進入跑漿罐。此處設計(jì)過濾器的目的是為了防止(zhǐ)較大顆粒雜誌進入跑漿罐從而(ér)堵塞跑漿泵。後期整改措(cuò)施為取消此處過濾器,使煤漿能夠順利(lì)進入跑漿罐。
其(qí)次(cì),跑漿泵堵(dǔ)塞,無法正常打(dǎ)量。雖然跑漿罐內有攪拌器(qì),但是跑漿泵是間歇運行,跑漿中大部分顆粒在跑漿罐內(nèi)部聚集到(dào)罐底,當跑漿泵啟動時(shí),較多的煤漿大顆粒進入到跑漿泵,導致機泵堵塞。後期整改措施為增加跑漿罐罐底排汙開啟頻次,降低大塊顆粒煤進入跑(pǎo)漿泵的可能性。
*後,跑漿容易在滾筒篩跑漿口斜坡處聚集。由於跑漿(jiāng)自身(shēn)性質,跑漿流動性及(jí)穩定性*差,跑漿進入到跑漿回收罐入口管(guǎn)線處有一定坡度(dù),大約為 45°,跑漿在此處特別容易聚集。針(zhēn)對這項問題,解(jiě)決措施為在斜坡處增加IW 持續小流量衝洗,把跑漿進行稀釋後返回磨煤(méi)機。但是此(cǐ)項整改措施增加了磨煤機進料的水(shuǐ)煤比(bǐ)調節難度,磨煤(méi)機進水量不確定使得煤漿(jiāng)濃度不易調節。
5 結語
盡管這次跑漿回收實驗結果不是特別(bié)理想,由於實際生產中的一些因素存在,導致與理想(xiǎng)結果存在偏差,但是卻為我們下一步整改方案指明了方向(xiàng)。通過合理(lǐ)優化(huà)跑漿回收罐(guàn)入口管(guǎn)線坡度,斜坡(pō)衝洗水使用磨煤機進料中的一部分水,跑漿回收係統調整為持續供水(shuǐ),保證磨煤機水煤比調控,從而提高煤漿濃度,達到降低能耗、降低(dī)勞動強度的目的(de)。
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